袋式除尘器常见故障案例及对策(合肥丰德科技)..doc

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袋式除尘器常见故障案例及对策(合肥丰德科技).

袋式除尘器常见故障案例及对策 合肥丰德科技股份有限公司(周永康) 袋式除尘器已进入各个工业领域,成为各类烟气粉尘治理的主力军设备。但在实际应用中,不时出现设备阻力高、粉尘排放浓度不达标、滤袋寿命短、收尘器燃爆、内部构件锈蚀严重等问题。本文通过一些实例,分析研究了它们的成因和对策,以期供货商和用户,共同吸取教训,努力使之走上健康发展的轨道。 袋式除尘器以其优良的过滤性能和广泛的适应性,逐渐成为各类工业烟气粉尘治理的主力军,对国家的节能减排和环境治理作出越来越大的贡献。 我国袋式除尘器的质量,经过近十余年的引进、研发创新,无论是整机结构,还是象滤料、脉冲阀、专用阀门、清灰系统、自动监控技术等关键环节的设计制造质量,都得到了长足的进步,大大缩小了跟国外同类产品的差距,并经实际使用的检验,取得了良好的经济和社会效益。 但是,在该设备的推广使用过程中,也不时暴出一些应用失效的例子,它的出现,无疑给当事者造成重大经济损失,也在一定程度上使供货商的名誉受损。这里披露的一些实例,不是揭谁的短,出哪个的丑,而是想通过它们,共同总结经验教训,科学分析失效的原因,研究介决办法,避免各类故障重复发生,以推动袋式除尘器行业的健康发展。 一、收尘器失效的原因。 一台收尘器失效可有两类原因引起: 1、 设备设计制造质量缺陷 包括:滤料和元器件选型不当,或本身有质量问题;喷吹清灰系统设计缺欠等,设备安装质量差。带来的后果是:设备阻力高、元件和滤料寿命短,损坏率搞,粉尘排放不达标,以及构件内外表面锈蚀严重,机体结构强度不够等。这类问题主要是由供货商负责改进和提高。 2、 由用户操作使用不当引起: 这类问题包括:作业温度过低,设备内部结露糊袋或超温,违反操作规程等。 二、故障1收尘器阻力远远超过设备性能指标。 当代袋式除尘器的设计阻力。一般为1200~1500(最大1700)Pa,用户据此配置排风机的全压。收尘器投用后的实际阻力,如果远大于上述数值,不仅引起排风电耗的增加,在排风机全压余量不足时,还使排风量降低影响系统的正常运转。 一台收尘器阻力远远超标,可由以下原因引起: 1、 各室的出口阀未正常打开。 离线清灰的袋收尘器,由多个室(单元)组成,每个室净气室出口各设有阀门(一般为气动),正常作业下,只1~2个室的出口阀关闭,该室处喷吹清灰状态;其余各室出口阀打开,这些室处在正常过滤作业状态。 但在新装设备上,有的把出口阀方向装反,把“关”当成“开”,“开”当成“关”,或者作为气缸动力的压缩空气压力过低,未能使阀门的开关正常转换,这两种情况都造成一定数量的袋室被额外隔离,实际投入的过滤面积比设计值大幅减少,必然引起阻力升高; 2、 喷吹清灰系统能力不够,滤袋积灰后未能正常得到再生。 有二种情况会降低清灰能力:一是喷吹用的压缩空气压力太低,喷咀出流气量未达到设计值,导致清灰能力直接降低; 二是清灰周期设置过长。现在窑炉型的清灰是由PLC控制的,作业顺序一般为:第一个室出口阀关闭后,第一个脉冲脉打开0.1~0.15S,进行喷吹;经5~10秒,第二个脉冲阀动作,作第二排滤袋清灰;如此一个阀一个阀(相应一排排滤袋)动作清灰;待一个室全部清完,打开其出口阀,这个室转入过滤作业;关闭第二个室的出口阀,开始这个室同样的清灰顺序。如此作类似的动作,直至最后一个室清灰完毕,完成整台设备从头至尾一个周期的清灰顺序。整个清灰周期的总时间T近似由式(1)求出: T=n·t1+(N-1)t2+t3 (秒) (1)式中n —— 设备所含脉冲阀数.(对于每次2个阀同时动作的,此取 ) t1—— 脉冲阀动作相互间间隔时间(S) t2—— 室间间隔时间(S) t3—一 一个周期结束到新一轮开始的间隔(S)。(有时取t3=t1头尾相接) N—— 设备总室数。(对于双双系列设备,取二个室同时清灰的,取为 。) 为了保证除尘器的阻力△P能在一定范围内,就要求实际风量不超过设计值,同时在一个周期内的表面积灰厚度δ能控制在一定范围内。显然,入口烟气粉尘浓度愈高,T应控制愈小,相应t1也应愈小。当t1设置过大,T太长,δ太厚,阻力△P自然要高。迂此情况,在清灰压力足够前提下,便需调小t1、t2、t3几个参数,使△P降下来。这样做之后,如阻力仍然超高,那应是其他原因了。 这类问题在新线刚建成时最常出现,现场调试人员应及时发现和加以解决;日常使用中一旦出现阻力异常。首先进行上述二方面的检查调整,最后才思考是否发生了糊袋。 三、故障2糊袋。 糊袋是袋除尘器较严重又较常见的一种运行事故。因为一台设备一旦发生糊袋,阻力会居高不下,长期下不来,又很难处理。故需重视和严加防范。 1、 糊袋的原

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