稀土永磁无刷直流电机教材.docVIP

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稀土永磁无刷直流电机教材

稀土永磁无刷直流电机 调速电动机:调速电动机最常用的有交流变频电动机、磁阻电动机、有刷直流电动机和无刷直流电动机。 一、交流变频电动机 交流电动机的转速与频率成正比见公式: n:转速;f:频率;2p:极对数 从以上公式看,交流电动机的转速n只与频率成正比关系。90年代前,发电厂的频率(工频50HZ)无法改变,交流电动机的转速也不能改变,交流电动机如需调速,只能用以下性能很差的调速方式,如“滑差调速”、“液力耦合调速”和“机械齿轮调速”等方式,这几种调速方式效率低、特性软、刚性低、调速范围小。 由公式1可以看出:只要频率f改变,电机速度n就可以改变。 90年代,由于计算机技术的成熟,大功率半导体开关器件的出现,电厂发出的50HZ工频,可以由0~400HZ无极变化,这种装置称“变频调速器”,从而交流电动机的转速可以通过变频调速器进行无极调速。 注:4极交流变频电动机转速是与频率的同步转速 n= 转速n是交流同步电动机每分钟转速,通过改变频率来达到改变交流电机转速的目的,称为“变频调速电动机”。 1. 变频电动机的特性曲线见图: Pn:功率 Tm:转矩 Pn的单位:W、KW Tm的单位:Nm 恒转矩:U/F=定值,保持电机内部磁通恒定。恒磁通就是恒转矩,电机磁通就是转矩。 2. 变频调速电机的控制方式 2.1 V/F控制(压频比VVVF) 2.2 电压矢量控制(空间矢量控制) 2.3 磁通矢量控制 理论是想通过计算机软件把强耦合的交流电机解耦结成把q轴与Y轴两个磁场分开,然后再像直流电机一样控制一个磁场,软件设置是预先把转子的电感、电阻、惯量、质量输到高速32位CPU中去,然后通过测得三相电压和电流,进行高速计算,转出一个最佳的转矩,形成一个直接转矩控制方式,但是由于电机运行中转子发热后,预先输进去的参数都变了,所以结果总是不理想。 3.变频交流电动机的优缺点: 3.1优点:变频电机在风机、水泵、空压机等流体负载上面应用,节能效果最为显著。 例:水泥窑的风机节电: 流体负载电机转速与电机轴功率的关系: 转速与流量成1次方关系 转速与压力成2次方关系 转速与电机的电功率成3次方关系 根据以上关系式可以看出,调整风机的转速,可以使电机轴功率成3次方关系变化,从而达到节能目的。 比如:水泥厂立窑风机为控制燃烧带的平衡所需要的风压的大小问题。因过去用的萝茨风机不能用闸门控制,需要小风量时只能把风放掉,但是放出去的是能量,并伴随噪声和粉尘,所以会受到环保局罚款。而改用变频器来调速电机的转速,不但保证了工艺要求而且节能。如50HZ运行降到5HZ~45HZ运行,则风机节电下降了10%,节电27%左右,有时20 HZ左右运行,平均每年节电22万元。 3.2缺点 启动转矩小 从曲线上看,电机启动时,电压和频率都很低,这时转矩很小,为了加大启动转矩,启动时有意把电压调高(补偿曲线),这时电机内部的磁通不平衡,温度上升,电机启动完成后,又并到恒转矩的曲线上来,交流异步电机启动电流是额定电流的5~7倍。 低速性能差 由电动机电磁设计原理分析: 电动机电磁平衡式: 从公式上看,如果电机为较低速运转,按变频调速的理论,只有改变频率f,电机转速才能下降,如:原50HZ降到25HZ运行时,由于式中f的改变使电动机里的磁通不平衡,4.44常数、体积、K系数都不能变,只有磁密φ变化,(Ф=高斯/平方厘米)如原设计φ等于每平方厘米通过8000高斯磁力线(根据硅钢片材质定),由于频率下降1倍,Ф增为16000高斯,磁通密度大了一倍,造成磁饱和,牺牲的是转矩,而且带来的磁饱和使铁芯发热,由此证明变频电机低速性能差。 体积大,效率低 为了适应变频电机低速运行,设计时就把电机体积加大了一个机座号,由于体积加大了,增加了铁耗和铜耗,从而降低了效率。另外,变频电机的效率是随负载降低而降低的,见效率-负载曲线: 噪声大 因为变频输出电机波形不是纯正的正弦波,是等效正弦波-等副不等宽的开关波形(如图3所示),谐波成分很多,加大了谐波损耗,所以增大了谐波的噪声。为了减小噪声加大了电机的气隙,因气隙大能吸收谐波,但是也加大了漏磁损耗,降低了电动机的效率。 有刷串励直流电动机 直流电机的转速与电压成正比见: n= V·K   V:电压; K:控制电压系数 1.有刷直流串励电动机的优点: 调速性能好、转矩大,适合低速大转矩负载。 2.有刷直流串励电动机的缺点: 2.1效率低 有刷直流电机结构如下图: 直流电机由磁场、电枢、换向器、电刷组成。换向器展开见下图: 为了使电机旋转时不断电,电刷必须短接两个换向片,造成匝间短路,为了减小短路电流,只能把电刷的电阻做大。 由于电刷的电阻加大带来的

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