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《油系统改造方案最终
润滑油系统振动分析及改造方案
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二〇一一年一月十日
润滑油系统技术改造方案
一、油系统目前运行情况
康扬电站于二O一O年十一月底完成了7台机的油泵及电机更换,更换过油泵的机组在运行中发现,润滑油泵在启动时,油系统振动冲击大,管路的管卡都被振坏数次,油泵正常运行后管路中存在高频振荡,对系统中金属部件长期运行易产生金属性疲劳,发生故障。2010年9月1#机正常运行中,出现润滑油系统双桶过滤器外壳裂纹,2011年1月25号7#机再次出现了双筒过滤器的爆裂事件,造成了润滑油的损失。
二、油系统存在问题分析
油系统原哈尔滨电机厂在原设计中,对油系统的供油量计算不足,现只是对油系统的的油泵进行了更换,增大了油泵的供油量和压力,未对其它设备及油管进行考虑,这样整个系统存在供油压力过大与其它设备所受额定压力不匹配。
更换前油泵型号额定压力为0.5兆帕,过滤器、滤水器所选型与是额定压力为0.5兆帕,所更换的油泵压力为1兆帕,油流量由25m3/h加大到40m3/h,管路没有做相应改变,现分析油系统引起振动及对设备损坏由以下原因造成:
1、油系统油泵与电机更换前后额定压力变化较大,供油量太大,过滤器、滤水器及管路过流量太小,管路中的压力大,引起振动系统冲击造成的。
2、油系统部分设备存在一定的设备缺陷如:双筒过滤器外壳存在质量缺陷,由于是铸铁外壳,存在部分沙眼或气泡,从而引起裂纹,当受到过大压力的冲击时造成设备的损坏。
3、部分管路管卡没有加装或加装不牢,油系统内压力脉冲大,管路振动,也会引起设备也管路接头部分,金属性疲劳,造成管路裂纹出现。
三、油系统改造必要性
油系统自更换油泵后,1#机出现双桶过滤器外壳裂纹,所更换机组油系统多处管路由于振动引起管卡松动。为此我们在冷却器后加装压力表,对油系统进行启动试验,发现油泵启动时管路内油压力达到2兆帕,正常运行也达到1兆帕,远大于设备额不定期压力,油系统整体振动较大,长期运行下去有可能对双桶过滤器、油冷却器及管路造成一定的破坏。对原系统中所装设溢流阀进行调节后,压力下降至0.9兆帕,振动明显下降,但较设备所受额定压力还是偏大,通过对油系统整体运行情况分析,在不影响油泵供油量的前提下,我们认为有必要对油系统进行改造,防止因油泵启动压力过高造成的设备损坏。
四、改造依据
润滑油泵更换后供油量为40 m3/h(667 L/min),管路为出口100mm,至过滤器前变径为80 cm直至高位润滑油箱均为80mm的管路,供油量已超过管路输送量,在油泵启动时造成较大的冲击,引起脉动压力过大,管路抖动及对双桶滤器及冷却器均有较大冲击。
机组轴承高位油箱充油量2.9 m3,在输入油断流的情况下,可保证机组正常运行10min.
油泵参数如下表:
五、油系统改造方案
对油系统新油泵供油量进行重新计算,原油泵供油时流速为1.38米/秒,更换40方油泵后管路的流速为2.21米/米(远远大于设计要求1.5米/米),管路流速增大1.6倍,使得压路压力也会增大。若将供油管增大至100毫米后,40方的油泵供油时管路流速为1.42米/秒,能够满足设计要求。
利用现有的管路情况,供油管为80mm的管路,溢油管为100mm的管路,油管路均为无缝钢管,壁厚为4mm,经过计算溢油管用80mm的钢管可满足要求。现对现管路进行对换,即对现供油管与溢流管互换。并将对油系统中的双筒过滤器进行更换(更换耐压为0.8MPa),过流量增大一倍,进出口管径由80mm,改为100mm管径。在双筒过滤器前加装软连接减小管路振动,保证供油系统供油流量。改造方案见附图1。
电厂计划在1#机首先进行改造试验,并运行检查后达到预期目的后,扩展至其它几台机进行改造。
防止此类事件再次发生提出的解决方案:
1、改变油系统油泵运行方式,将原来的由高位油箱油位控制油泵方式,改为连续运行,此改造为电气PLC程序内模拟量设定与油位浮球按制节点的修改,详见附表1电气油系统程序改造。
2、在双筒过滤器及两台油泵出口(即油泵出口逆止阀前)各加装一溢流阀,溢流阀的选型为P-B63 ,在管路上加装压力表阀及压力表各一个,见附表2油系统改造成图。安装后还要对油泵进行供油调试,将油量控制在足够的机组用油后,将部分油经溢流阀卸至回油箱内。
3、通过对溢流阀压力进行调节控制,调节管路油压压在额定范围内,保证过滤器、冷却器及管路内的压力额定,维持管路中的压力恒定。
4、对油系统所有供油管路进行检查,对需要对管路进行加固的进行加固处理,对部分没有管卡或应加没有做的地方,都装设管卡,以减少管路的摆动。
5、对运行的机组做好油质监测,及时间地过滤器进行清理,合理安排机组运行方式,对过滤器及时进行滤网检查,保证润滑油的通畅。
六、改造
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