上海宝钢考察RH生产情况..doc

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上海宝钢考察RH生产情况.

上海宝钢考察RH生产情况 1、炉前渣量问题: 宝钢转炉出钢,渣厚均能达到小于100㎜(平均70㎜)以下,若遇渣厚超过200㎜,必须经过钢水罐扒渣处理方能进行RH处理,宝钢炉前控制渣量采用挡渣漂、挡渣帽进行出钢挡渣,效果较好。(以前采用挡渣球) 我厂与宝钢相比在渣量控制上不稳定(平均在130㎜),渣厚大于150㎜仍进行RH处理,而且无扒渣等补救措施,建议我厂在RH生产时要严格执行渣厚拒处理,并对炉前的挡渣方法进行改进。 2、炉前渣改性处理: 宝钢转炉炉前出钢均对渣子进行改性处理,目前宝钢300吨转炉出钢前在钢包内加1000㎏的石灰,出完钢后在渣面加强脱氧剂200~300㎏,以降低炉渣的熔点及渣中氧化铁含量,提高流动性及吸附夹杂物的能力,通过与宝钢技术人员的交流,我们掌握了转炉渣改性后渣子成分的控制要点:Cao/AL2O3=2.0~1.6之间,(FeO)<8%,SiO2<10%。并在生产现场取得RH处理前渣样3炉有待于进一步分析。 而我厂目前在转炉渣改性处理上没有取得实质性的进展,选择好合理的渣系是精炼处理的关键。 3、钢包净空控制: 宝钢RH生产的钢包净空控制在300~600㎜,而且相对稳定,必要时转炉进行剩钢操作,可连续按浇次组织生产,而我厂RH处理钢水净空过大或过小较多,无法保证RH生产的连续性。望在今后组织RH生产时加强生产的统一调度指挥。 4、RH真空处理前罐温控制: 宝钢RH处理前真空罐温度控制在1000~1100℃,均采用双罐位,一个离线烘烤,一个在线生产。而我厂受单罐位制约且煤气烘烤无法调节(目前烘烤速度为20℃/h,没有严格按烘烤曲线进行,且烘烤速度较慢),目前RH处理前罐温仅达到700℃。 5、蒸气压力、温度: 宝钢RH真空泵用蒸气采用外管网供应蒸气,蒸气压力为13~14Mpa,蒸气温度为225℃,十分稳定。而我厂真空泵为快速锅炉供应蒸气,蒸气压力波动较大,且受煤气制约,锅炉供气能力不足,制约RH的生产。 6、RH吸嘴的使用与维护情况: 1)??? 吸嘴寿命:宝钢吸嘴寿命平均在105~110次,最大140次;我厂的吸嘴寿命平均在60~70次,最大97次。主要差距在生产的外部条件不同、缺少防粘渣及下涨的措施以及吸嘴的维护手段。 2)??? 吸嘴防粘渣及下涨的措施: 2??????? 严格控制渣量,使渣厚小于100㎜,否则RH拒处理。 2??????? 出钢对转炉渣进行改性处理。 2??????? 严格控制RH的升温率及升温幅度,目前宝钢RH处理钢水的升温率为5%,升温幅度在20℃左右,而我厂RH处理钢水的升温率为40~50%,最高达到70%,升温幅度在40~50℃。 2??????? 处理过程中央工经常提升或下降钢包,以防止吸嘴侧壁粘渣。此方法我厂也可以进行,但没有推广使用。 2??????? 处理后期加入100~200㎏石灰。我厂以前也曾试验过加入石灰的方式,主要受RH生产的钢种变化以及无法连浇,效果不明显。 3)RH吸嘴粘渣及下涨处理方法: 2??????? 侧壁粘渣:1#、2#RH采用人工清理,即通过待机位可升降喷补车(升降高度2m)用铁轨把侧壁粘渣顶掉,3#RH采用刮渣器一次性处理掉吸嘴。而我厂仅为人工进行处理。 2??????? 下涨的处理方法:以3#RH为例,其处理方法为使用含有铝成分的氧弧熔断棒,在热态把下涨部分烧穿8~12个孔洞,如连续进行处理时间2h,生产一炉后处理一次,约5h—8h,处理钢水时使下涨部分被钢水熔化脱离吸嘴达到处理吸嘴的目的,其处理下涨的主要目的是因吸嘴下涨影响RH钢水循环,而我厂处理下涨是因为钢包与吸嘴相刮使RH台车无法开入处理位进行处理。建议我厂尽快购买氧弧熔断棒,且要求厂家配套供应与宝钢相同的烧氧枪若干支。(厂家:上海浦东高桥镇粮巷综合厂) 2??????? 吸嘴清渣人员:宝钢吸嘴清理粘渣及下涨由生产操作工通知宝冶协力人员进行处理,且双罐位不影响正常生产,而我厂由RH操作工来完成,生产维护兼顾。 4)吸嘴维护制度:目前宝钢吸嘴喷补采用经济喷补,即生产前期不进行喷补,生产过程中若发现吸嘴出现裂纹及暗影即进行重点喷补,直至修复破损为止,否则每炉都要对吸嘴进行喷补,直致判废为止,吸嘴的判废由生产与维护人员共同判定。而我厂吸嘴每10炉即进行喷补一次,大于30炉以上每5炉进行喷补一次,吸嘴出现掉砖即对吸嘴进行判废,无挽求手段。 7、下部槽的使用情况: 宝钢1#RH下部槽寿命500次,与4套吸嘴相匹配。2#RH下部槽寿命250次,与2套吸嘴相匹配,因其循环量较大,下部槽寿命低。3#RH与吸嘴寿命同部,重新拆卸环流管砖,侧壁采用挖补。1#、2#RH有压入修补技术及环流口下部掉砖修补,而我厂RH下部槽情况与宝钢3#RH情况相似,没有压入技术。 宝钢下部槽的砌筑方式采用湿砌法,以防止砖缝钻钢

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