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桥梁外观缺陷修复方案.
桥梁外观缺陷修复方案
省交通科研所在 2008 年*月**至*月**日对**高速公路*合同段 桥梁工程外观质量进行检查,于近期收到桥检报告,项目经理部对桥 梁外观存在的质量缺陷进行了归类、分析和总结,并对存在的问题提 出了整改方案现汇报如下:
一、修复方案的依据 以桥梁外观检测报告、公路工程质量检验评定标准(JTG
F80/1-2004)和公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)做为桥梁外 观缺陷修复的依据。
二、缺陷修复整改领导小组 组长:*** 副组长:***、***
组员:***、***、***、****
三、外观缺陷的分类及修复方案
1、裂缝
共 44 处,主要集中在 T 梁、小箱梁底板处纵向裂缝和台帽竖向 裂缝,缝宽最大 0.6mm,最小 0.1mm。
空心板梁底裂缝 台帽裂缝
成因分析 针对裂缝出现的部位、宽度和走向确定为混凝土收缩裂缝,出现
的主要原因是:(1)混凝土的拌和过程中有不均匀现象。存在水灰 比过大的问题,水灰比过大,混凝土干缩量增大,易产生干缩裂缝。
(2)混凝土养生不到位时白天气温高,气温过高加快了梁体水分的 蒸发,致使表面产生干缩裂缝。
整改措施:
(1)对于裂缝宽度小于 0.15mm 的,进行封闭处理,采用以环氧 树脂为主体配以多种复合性能的固化剂、改性剂等材料混合而成的高 效封闭胶,首先沿裂缝处剔除疏松不实之部位,擦净表面浮灰保持干 燥,再按配合比(环氧树脂:固化剂、改性剂=2:1)混合并搅拌均 匀,用腻子刮刀等工具涂刮,缺损处填满压实刮平;沿裂缝涂刮时, 一般宽度≮5cm、厚度≮3mm,中心部位略厚,刮向两边渐薄。
(2)对于裂缝宽度大于 0.15 的,采用“毕可法”进行注浆处理。 毕可法灌注是采用多点同时低压加压灌注,加压时间一般控制在
10-20 分钟,共分为五个步骤进行:
第一步 表面处理,用角磨机、凿子、砂纸沿裂缝方向除去表面 油污,浮浆等杂物。
第二步 布设注胶嘴:根据裂缝情况,用 a-64 胶布设注胶嘴, 每米约 3~4 个。
第三步 裂缝密封:用 a-64 胶沿裂缝方向对裂缝进行密封,保
证在灌胶时不漏浆。
第四步 恒压灌注:用恒压灌注器进行灌胶,保证灌胶时间一般 大于 10 分钟,使裂缝完全封闭。
第五步 后处理:除去注胶嘴,磨平,尽量使裂缝表面与混凝土 外观保持颜色一致。
2、混凝土掉块、露筋、露波纹管
共 10 处,主要集中在 T 梁、小箱梁梁底、横隔板和腹板连接处 和盖梁及防震挡块。
成因分析
T 梁和小箱梁底部混凝土掉块、露筋是在混凝土浇筑过程中,振 捣工工作不仔细,振捣不密实造成的。盖梁和挡块混凝土掉块、露筋 是在拆模时方法不当造成的。
整改措施
(1)对于单块面积小于等于 0.1m2 的情况,先用钢丝刷对露筋进
行除锈处理,并用环氧树脂砂浆进行填补。配合比为(重量份):
LE-560 低粘度环氧树脂 100 份 LDY-052 反应型增韧剂 10 份 LHS-130 水性固化剂 30 份 细河砂:水泥=2:1(混匀) 300~500 份
(2)对于单块面积大于 0.1 m2 的情况,先按照处理单块面积小 于等于 0.1m2 的情况进行整改,接着在裂缝处再贴一层碳纤维布。工 作步骤为:
第一步 表面处理,用角磨机、凿子、砂纸沿裂缝方向两侧各大
于 50cm 范围内除去表面油污,浮浆等杂物,表面清理干净并有一定 粗糙度。
第二步 涂刷底层灌注胶,要求涂刷均匀。
第三步 粘贴碳纤维,将碳纤维粘贴在处理好的裂缝表面。
第四步 美化处理,在碳纤维表面用白水泥或其他材料修面,使 之与梁体颜色尽量一致,以保持梁体外表的美观度。
(3)对于掉块、露波纹管的情况,按照处理(2)的方法执行, 对波纹管除锈,用环氧树脂砂浆进行填补外,再加贴碳纤维布。
3、支座的脱空、不密贴,未安装防尘罩
支座脱空 支座不密贴 成因分析
支座不密贴主要有两种情况:(1)支座与上钢板不密贴,原因 是梁底预埋钢板纵坡埋臵不准确。(2)支座与支座垫石不密贴,原 因是支座垫石不平整。
支座脱空主要是支座安装质量差。未安装防尘罩是工人遗漏。 整改措施
(1)支座与上钢板不密贴,处理方法是在上钢板上加楔形钢板 并与上钢板点焊。
(2)支座与支座垫石不密贴,处理方法是在支座下填塞不锈钢 板。
(3)支座脱空,处理方法是,先将梁片轻微顶起一点,用不锈 钢板垫在支座下后,使支座与梁底接触紧密。
(4)支座未按防尘罩,按照设计要求安装到位。
4、其他问题 主要是防震挡块与腹板密贴,橡胶支座悬出钢板等。
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