卢启坚15号.docVIP

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卢启坚15号

内燃机车柴油机“游车”的故障分析与处理 内容摘要 摘要:内燃机车柴油机是内燃机车的动力部分,同时也是内燃机车的“心脏”。内燃机车联合调节器是内燃机车柴油机的调控系统。不难看出,内燃机车柴油机转速的改变,或者是柴油机保持恒速都得靠联合调节器来调节的。所以,柴油机发生“游车”故障是联合调节器发生故障引起的。柴油机发生游车故障,不仅会影响到机车功率的正常发挥,还会影响到列车安全正点,同时影响到机车的使用寿命。作为机车乘务员,要做好预防柴油机游车故障的放生,要做到运行中及早发现故障处所并及时处理,从而保证列车的安全正点。 关键字:内燃机车、联合调节器、“游车”、柴油机 一、内燃机车柴油机“游车”故障现象 司机控制手柄位置固定后,柴油机转速发生波动,稳定不下来,观察控制拉杆,可以看到控制拉杆来回移动。 二、内然机车联合调速器 (一)内然机车联合调速器的作用: 柴油机负载的变化自动调节供油量和转速;根据司机手柄的变化改变柴油机的转速;限制柴油机的最高转速、柴油机最低转速;恒定功率。 (二)内然机车联合调速器的组成: 内然机车联合调速器由功调滑阀组、功率伺服器及联合杠杆等组成。 (三)内然机车联合调速器的综合原理: 1、司机手柄从从保持位到“升”位时: 步进电机得到了升脉冲,配速活塞上移,与此同时,水平杠杆下行,联合杠杆摆动,空调滑阀离开中立位下移,油马达回转板转动,变阻器电阻变小,牵引发电机励磁电流增大,发电机发给柴油机的负荷增加,曲轴转速下降,飞锤内收,柱塞下降,调速弹簧预紧力增大,与前述柱塞下降的两个因素加在一起,动力活塞上行,又引起三方面的联合动作:动力活塞杆上移,联合杠杆以功率调整轮为支点摆动,功调滑阀逐渐上行关闭油孔,油马达回转板渐停位,动力活塞杆上移,气缸内喷油量增加,曲轴转速上升,飞捶逐渐回张,柱塞上升,补偿活塞上升,活塞上腔加压,最终使得柴油机转速、柴油机输出功率和供油量增加,同时供油拉杆向右移动。 2、司机手柄从在保持位到“降”位时: 步进电机得到了降脉冲,配速活塞下移,与此同时,水平杠杆上行,联合杠杆摆动,空调滑阀离开中立位上移,油马达回转板转动,变阻器电阻变大,牵引发电机励磁电流减小,发电机发给柴油机的负荷减小,曲轴转速上升,飞锤外张,柱塞上升,调速弹簧预紧力减小,与前述柱塞下降的两个因素加在一起,动力活塞下行,又引起三方面的联合动作:动力活塞杆下移,联合杠杆以功率调整轮为支点摆动,功调滑阀逐渐上行开启油孔,油马达回转板渐开位,动力活塞杆下移,气缸内喷油量减少,曲轴转速下降,飞锤逐渐内敛,柱塞下降,补偿活塞下降,活塞上腔减压,最终使得柴油机转速、柴油机输出功率和供油量减小,同时供油拉杆向左移动。 3、手柄在保持位时的调节 柴油机的外界负荷瞬减,则曲轴转速上升,飞锤张开,柱塞上行,动力活塞下降,联合杠杆摆动,功调滑阀下行,油马达会专板顺时针转动,牵引发电机加给柴油机的载荷加大,使曲轴转速回降,动力活塞复升。最后调节的结果使功率滑阀及柱塞都回中立位,动力活塞回原位,曲轴转速及缸内喷油量不变,油马达住在增载位,补回了瞬减的负荷。 三、内燃机车柴油机游车的故障分析 (一)案例: 1994年9月16日,机车DF4型7269,司机陈建军、副司机杨根春担当客车514次旅客列车的牵引任务,当列车运行至夏格泽~喀尔干特间149km+700m处时,发现柴油机转速波动较大。副司机进入柴油机间时发现控油拉杆来回移动,立即采取措施后柴油机转速恢复正常。 〔二〕、联合调节器故障造成柴油机“游车”的分析 首先要明确,肯定是联合调节器发生故障才引起柴油机“游车”故障。所以我下面就是以联合调节器为着手点进行分析: (1)工作油脏、有气泡或水分的影响: 其使联合调节器内的柱塞、滑阀、滑阀套等运动件滑动不灵活。因为带有通孔的薄壁筒式调速滑阀安装在于套座与柱塞之间,滑阀的内圆面与柱塞之间有较小的配合间隙,两者分别为0.04~0.06mm和0.03~0.04mm.在稳速调节过程中,柱塞的运动导致动力活塞的运动。调速滑阀应追随柱塞运动,柱塞的行动在先,调速滑阀追随于后,两者之间的动作有一定的时间差。但是如果调速滑阀因动作不灵活或者卡住,则b孔的关闭要等到柱塞的自然返回,而柱塞的返回要靠曲轴“感觉”燃烧的能量变化(开始到转速变化)后才开始。当柱塞全关闭b孔时,动力活塞又移动了一个行程,并由于这种“感觉”总滞后喷油燃烧等原因,当b孔全关闭时气缸内喷油量总过调较多,从而造成长时间的转速波动。从而引发“游车”故障现象。 (2)调节器输出摇臂及喷油油泵齿条规律地高频抖动的影响: 由于调节器滑阀柱塞主控制盘与滑阀套主控制覆盖量为负值较大。对调速器而言,滑阀处于中间位置,其在套中的位置应使随动盘的上边缘或下边缘和套座相应的

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