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【2017年整理】大型道碴清筛车完好标准
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大型道碴清筛车完好标准
整车外观及主要附属装置
结构完整,机件齐全,无自主加装的超限装置。
车轴齿轮箱、分动齿轮箱、挖掘减速齿轮箱、基础制动等各部件安装牢固可靠。
车钩中心距轨面高度815~890mm,车钩三态作用良好,钩体和缓冲器不悬空,提钩装置部件齐全,钩尾框
主车架无裂纹、变形和严重锈蚀,螺栓无裂纹和松动。
车体及外表面清洁,无明显油垢和油漆脱落。
司机室内整洁,密封良好,不漏雨;门窗开闭灵活、门锁可靠,玻璃无破损。
(*)安全销、安全链和防护脱板齐全、可靠,无裂纹,安全行车备品齐全。
前后标志灯、警示灯、司机室和发电机室照明灯等齐全有效;司机室操作台仪表灯、指示灯及开关齐全有效;大灯远近光正常有效;雨刷器齐全,工作正常;嗽叭声音洪亮。前后通话装置工作正常,声音清晰。
撒砂装置安装牢固,砂箱盖无脱落,撒砂功能正常。
各种标志涂色正确、清楚,铭牌齐全、明显。
各系统及主要部件
发动机及传动系统
(*)在冷、热状态下,发动机起动次数不超过2次,转速由1200r/min升至2300r/min升降迅速、平稳,无异常冲击、振动或敲击声,预热功能有效可靠。
无漏油、漏气,外表无明显积尘油垢。
发电机运转正常,电流表和电压表指示正确。
蓄电池清洁,连接板、连接导线良好可靠,电解液面高度高出极板10~15mm,比重1.28~1.30。
各传动轴转动平稳,无裂纹和变形,法兰盘连接螺栓无松动,万向节润滑充分,转动无异响。
离合器离合正常,助力装置无渗、漏油现象。
分动齿轮箱工作正常,齿轮啮合平稳,无异响,油位正常,无明显漏油现象滤清器无堵塞。
转向架、轮对及车轴齿轮箱
转向架钢结构焊接件无裂纹和明显变形及严重锈蚀等。
(*)车轮无裂纹、踏面擦伤深度不超1mm,踏面擦伤长度一处不大于40mm,两处时不大于30mm,车轮轮辋厚度不小于23mm,轮缘厚度不小于23mm。
车轮压装部位结合良好,压装部位防松标记无错位。
车轴探伤、车轮直径、轮对内侧距、轮对轮位差、同轴轮径差等检测记录齐全、有效。
车轴轴箱无裂纹,轴承温升不超45℃
车轴齿轮箱离合器工作正常,离合器压力在1.2~1.5MPa范围内,齿轮啮合平稳,无异响,油位正常,滤清器无堵塞;各部润滑良好;连续工作2h后,轴承温升不超过45℃
车轴齿轮箱力矩杆与转向架连接牢固、可靠,橡胶减振器无老化、龟裂和脱落。
心盘、旁承润滑良好,旁承两侧间隙之和不大于4mm。
制动系统
手制动系统各部件灵活,且能自锁,缓解时能完全放松,停车时制动可靠,各部润滑良好,销轴无明显磨损,铁链牢固可靠。
基础制动各件无裂纹和变形,制动时动作灵活,无阻滞,安全装置齐全、可靠。
空气压缩机工作正常,无异响、过热和明显窜油。
各制动部件按规定周期检验,记录齐全。
各储气缸无水分存集,排水阀开关可靠,空气干燥器工作正常。
总风缸压力达700kPa后,使柴油机停机,3min内总风压降不超过20kPa,1min内列车管压降不超过5kPa,3min内制动缸压降不超过5kPa。
单独制动性能
小闸手柄由中立位移至制动位,制动缸压力为360kPa,制动缸压力由
0升到340kPa小于4s;小闸手柄由中立位移至缓解位,制动缸压力由360kPa缓解至35kPa小于5s。
自动制动性能
均衡风缸压力降至0后,大闸手柄由中立位移至缓解位,均衡风缸压力由0升至480kpa为5~7s;均衡风缸压力充至500kPa后,大闸手柄由中立位移至制动位,均衡风缸压力由500kPa降至360kPa为5~7s。
常用全制动时,制动缸压力由0升至最高压力340~380kPa为6~9s,由最高压力缓解至35kPa为5~8s。
(*)紧急制动时,列车管压力排零时间小于3s制动缸压力由0升至最高压力(450±10)kPa为6~9s。
制动后闸瓦紧贴车轮踏面,闸瓦不偏磨,缓解后闸瓦与车轮间隙保持5~10mm,闸瓦厚度不小于12mm,制动缸行程在90~180mm范围内。闸瓦磨耗极限报警功能正常。
空气制动附件齐全,作用可靠,制动软管联接器与其他车辆连接时不漏风。
液压系统
各液压油箱油位正常,各滤清器无堵塞,各泵、马达工作正常,无异响,各油缸工作正常,无爬行和卡阻现象,液压阀件、管路等无损坏。作业时,液压系统无明显漏油现象,液压软管无明显破损。
各系统压力正常,各压力表显示无明显跳动。
工作装置
挖掘装置
挖掘减速箱运转平稳,工作正常,无异常响声,连续工作2小时后,轴承温升不超过40℃
(*)挖掘链运转平稳,不发卡,线速度正常,扒齿固定可靠,无脱落,销、孔直径磨损小于2mm。
导槽无变形、开裂,移动、升降灵活,底梁及导槽耐磨板无松动,螺栓无变形、松动。
底梁加长梁连接正常,工作可靠,底梁提升臂工作灵活、锁定可靠。
上升导槽分碴板分碴正常,
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