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鍋炉过热器爆管原因分析和对策
2209t/h锅炉过热器爆管原因分析和对策
Measure and Analysis of Superheat Tube Crack of 2209t/h boiler
(253024)华能德州电厂 王雪亮 于光强 王金海
摘要 本文介绍了2209t/h进口锅炉左包覆过热器爆管事故,通过试验和综合分析,找出了爆管的原因,并针对机组状况提出了切实可行的解决过热问题的措施。
关键词 包覆过热器 过热原因 改进措施
1.前言 华能德州电厂三期工程安装2×660MW进口燃煤发电机组(编号#5、6机组),锅炉岛由德国BABCOCK公司设计、制造。锅炉容量2209t/h,为亚临界参数自然循环汽包炉,单炉膛对冲燃烧, Γ型布置,一次中间再热,平衡通风,固态连续排渣。
#5锅炉于2002年4月29日点火,在试运行过程中发生两次爆管事故。2002年6月12日标高63米左包覆过热器前联箱炉前数第30根管子爆管,2002年6月15日标高63米左包覆过热器前联箱炉前数第8根管子爆管。爆管材质为SA213 T2(相当于GB5310 12CrMo),规格为φ63.5×6.58mm。
2.包覆过热器结构简介
该锅炉采用背靠背的布置方式,炉膛和后包覆过热器之间不设水平烟道,包覆过热器系统流程如下:从汽包顶部由52根φ141.3×15.88管子引出的饱和蒸汽进入炉顶进口集箱,经顶棚过热器管至包覆过热器后墙,在包覆过热器后墙标高65950mm处通过设在每根管子上的三通分成两路,一路继续向下经过包覆后墙下段进入低温过热器进口联箱;另一路汇合至包覆侧墙的分配联箱,由分配联箱又将蒸汽分成两路,一路由18根φ141.3×15.88管子引入包覆左侧墙进口联箱,另一路由14根φ141.3×15.88管子引入包覆右侧墙进口联箱,通过包覆侧墙,蒸汽进入侧墙下联箱,侧墙下联箱和后墙联箱是相互连通的,系统流程见图1。
节流圈
3.爆管原因分析
3.1 宏观检查情况
两次检查发现左包覆过热器分别是前联箱第8、30根管子爆管。第3-53根管子区域发生严重的变形(向炉内凸);第3-18根区域呈波浪型变形。右包覆过热器前联箱第1-55根管子发生变形,与左侧相比变形较轻。(变形情况见图2)
图2 左侧包覆过热器管子变形情况
3.2 爆口分析
3.2.1 化学元素分析
化学元素含量(%) C Mn Si P≤ S≤ Cr Mo 爆管样品分析 0.16 0.45 0.2 0.025 0.025 0.6 0.55 ASME SA213 T2 0.1-0.2 0.3-0.61 0.1-0.3 0.025 0.025 0.5-0.81 0.44-0.65 从元素分析结果看,符合ASME SA213 T2的标准要求。
3.2.2 爆口宏观分析
3.2.2.1 两次爆管均呈脆性断口,爆口断面粗糙,爆口边缘不锋利,爆口附近存在纵向平行于爆口的小裂纹。见宏观照片3、4。
照片3 爆口全貌 爆口尺寸:380×70 照片4 脆性断口局部
3.2.2.2 爆口附近内外壁存在氧化皮,厚度约为0.2mm左右。爆口附近管径胀粗明显,mm,9.4%,超出DL438-2000规程允许的合金钢胀粗率低于2.5%的范围。
从以上可以看出,这两个爆口属于长时过热爆口宏观特征。
3.2.3 金相组织分析
3.2.3.1 爆口附近金相组织为:铁素体+少量珠光体区域+碳化物。珠光体中的碳化物多呈球状,并向晶界聚集。晶界上存在蠕变孔洞,球化4-5级(见照片5)。
3.2.3.2 距爆口0.5米向火侧金相组织为:铁素体+珠光体。珠光体的区域分散。珠光体形态尚明显,球化2~3级(见照片6)。
3.2.3.3 右侧包覆过热器前联箱管子变形区域现场金相组织为:铁素体+珠光体,组织正常(见照片7)。
3.2.3.4 原始管段的金相组织为:铁素体+珠光体,组织正常(见照片8)。
微观分析结论:原始管段的金相组织正常;爆口附近珠光体组织球化严重,而且晶界上出现蠕变孔洞,属于长时过热爆口组织特征。
照片5 爆口附近的组织 400× 照片6 距爆口0.5米向火面 400×
照片7 右包覆过热器变形区取样 400× 照片8 原始管段组织 400×
3.3 爆管原因分析
管子在高温下运行时所受到的应力,主要是由过热蒸汽内压力造成的对管壁的切向应力,在这种应力作用下,使管径胀粗。当过热器管在正常的设计应力作用下并于额定温度运行时,管子以正常的蠕变速度发生径向蠕变,当管子超温运行时,即使管子所受
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