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- 2017-02-02 发布于江苏
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Katalco51-8ppt合成甲醇催化剂使用情况总结0 前 言
中国石油吐哈油田甲醇厂选用的Katalco51-8ppt 合成甲醇催化剂是铜基催化剂中的先进代表。Katalco51-8ppt是SYNETIX公司51系列甲醇合成催化剂最新一代产品,于1999年开始生产,它的生产经验建立在Katalco51-1以及1966年ICI发明的低压甲醇工艺基础之上。
??? 本文主要介绍吐哈油田甲醇厂其中一套设计生产能力为80 kt/a甲醇(240 t/d)甲醇装置使用Katalco51-8ppt催化剂的情况,总结Katalco51-8ppt使用初期的主要特性,便于兄弟单位参考借鉴。
1? 催化剂及升温还原情况
1.1? Katalco51-8ppt的性质及组成
Katalco51-8ppt是一种以ZnO-Al2O3为载体并配有MgO为助剂的铜基催化剂。实物外形为圆柱形,直径5.4 mm,长度5.2 mm,堆密度1.25 kg/m3,平面抗压强度(径向)80kgf,收缩率4%。化学组成为CuO 64%,Al2O3 10%,ZnO 24%,MgO 2%。
1.2? Katalco51-8ppt的装填
吐哈油田甲醇厂甲醇合成反应器为LurgiⅡ代管束式合成塔(立式),催化剂装在管内,沸水在管壳间循环,原料气从上面进入管内催化剂床层,其主要结构尺寸是塔内径2.42 m,列管直径φ44.45/40.23 mm,列管长度7 m,列管束1620根。
考虑到催化剂的收缩率及催化剂床层高度与床层温升关系,将催化剂的装填量确定为约15.5 m3??,也就是说,装填后的催化剂床层高度为7.25 m,高出合成反应器列管上管口0.25 m。
1.3? Katalco51-8ppt的还原
催化剂的还原是在合成系统的循环氮气中加入一定量H2、CO、CO2、CH4的混合气体,通过控制还原混合气体加入量及床层温度实现的。还原气体的组成情况为H2 74.97%,N2 0.46%,CH4 0.27%,CO 10.17%,CO2 11.54%。
还原总计时间为26 h,还原过程总共出水1.8 t,还原水呈淡黄色,基本无异味,由于还原气体中CO的存在,使得催化剂中的氧以CO2的形式通过高点放空被排放出去,所以实际出水量比以纯氢气为还原气少了许多。具体的还原过程如图1、图2所示。
图1 吐哈甲醇厂合成催化剂还原过程
图2 吐哈甲醇厂合成催化剂还原过程
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整个还原过程中,由于合成反应器为管束式且还原气体的组成稳定,加入量平缓,所以床层温度易于控制、波动小(入口温度控制在190~195℃, 出口温度215~230℃)。通过还原水的情况可以认为催化剂的还原效果良好。
2? 吐哈甲醇厂合成反应工艺流程(图3)
图3? 合成工艺流程示意
3? 生产情况
3.1 温度
吐哈油田甲醇厂根据催化剂生产厂家提供的“合成副产物形成与温度的关系”,确定该催化剂在还原结束后的使用初期,床层末端温度不宜超过240℃,即控制合成反应器出口气体温度不大于240℃时,这样合成甲醇收率较高,副产物较少。
如果此时将合成反应温度提高2~3℃,合成反应会有什么变化呢?表1列出了在合成反应负荷、入口气体组成、压力等工艺条件维持恒定情况下,温度对合成甲醇产量的影响。
表1 合成反应温度升高对产量的影响
通过表1可以看出,Katalco51-8ppt使用初期,提高反应温度对于正反应为放热的合成反应不利。
对于吐哈甲醇厂所用的工艺流程,如果合成反应器出口温度维持恒定,当环境温度逐渐降低,合成反应气的入口温度会逐渐降低,这时在合成反应负荷、入口气体组成、压力等工艺条件维持不变的情况下,表现出来的是甲醇产量随之降低。表2列出这种温度变化对合成甲醇产量的影响。
表2 入口度降低对产量的影响
可见,维持合成反应器入口工艺气温度稳定,可以保证甲醇产量在理想范围内波动。如果入口工艺气温度偏低,也会使合成甲醇收率降低。
3.2? 催化剂床层压降
吐哈甲醇厂合成催化剂自还原结束到使用不久,催化剂床层压降始终比较小,典型的压差数据如表3。
表3 典型的压差数据
在此期间,合成反应器入口压力在6.4~6.5 MPa之间,反应器入口温度基本上维持在206℃,出口温度维持在239.0~239.8℃,典型的甲醇合成气组成为H2 73.1%,N2 0.35%,CH4 4.33%,CO 12.73%,CO2 9.49%。然而,当合成循环气量提升到120000m3/h时,反应器催化剂床层压差上升到0.084MPa,而且随着时间的推移,压差逐渐上升,直至0.184MPa,考虑到压差大会损坏催化剂,采取了降低合成循环量的办法,尽管床层压降有所下降,但已无法恢复到原有的水平上。此过程中,合成反应的压力、温
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