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鍋炉捞渣机内导轮轴承外置改造可研报告
WSS13-GL-11
乌沙山发电厂
技术改造项目可行性研究报告
项目名称:锅炉捞渣机内导轮轴承外置改造
项目性质:一般技术改造
编 制: 张 策
初 审: 陈文刚
审 核: 赵学峰
批 准: 王东禹
2012年 8月 20日
技术改造项目可行性研究报告内容
一、前言
浙江大唐乌沙山发电厂筹建处一期工程为4×600MW燃煤发电机组,三大主机采用哈电集团的设备。主要系统设计由浙江省电力设计院承揽。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的超临界参数变压直流炉,型式为单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣煤粉炉,燃烧方式为前后墙对冲燃烧,装有30只LNASB型旋流燃烧器。#1-#4四台机组分别于2006年4月、7月、10月、12月正式投入运行。
(一)项目名称:锅炉捞渣机内导轮轴承外置改造
(二)项目性质:技术改造
(三)可研编制人:张策
(四)项目负责部门:浙江大唐乌沙山发电厂设备部
(五)项目负责人:朱志贵
二、项目提出的背景及改造的必要性
(一)承担可行性研究的单位
浙江大唐乌沙山发电厂设备部承担可行性研究。
(二)项目提出的背景
?锅炉四台捞渣机自机组投产以来,由于内导轮轴承内置型设计不合理等原因,内导轮轴承箱长期处于恶劣环境中运行,极易产生轴承进水现象,从而对轴承产生严重破坏,频繁发生故障,严重影响到捞渣机正常稳定运行。为此,从明年起,利用机组大、小修机会,陆续对三台炉(目前#2炉捞渣机内导轮尝试性改造已完成,效果良好)捞渣机内导轮进行轴承外置改造。
(三)进行的必要性
锅炉捞渣机内导轮因轴承内置,进水现象严重,造成故障频发,经常导致机组降负荷或停机处理,给设备维护增加了极大的难度和风险,对捞渣机安全平稳运行造成隐患,捞渣机运行现状与一流标准相差甚远,因此结合机组大、小修,对锅炉捞渣机内导轮进行轴承外置结构整改是很有必要的。
(四)调查研究的主要依据、过程及结论
参照一流标准和行业标准,以及#2炉捞渣机内导轮改造的成功案例,对#1、#3、#4炉捞渣机内导轮轴承外置进行改造(目前,#2炉捞渣机内导轮已经改造完毕)。
(五)原系统或设备的基本情况
本锅炉采用π型布置、单炉膛、尾部双烟道、全钢架、悬吊结构、露天布置、燃烧器前后墙布置、对冲燃烧。炉膛断面尺寸为22.1873m(宽)、15.6323m(深),水平烟道深度为5.3224m,尾部前烟道深度为4.830m,尾部后烟道深度为8.280m,水冷壁下集箱标高为8.0m,顶棚管标高为66.550m。从炉膛出口至锅炉尾部,烟气依次流经上炉膛的屏式过热器、折焰角上方的末级过热器、水平烟道中的高温再热器,然后至尾部烟道中烟气分两路:一路流经前部烟道中的立式和水平低温再热器、省煤器,另一路流经后部烟道的低温过热器、省煤器,最后进入下方的两台三分仓回转式空气预热器。
我厂锅炉采用干式除灰系统,所用捞渣机为青岛四洲提供的设备。该设备内导轮设计为轴承内置型。自投产以来,因内导轮长期浸泡在渣水里,在长时间运行后极易因密封损坏发生轴承腔进水现象,从而导致轴承损坏,无法在线更换修理,造成被迫停机处理,严重影响了机组的长期稳定运行。
(六)存在的主要问题
目前,主要存在的问题为:四台捞渣机设备内导轮原设计为轴承内置型。在长期运行过程中,因内导轮长期浸泡在渣水里,经长时间运行后,虽加强了定期加油脂保养维护,仍然存在轴承密封损坏发生轴承腔进水现象,导致轴承损坏,且无法在线更换修理,造成被迫停机处理,严重影响了机组的长期稳定运行。
(七)需要解决哪些问题
1)对现有#1、#3、#4炉三台捞渣机内导轮进行轴承外置改造;
通过整改使锅炉捞渣机内导轮设备处于长期健康稳定运行,解决内导轮轴承腔因长期处于较恶劣的环境(渣水)中所产生的隐患,降低内导轮轴承坏损多发问题,保障设备长期稳定运行。
三、方案论证
(一)改造方案描述
对3台捞渣机12只内导轮进行设备技术改造。通过对捞渣机内导轮结构改造的各种方法综合考虑,以及捞渣机运行特点,我们认为,较为有效的方法是采用对捞渣机内导轮外置,使其脱离长期浸泡在渣水中工作的恶劣环境,最大限度降低内导轮轴承易进渣水的可能,且一旦进渣水,造成轴承坏损,也可在线进行更换,避免机组因内导轮故障发生非停。此外,利用#2机组大修的机会,已经对#2炉捞渣机4只内导轮进行了尝试性的改造(轴承外置改造),经实践检验,效果良好。我们认为只有通过上述技术改造,方能解决目前其他3台机组捞渣机内导轮所存在的诸多问题。
(二)改造后预期达到的效果
如我厂对上述区域进行捞渣机内导轮外置改造,可大大提高捞渣机设备运行的安全稳定性;降低捞渣机事故发生率,提高捞渣机设备使用效率;改善并避免因捞渣机内导轮轴承频发进水现象而产生的潜在威胁
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