电厂启备变环保节能改造方案..doc

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电厂启备变环保节能改造方案.

电厂启备变环保节能技术改造方案 启备变环保节能的意义和经济效益 启备变节能运行的意义 随着我国国民经济的快速发展,能源需求与能源消耗日益增加,作为能源动力的发电厂进行节能减排,其意义十分重大。建设节约环保型示范电厂,已经成为各大发电集团落实国家建设资源节约型、环境友好型社会的具体体现,是建设具有国际竞争力大企业集团的战略举措。 随着发电公司与电网公司的分离,以及电力市场改革的不断推进,各发电公司发电厂开始自负盈亏。对于火电发电企业运行经济性,通过两大经济指标来反应:发电标准煤耗和厂用电率。在完成发电任务的同时,尽可能降低发电标准煤耗、降低厂用电率,就可以提高发电厂的生产效率,实现企业效益最大化的目标。 众所周知,发电厂启备变一直采用热备用的运行状态,存在空载损耗。以北方联合电力有限责任公司统计了下属发电厂的启备变运行为例,启备变容量为30MW~70MW不等,若这些启备变全部改用冷备用,每年可节约空载损耗的电费约为2600万元。 国内相关统计表明,300MW-600MW机组设计厂用电率约为6~8%,200MW及以下机组一般在7~8%,老旧机组厂用电率一般高于8~9%。2005年末我国装机容量已达到5亿kW,其中水电机组1亿kW,火电机组4亿kW,火电机组中300MW以上机组占42%,300MW以下机组为58%,平均厂用电率为7.7%。若按照“十一五”规划《纲要(草案)》要求能源消耗降低20%(7.7%×20%=1.54%),则相当于新增6200MW装机容量,节约标准煤1300万吨,节约240亿元投资,相应地降低了土地占用及相应的煤、电消耗,也相应地降低水资源和相应的材料、机电设备等。 发电厂启备变一直采用热备用的运行状态,一是存在空载损耗,二是对于多数发电厂来说,启备变使用的是电网购买的工业电,电价高于厂内自用电,存在明显的电价差,若改为冷备用,经济效益明显。 过去有一种认识,认为启备变涉及厂用电安全运行,必须采用热备运行才能有较高的可靠性;认为空载损耗较小,可忽略不计;启备变改为冷备用,虽然降低了损耗,但增加了运行风险。然而随着技术的不断进步,自动化设备产品的可靠性越来越高,启备变由热备用改为冷备用成为了可能。 为此,现在我们有必要按照电厂的实际运行情况,通过分析计算和相关的RTDS实验的研究的验证,进行发电厂启备变热备用改冷备用的工程实施,建设节约环保型电厂。 启备变冷备用的经济效益分析 发电厂启备变一直采用热备用的运行状态,存在空载损耗(实测损耗远大于变压器铭牌空载损耗),据前期工程实施中,以北方联合电力有限责任公司下属发电厂24台启备变为研究对象,若全部改用冷备用,每年可节约空载损耗的电费约为2600万元;另外多数发电厂启备变使用的是电网购买的工业电,电价高于厂内自用电;因此冷备技术对于节能减排、降低厂用电率意义重大,符合时代潮流。 启备变的空载电流实测及空载损耗估算。以我公司实施工程中的某电厂为例,在电厂#1启备变冷备用投运前,实测了热备用情况下的空载电流。实测高压侧二次电流为3mA,CT变比为600A/5A(由于高压侧电压太高,又在运行中难于将变压器的套管CT更换为计量专用CT,由于套管CT变比是基于负荷电流、短路电流设计的,用于保护,而非计量专用,故在空载时的计量精度很低,本次实测,只是在CT二次串了一块高精度电流表FLUKE187),折算高压侧一次电流为0.36A,实测高压侧电压为232kV,因此,功率:P1 =1.732×232×0.36 × cosφ = 144.7kW×0.8175 = 118.29kW。( 注:由启备变的铭牌参数可计算出空载运行时的功率因数cosφ = P0/(0.1%Sn) = 32.7kW/(0.1%*40MVA) = 0.8175 ) 实际上,由于CT精度太低,实际损耗要比本次实测数还要大。根据型式试验、及多年电科院的实测,一般空载损耗为变压器额定容量的0.3~1.0%,若按0.5%考虑,40000kVA的变压器损耗最少为200kW。 以某电厂的启备变(55MW)为例,如果启备变改为冷备用,按启备变空载损耗占额定容量的0.5%估算,每年可节约电量约55MW×0.5%×24h×300天(冷备)/年 = 198万kWh/年。假设按工业电价0.6055元/kWh计算,一年可节约费用198万kWh*0.6055元/kWh = 120万元。 采用冷备方式后日常运行管理的变化 启备变改为冷备用运行方式后,在运行管理上,应做如下规定: 定期启动潜油泵,防止变压器油中微水结冰,避免变压器出现事故。建议冬季定期启动周期缩短。春夏秋季可每月一次;冬季可每半个月一次。 按运行规程要求,定期做变压器油微水及色谱分析。 启备变环保节能技术改造方案 启备变冷备用的实施离不开厂用电快切装置和变压器保护装置

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