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PLC在转炉电气控制系统中的应用及改进[优化]

  摘要:介绍安钢100t转炉自动控制系统的设计及控制系统的配置和功能,对于系统运行中出现的不能满足生产和工艺要求的问题,提出了改进和优化措施。   关键词:转炉;底吹;氮封;事故提升;应用及改进   引言   安钢100t转炉2004年3月26日投产,年设计生产能力120万t,面对生产任务及工艺的要求,此转炉存在的问题在生产中逐渐暴露出来。经过控制系统硬件上的改造和软件上的优化控制、功能完善和补充,其稳定性和实行性都比以前要更先进一步,并且设备维护也更加简单方便。   1电气自动化控制系统的组成及原理   1.1转炉本体控制系统设备组成   转炉系统由6台S7-400PLC组成主干环网,使用CP443-1模板、4台OSM、光纤与双绞线等设备,建立工业以太网网络;6台PLC分别为复吹、氧枪倾动、汽化系统、上料系统、投料系统和二次除尘系统。   操作员站、工程师站、OPC服务器等计算机通过以太网卡、CP1613等连接至OSM上,安装有STEP7、WINCC等软件。   现场总线为Profibus-DP网络,由PLCDp口(CPU416-2DP)、CP443-5Ext、图尔克远程站模板构建.6个系统有各自的DP网络,远程站为各现场操作箱、接线箱、变频器等。远程站数目少的为2处,最多的为氧枪倾动系统,有,3路Profibus-DP总线,共计三十余处远程站。   控制系统设备组成如图1所示。   1.2电气控制系统的主要功能   1.2.1氧枪倾动系统   炉体倾动功能完成:由PLC控制4台变频器驱动4台75kW交流笼型电机,通过减速机,使转炉可以360°旋转;电动机端部均装有测速编码器,反馈转速给变频器,构成闭环控制;为保证4台电机转矩同步,4台变频器组成SIMOLINK环,由一号或二号为主;4台电机平时全部投用,但允许使用3台工作,这样当一台设备有故障时,生产不受影响;4台抱闸液压推杆装置由变频器控制打开,保证制动功能可靠;转炉耳轴处装有角度编码器,实时给出炉体角度,其值可通过0°机械限位来校正。   氧枪有横移和升降运动功能。氧枪的高度检测与控制是转炉设备的核心,有3套装置:编码器、凸轮开关和机械限位。凸轮开关使用不便,每次换绳都需调整,而调整过程又比较繁杂,所以通常使用编码器控制,它不仅可靠、使用方便,还能给出连续量变化的高度值。氧枪编码器使用图尔克的终端设备,作为一个远程站在DP网上,在STEP7程序中设计,可使用机械限位对其进行校正。氧枪升降电机为一台75kW交流电机,由一台西门子变频器驱动,同样装有测速编码器,氧枪升降电机的抱闸控制更严格,必须给出预转矩后才能打开。   1.2.2顶底复吹系统   此系统PLC(远程站)有大量模拟量模板,检测各气体、液体流量压力等,给出正常信号。收到倾动PLC给出的生产指令后,打开相应阀门。顶吹即为氧枪的气体阀门、水阀门等的控制;底吹是指炉底接有6个支管,吹出氩气或氮气保证冶炼时充分搅拌。   1.2.3汽化系统、除尘系统   转炉冶炼时产生大量烟气,由汽化除尘系统设备除去,包括一文、二文、汽包、除氧器等。6台供水泵和循环泵使用有2台西门子变频器、4台软启动设备,阀门使用常规电气控制。终端为6kV一次风机两台一用一备。二次除尘系统与汽化系统不同的是,它主要除去来自上料、投料、炉口等处的灰尘,没有有害气体,有一台2000kW风机,有布袋除尘器设备。   1.3网络组成   交换机使用西门子产品OSMTP62,可以连接6个以太网口,2个光纤口,光纤连接可达3000m,可以监视网络状态并输出报警。以太环网含有50个OSM,当冗余管理器检测到两侧网络断线时,它重建网络结构的时间不大于0.3s。使用交换机的port7和port8两个光纤口,连接成环网,同时把某一个OSM设置为冗余管理器,实现冗余控制。   PLC机架上使用CP443-1模板。CP443-1模板是siemenss7-400PLC连接工业以太网的模板,支持多种协议的通信,工作稳定可靠,可最多连接48个s7或64个TCP。   在各个Profibus-DP网络,PLC为主站,从站为远程IO站操作箱、变频器、编码器等等。设计原则是充分利用分布式现场总线网络灵活、方便、节约资金的优点,同时尽量避免其缺点(网络通信故障易导致相当多一部分设备不能工作)。   1.4HMI系统与OPC服务器   一级自动化级的HMI为5台工业PC机,工控机上使用CP1613或普通以太网卡,安装WINCC监控软件。操作人员通过画面输入有关工艺操作数据,向PLC下达控制命令。另外,HMI通过PLC可采集生产过程中的各种检测数据,并以数据文件或生产流程图等形式在CRT上显示,用于监视生产过程和设备运行状态,还可对生产过程中的数据进行报表打印和事故报警打印,并存储主

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