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23汽輪发电机组负荷变动试验措施修改版
编 号: NYTY-TSFA-3QJ-23 密 级:
南阳天益发电有限责任公司
2×600MW工程3号机组汽机专业调试方案
汽轮发电机组负荷变动试验方案
(修改版)
辽宁东科电力有限公司
2007年12月15日
目 录
1 编制依据 229
2 试验目的 229
3 试验前应具备的条件 229
4 试验时负荷变动范围 229
5 试验步骤 229
6 试验安全注意事项 230
7 试验时记录的主要参数 230
8 测试仪表 230
9 机组负荷变动试验考核指标 230
10 附录 231
1 编制依据
《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》中华人民共和国电力行业标准D/LT 657-2006
2 试验目的
检查机组协调控制系统(CCS)适应负荷变化的能力。
3 试验前应具备的条件
3.1 机组已完成带负荷调试,已具备满负荷运行的条件;
3.2 机组协调控制系统(CCS)能够正常投入;调节品质达到验标要求;
3.3 DCS的设计功能全部投用且工作正常,实时/历史数据、实时/历史趋势曲线的记录、追忆、显示、打印功能完善;
3.4 调度允许机组在420±600 MW之间变负荷运行。
4 试验时负荷变动范围
负荷变动试验的负荷变动幅度为90MW,变化速率为12MW/min。
5 试验步骤
5.1 逐步投入以下各主要系统的自动调节回路:
主蒸汽压力调节系统;
锅炉给水自动调节系统;
主蒸汽温度调节系统;
再热蒸汽温度调节系统;
炉膛压力调节系统。
送风及氧量校正调节系统
一次风压力控制系统
磨煤机的风量与温度控制系统
除氧器水位调节系统
高、低加水位调节系统
凝汽器水位调节系统
5.2 在上述各自动调节回路工作稳定后,投入协调控制系统,进行动态参数整定。
5.3 在机炉协调控制系统稳定工作后,开始负荷变动试验。
5.3.1 将负荷变化率设定为12MW/min;
5.3.2 将机组目标负荷指令减少90MW,观察机组实际负荷响应情况,记录有关参数;
5.3.3 将机组目标负荷指令增加90MW,观察机组实际负荷响应情况,记录有关参数。
5.3.4 按上述试验方法进行机组在420~600MW之间变负荷运行试验。
5.3.5 待机组负荷及运行参数稳定后,恢复试验开始前的负荷变化率设置,试验结束。
6 试验安全注意事项
6.1 变负荷时注意汽机轴向位移、胀差及振动的变化,达到报警值时,应暂停试验,待查明原因后再继续试验。
6.2 试验时注意汽机汽缸金属温度及上下缸温差的变化,必要时稍开汽缸本体疏水阀。
6.3试验时当机组主要辅机控制摆动过大,无法维持稳定运行时,应暂停试验,待查明原因后再继续试验。
6.4 待机组负荷及各主要参数稳定运行10min后,再进行反方向的变动能试验,增减负荷试验各进行一次。
7 试验时记录的主要参数
7.1 机组实际负荷及负荷指令;
7.2 主蒸汽压力及温度;
7.3 再热蒸汽压力及温度;
7.4 调节级压力;
7.5 锅炉给水流量;
7.6 除氧器水位及凝汽器水位;
7.7 高、低压加热器水位;
7.8 锅炉炉膛负压、烟气含氧量、一次风母管压力、总给煤量及总风量。
8 测试仪表
试验所用的仪器仪表为机组热控系统各模拟量所用的变送器,10 附录
机组负荷变动试验记录表
变动工况
参 数
单位 机组实际负荷 MW 机组负荷指令 MW 主蒸汽压力 MPa 主蒸汽温度 ℃ 调节级压力 MPa 再热蒸汽压力 MPa 再热蒸汽温度 ℃ 锅炉给水流量 t/h 烟气含氧量 % 炉膛压力 Pa 总给煤量 t/h 总一次风量 t/h 总二次风量 t/h 一次风母管压力 KPa 除氧器水位 mm 凝汽器水位 mm #1高加水位 mm #2高加水位 mm #3高加水位 mm #5低加水位 mm #6低加水位 mm #7A低加水位 mm #7B低加水位 mm #8A低加水位 mm #8
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