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(报技术中心改造方案

企业总公司选矿厂“链篦机—回转窑”球团 生产线改造方案 企业总公司选矿厂“链篦机—回转窑”球团生产线于2006年6月5日动工,10月1日试产以来,由于工艺设备、原料的问题,加上冬季生产的影响,造成生产不太稳定、产品质量差、生产成本高。为此,经集团公司批准,于2007年1月22日停产进行改造。 一、产量及指标情况 试产以来累计产球团2万7千多吨,抗压强度在1800—2832牛/个球,转鼓强度在80—92,氧化亚铁在3—7%, 其中生产较稳定的12月份加工成本122.91元/吨。 二、影响生产及产品质量、成本的因素 1、原料的影响(见下表) 项目 2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年1月 水分 8.95% 9.45% 9.53% 10.05% 磨细度 65% 43% 40% 41.6% 由上表可见原料质量差,尤其进入冬季以后铁精粉的含水升高、磨细度降低给生产组织带来很大难度。 由于精粉含水太高,烘干机本身能力偏小,烘干后精粉含水偏高。一方面影响润磨机的润磨效果;另外生球水份也由原来的7.5—8%提高到9%以上,造成链篦机干燥和预热效果变差,球团一次氧化不充分,氧化亚铁偏高;同时生球爆裂现象严重,烟气含尘量急剧增加,导致多管除尘器严重磨损,有近一半已经损坏,风机风轮严重磨损,风轮寿命仅有20天左右。 2、链篦机风箱通风面积偏小,造成风阻大,也影响链篦机的干燥和预热效果。 3、回转窑窑尾箱密封为原设备带来的迷宫密封,由于迷宫密封效果差,窑尾给料溜槽频繁烧坏,影响正常生产。 4竖冷器布局不太合理,出风面积偏小,竖冷器风机不能充分发挥能力导致竖冷器二次氧化及冷却效果不好。 由于以上原因加上冬季原料条件恶化的影响造成生产一直不太稳定,成品球质量差,加工成本高。 针对以上问题,我们于2007年1月23日组织了一次考察,经过与迁安宝利球团厂12万吨链篦机—回转窑球团生产线、霸州前景钢铁公司85万吨链篦机—回转窑球团生产线对标,找出了我们生产线目前存在的不足,并初步确定了我们生产线下一步的改造方案。 三、改造方案 1、原料系统: ①烘干机改造方案 现状:目前烘干前水份10%左右,烘干降水份2%左右,不能满足生产需要,虽然有5200m3/h通风机,但由于红粉、膨润土受抽风影响损耗太高, 通风机使用受限。 改造方案: 将目前的逆流式烘干改为顺流式烘干,解决红粉、膨润土未与湿精粉混合就被抽风机抽走的问题。 将供热的喷煤机改为反射炉,解决喷煤机事故率高的问题。 加装旁通皮带 出料口安装布袋收尘系统,同时将通风机加大到15000—2000m3/h。 预计投资:25万元 ②增加一台4.5米造球盘替代现在的3.6米球盘。 预计投资:20万元 ③润磨机给料改造 现状:由于精粉含水太高,润磨比不足30%,润磨效果极差;另外润磨机螺旋给料机寿命1—2周。 改造方案: 将润磨机自然通风改为机械通风,风机风量10000—12000 m3/h。 润磨机螺旋给料改为高速皮带给料。 预计投资:8万元 2、链篦机系统: ①辊筛改造方案 现状:现在布料辊筛为14根,没有大球辊筛;另外布料辊筛为单辊单电机,由于小电机多,事故率高影响生产。 改造方案: 增加布料辊筛为23根。 在布料辊筛上方反向安装大球辊筛。 改辊筛传动为单电机联动。 预计投资:20万元 ②链篦机主体改造178万元 现状:目前链篦机与回转窑系统配置不合理,由于通风面积太小,链篦机预热段烟罩高度为0.75 m,通风面积仅为0.9 m2,另外气路布置不合理导致回转窑的热烟气进入链篦机困难,漏风点太多,链篦机各段温度低,达不到应有的干燥、预热效果。链篦机烟罩改造 将链篦机烟罩加高,通风面积达到2.16 m2。采用并借鉴史密斯和川崎技术进行整体改造方案。 同时链篦机风箱由过去的砌砖改为浇铸料,解决链篦机风箱砌砖频繁倒塌堵塞风道的问题。 改造方案: (1)将链篦机不合理的主反应室与干燥一段,2段和沉降室的结构进行整体改造,重新分布主反应室与干燥一段,2段和沉降室。 (2)改造并重新制造链篦机壳体; (3)重新改造气路,风路。 (4)增加链篦机料位调整伐3组 (5)增加高温调整阀门3组 (6)增加链篦机下蓖排密封 (7)增加链篦机进料端密封。 (8)链篦机风箱由过去的砌砖改为浇铸料 (9)增加链篦机一体式重力沉降除尘器,以减轻对风机磨损。 (10)增加下料筛分和返料装置。 (11)风管路加内保温措施。 (12)改造回热风机为集散可控气流一体布置 (13)增加链篦机导热流岐管 (14)将风管路加内保温措施。 预计投资:178万元。 ③链篦机改自动润滑 现状:目前链篦机轴为手动润滑,不易操作。 改造方案:将链篦机轴改自动润滑。 预计

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