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控软节能优化系统在SCR脱硝控制效果报告
控软节能优化系统在SCR脱硝控制效果报告
工程概况
邯峰电厂1号660MW亚临界燃煤机组。锅炉为美国福斯特·惠勒公司设计的中央电站锅炉,炉型为亚临界自然循环双拱形单炉膛,一次再热,平衡通风运行方式“W”火焰汽包炉。锅炉最大连续蒸发量为2026t/h、过热器出口压力为17.5MPa、过热器出口温度为540.8℃、再热蒸汽流量为1866.24t/h、再热器出口温度为540.8℃;汽机采用西门子HMN系列一次中间再热,四轴四缸纯凝汽式,喷嘴调节、反动式汽轮机;机组的DCS系统采用SIEMENS公司的T2000系统。1号炉脱硝系统为SCR脱硝系统,三层催化剂,2013年12月投入运行。
AECS-2000系统拓扑配置
邯峰电厂DCS系统采用西门子的T-2000系统(又称TXP),由于系统本身不具有OPC接口,需使用CM104进行通讯。CM104通过网线与DCS系统连接,而后通过RS-232串口线与OPC(Mantrikon OPC for Modbus)服务器进行连接,AECS-2000服务器通过TCP/IP协议与OPC服务器进行通讯。通讯拓扑图如下:
AECS-2000拓扑图
调试情况
邯峰电厂1号A、B侧SCR脱硝控制自投产以来虽然能实现自动控制,但是控制品质不佳,不利于运行人员对出口NOX含量的控制,经常出现短时超标现象,需要运行人员进行手动干预,影响电厂运行经济效益,故对相关控制系统进行优化。现使用控软自动化技术(北京)有限公司的先进控制系统AECS-2000对脱硝系统进行优化。现阶段脱硝系统调试工作已完成,并取得明显效果。
本次调试工作针对脱硝系统控制优化,具体调试步骤如下:
进行调门流量特性试验,确定A、B两侧喷氨调门的流量特性,为以后调试工作提供参考。
通过对调门进行开关,观察出口NOX含量变化曲线,从而初步确定喷氨脱硝过程数学模型。
在AECS-2000中设计A、B侧喷氨脱硝系统优化控制策略,并将模型参数导入控制策略中。
对优化控制进行试运行,不断优化控制策略及模型参数。优化控制系统运行总时长96小时,其中不间断运行时长为72小时。
脱硝系统优化调试结束。
调节效果
1、T2000运行曲线
现邯峰电厂1号A、B侧喷氨脱硝控制已均可投入自动。优化前后对比曲线如下:
图1:优化前运行曲线
注:上图中,红色线条为A侧出口NOX含量,蓝色线条为B侧出口NOX含量,绿色线条为A侧喷氨调门动作曲线,黄色线条为B侧喷氨调门动作曲线。
图2:优化后负荷波动在50MW内且有停磨操作运行曲线
注:上图中,红色线为负荷曲线,绿色曲线为脱硫出口NOX曲线,蓝色曲线为A侧调门动作曲线,橙色曲线为B侧调门动作曲线。
图3:优化后稳定负荷运行曲线
上图中,红色线为负荷曲线,绿色曲线为脱硫出口NOX曲线,蓝色曲线为A侧调门动作曲线,橙色曲线为B侧调门动作曲线。
图4:优化后负荷波动190MW,且有启磨操作时运行曲线
注:上图中,红色线为负荷曲线,绿色曲线为脱硫出口NOX曲线,蓝色曲线为A侧调门动作曲线,橙色曲线为B侧调门动作曲线。
2、AECS-2000运行曲线
图5:AECS-2000中B侧运行曲线
注:上半部分曲线中红线为B侧脱硝出口NOX含量(PV),绿线为设定值(SP),下半部分曲线中红线为调门开度曲线。
图6:阶跃扰动试验曲线
注:图6所示为对系统进行阶跃扰动试验(10个单位),系统可以将过程量PV稳定地控制在设定值上。
图7:大幅度扰动运行曲线
注:如图7所示,在系统发生较大扰动时(如:入口NOX测点吹扫),系统可以较快的恢复扰动之前的稳定状态。图中上半部分曲线中粉色线条为入口NOX含量;蓝色线条为总风量;绿色线条为A侧调门开度;红色线条为B侧调门开度(为了清楚辨识门开度与指令的偏差,所以量程有所更改,实际开度与指令相差无几);下半部分曲线中红色线条为总出口NOX,绿色线条为设定值。)
图8:启动磨煤机时运行曲线
注:图8所示为启动磨煤机时系统发生较大扰动后,优化系统对总出口NOX含量的控制过程(曲线标识与图7一致)。
图9:稳定运行曲线
总结
经过控制系统优化后,邯峰电厂1号A、B侧喷氨脱硝控制已可正常投入自动,可将SCR出口NOX含量控制在环保部门要求范围内(目前氮氧化物按照100毫克/立方米的标准控制,可控制时均值不超标,在启停磨以及快速升降负荷时可能导致瞬时值超标)。
目前存在控软自调回路偶尔退出的问题,厂家五一节后来人继续检查调整。
主汽温度和再热温度高等控制系统还没有调试,厂家回话五一节后来人调试。
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