试生产方案剖析.doc

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试生产方案剖析

安徽善孚新材料科技有限公司 年产3.3万吨环氧树脂及聚酯树脂生产项目试生产方案 编制:张才福 审核:程城斌 批准:包秀群 安徽善孚新材料科技有限公司 二零一四年五月 我公司新建“年产3.3万吨环氧树脂及聚酯树脂生产项目”一期工程建成后,经过单机调试,设备运行正常,此后,我公司制定了详尽、周密的环氧树脂装置开车方案,准备进入试生产阶段。现根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品建设项目安全许可实施办法》的相关规定,为了组织协调生产线各装置之间包括上下游装置之间,主要生产装置和公用工程装置之间的相互配合关系,验证工艺设计可行性,设备的可靠性,安全设施的有效性,安全顺利而又最经济的本项目的生产设施, 环氧氯丙烷储罐2个,φ6m×h7m 内浮顶罐 完成 甲苯储罐1个,φ4m×h5m 完成 二甲苯储罐1个,φ4m×h5m 完成 液体树脂储罐2个,φ6m×h7m 固定顶罐 完成 成品仓库 单层,用于存放成品环氧树脂和聚酯树脂 完成 原料仓库 用于原材料存储 完成 配件房、机修房 用于配件、设备存放 完成 危险废物储存区 设于锅炉房北侧, 完成 环保工程 污水预处理设施 中和调节池,用于厂区废水中和、调节 完成 母液收集池 完成 废气治理 粉尘治理:布袋除尘器 完成 厂区绿化 绿化区主要位于办公楼周边 完成 风险防范 储罐区围堰 完成 事故应急池 完成 项目主要设备清单 设备名称 设备型号 数量(台) 一步法环氧生产线反应釜冷凝器 列管式20㎡ 立式涡轮搅拌机真空泵液碱提升泵0.8m3 12 真空泵 2BV5131 11KW 1 储 罐 区 液碱罐 固定顶罐 197m3 2 环氧氯丙烷储罐 内浮顶罐 197 m3 2 甲苯储罐 内浮顶罐 62.8 m3 1 二甲苯储罐 内浮顶罐 62.8 m3 1 液体树脂储罐 固定顶罐 197m3 2 其他 双钢带切片机 SWT 722062 20KW 1台 破碎机 用于环氧和聚酯树脂产品破碎 1台 布袋除尘器 / 1套 设计生产能力 拟建项目共有反应釜(有效容积3000L)12个,单釜产能约1.4吨,单釜单批次反应时间约11小时,预计完成12000吨a 转化升温前,锅炉建立正常液位。 b 焚硫炉升温后按操作规程控制锅炉升温升压。 c焚硫炉投料后,当蒸汽温度压力稳定时,即可暖管吹扫蒸汽管道。 焚硫转化升温 a将转化切为一转一吸,启动开车风机,点燃预热系统油枪,按预热系统升温速率和触媒升温速率控制炉膛温度,此过程气量控制在35000m3左右。200℃以前,转化一段进口温升速率控制在15-20℃。200℃以后,控制温升速率30℃,升温后期如升温困难,可通过调节进预热系统空气量控制温升速率。 b当转化一段段进口温度300℃后,启动焚硫炉油枪助燃风机,点燃油枪,焚硫炉以100℃/h速率开始升温,升温烟气全部经锅炉从从锅炉尾部放空,同时锅炉开始升温升压。 c当焚硫炉出口温度500℃时,开启焚硫炉进风阀,控制进风量在15000m3左右,并根据温度变化情况调整油量。 d焚硫炉进风后,平衡好预热系统和焚硫炉的风量分配,并根据需要加减开车风机风量。 e焚硫炉进风后当出口温度600℃并且肉眼看不到油烟时,如转化触媒升温困难,可关闭锅炉尾部放空,将焚硫炉升温烟气引入转化和来自预热系统的气体混合给触媒升温。 f当转化一、四段触媒温度均高于420℃时(能高尽可能高,最好二段也能达到400℃),将焚硫炉升温烟气放空,单独使用来自预热系统的干燥热空气置换系统内水份,置换1小时后,熄灭焚硫炉油枪,停开车风机、干燥循环泵,循环槽部份换酸使酸浓97%;插锅炉出口和1#、2#省煤器后放空盲板;抽出焚硫炉油枪;装磺枪准备投料。焚硫炉投料前2小时联系熔硫向炉前槽供液硫。 g插盲板等工作结束后,启动干吸三塔循环泵,点燃预热系统油枪,待温度升至600℃后,启动开车风机,焚硫炉投料,此时进转化气体分别来自锅炉和预热器。 焚硫、转化开车 a焚硫炉投料后,风量控制在25000-350000m2/h,因转化触媒预饱和需控制较低SO2浓度,所以在此阶段焚硫炉应控制在最低负荷,以焚硫炉温度能维持为原则。 b焚硫炉投料后,转化触媒即开始预饱和,初始时尽量控制较低的SO2浓度。 c当转化器一段触媒层温度接近550℃,且上升速率较快时,为确保一段触媒

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