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I动力厂降本增加措施
动力厂降本增效措施
成本控制是现代化企业保持竞争力的必经之路,为提高企业的核心竞争力,就必须做好企业的降本增效工作。只有降低成本,提高效率,才能在市场环境下获得比别的企业更多的优势,才能使企业始终立于不败之地。动力厂紧紧围绕降本增效这一目标,将工作重点放在节能降耗上,针对节能降耗做了大量工作,在降低成本方面取得了显著的成效,现将前期工作总结如下,同时就以后的工作做了进一步安排。
一、细化考核制度,提高全员成本意识
为了公司总体目标的实现,以及进一步调动员工的积极性,结合公司绩效考核的要求,动力厂重新修订的《动力厂员工绩效考核办法》,将考核指标层层分解,落实到每位员工,每个月的考核结果就是每个员工的绩效分配的依据,提高了员工的成本意识。
二、加强设备管理,安全平稳运行
设备的安全平稳运行就是最大的节约,通过加强设备管理,调动员工的积极性,确保水、风、电、汽的安全平稳运行,降低了维修费用。
三、降低压缩空气单耗
动力厂内部动力电主要消耗在空压机上,6台空压机24小时满负荷运行,因此空压机出现了空运转及排空现象,造成了能源的浪费。今年3、4月份压缩空气动力电单耗都在0.13 kwh/Nm3以上,5月份高达0.137 kwh/Nm3。对此动力厂及时与电解厂联系,尽可能在保证生产的前提下,随时调整空压机运行台数,以减少压缩空气的排空现象。空压机运行时间比以前平均减少近500h/月。压缩空气动力电单耗由最高的0.137kwh/Nm3降低到目前的0.121 kwh/Nm3。6~8月份的平均单耗为0.1234 kwh/Nm3,月平均供风量为5779万Nm3。则月平均节约电量为0.0136×5779=78.6万kwh,全年节电943.2万kwh。若每度电以0.35元计,则每月节约电费为0.35×78.6= 27.51万元,全年节约电费330.12万元。
四、提高功率因数,降低无功损耗
功率因数是电力部门严格要求的参数,由于整流机组滤波补偿装置没有完全调试完毕,只有部分投运,进一步提高功率因数有很大难度,动力厂结合稳流系统实际情况,在满足系列电流稳定的情况下,调整整流机组档位,降低控制电流,从而有效的提高了功率因数,提高了电能的利用率,降低了用电量。
现将采取该方法后整流机组的有功节电量统计如下。
参数
机组 1月份平均功率因数 4月份平均
功率因数 9月份平均
功率因数 有功节电量 I系列整流机组 0.903 0.921 (5~9月共计153天)259096kWh II系列整流机组 0.888 0.929 (2~9月共计243天)303031kWh 合计节电 562127 kWh,节省196744元(按每度电0.35元计算)
从上表统计数据看,截止9月底,通过提高功率因数已节电562127 kWh,按每度电0.35元计算,共计节省电费196744元。
五、改造动力变油风冷却器控制方式
动力变油风冷却器存在着设计上的不足,青海地处高原,气候寒冷,变压器的油泵与风机由一条回路进行控制,如果油泵启动风机就会自动投入,而气温比较低时没有必要用风机来冷却,启动风机就没有任何意义,只能造成不必要的浪费,而不启动油泵又达不到设备安全运行要求。因此,对风机控制与油泵控制进行了分离,这样既不影响原来的控制回路的运行方式,又达到了油泵与风机分别控制的要求。经计算此项目改造后可节约电费2.7万元/年(每台风机1.5kW共12台,就按每年风机油泵分控6个月计算,1.5kW×12台×24小时×30天×6月=77760kWh,每度电按0.35元计算77760×0.35元=27216元)。
六、合理控制运行方式,降低天然气消耗
冬季采暖期结束后,临时天然气蒸汽锅炉生产的蒸汽只用于职工浴室,在满足要求的前提下,通过控制锅炉运行方式,降低天然气的消耗。锅炉运行期间天然气的平均消耗由原来的450Nm3/h·台,降低到目前的350Nm3/h·台,每天节气600Nm3,全年节气219000Nm3,节约费用359160元/年。
七、前期降本统计
序号 降本项目 全年节约量 全年节约费用(万元) 1 降低压缩空气单耗 节电943.2 万kwh 330.12 2 提高功率因数 节电56.21 kwh 19.67 3 动力变油风冷却器控制方式改造 节电7.78kwh 2.7 4 降低天然气消耗 节天然气21.9万Nm3 35.92 合计 节电1007.19万kwh 388.41
八、后期节能降耗工作的几个重点工作
进一步完善绩效考核办法,精细化管理
根据前三个季度的运行情况,进一步完善绩效考核办法,加大考核力度,充分调动员工的积极性,提高员工的成本意识。
污水站投运,回收生产生活废水
目前的平均日用水量生活水500吨/日,生产水2
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