双马矿主排水泵房无人值守的应用与研究.docVIP

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双马矿主排水泵房无人值守的应用与研究.doc

双马矿主排水泵房无人值守的应用与研究   摘 要:双马煤矿+1046m水平主排水泵房设计建设有主排水监控系统,在一定程度上实现了本地/集中/远程监测监控。但由于阀门不够稳定、传感器类型不够全面等因素的存在,系统的稳定性、可靠性及故障诊断能力受到一定影响,进而导致无人值守不能完全实现,通过增补部分硬件和进一步完善软件,切实提高泵房远程监控的自动化水平,真正实现无人值守。   关键词:主排水泵房;无人值守;应用与研究   1.国内相关产品的现状与发展   2002年以前我国煤矿主排水系统主要采用人力开、停的控制方式,此方式的设备维护水平低、人力消耗大、浪费情况较为严重;进入21世纪以来,随着设备可靠性的提高以及计算机、网络、数据库等先进技术逐步被应用到煤矿系统,一套具有数字化特点、借助互联网为基础的水泵房自动化控制系统应用而生。其通过具有真空、电路以及流量等多种保护信号,使远程控制功能得到良好的实现,使此系统能够在具有便于维护、简单可靠的同时也具有高度的自动化。另外,此系统也具有较强的扩展性,其能够通过互联网良好的接入煤矿企业的数字智能系统,从而能够具有更好的完善性以及可靠性,具有较好的发展前景。   2.双马矿主排水泵房自动化控制现状   双马煤矿+1046m水平主排水泵房设置有5台MD500-57×6主排水泵,10台Z9B41H-6/ DN250电动闸阀,3趟Φ377排水管道。该泵房安装有主排水监控系统,在一定程度上实现了本地/集中/远程监测监控、报警及故障保护功能,但由于阀门不够稳定、传感器类型不够全面等因素的存在,系统的稳定性、可靠性及故障诊断能力受到一定影响,进而导致无人值守不能完全实现。   水泵监控系统已具备的功能包括:   (1)模拟量监测:可在泵房及地面对泵房内年水仓水位、水泵排水正压、水泵吸水负压、排水管流量等数据进行实时监测和动态显示。   (2)开关量监测:可在泵房及地面对水泵电机的运行状态、阀门的开关状态、水位的高低限状态、水泵的工作状态、监控系统的控制模式等进行实时监测;   (3)控制功能:系统目前可实现泵房内操作台一键启停、调度室远程一键启停、根据水位的自动控制等功能;   (4)报警功能:系统已具备水位超限、正压超限、负压超限、水泵启动失败等报警功能;   (5)保护功能:当系统监测到水仓水位超低、水泵正压失压、水泵负压失压、水泵真空无法满足启泵需求等情况时,会自动进入停泵流程,保护水泵及电机。   3.制约泵房“无人值守”暂不能实现的因素探讨   经过对现有系统的观测调查、数据分析,总结出主排水泵房暂不能实现“无人值守”的原因主要有以下几点:   (1)泵房内没有实现270°视频监控,调度室内难以直观了解泵房动态,影响了调度的判断和决策。   (2)电动球阀的限位开关在水泵运行震动的影响下会出现松动和移位,导致到位信号与球体的实际位置出现偏差,水泵无法正常启动,影响了系统的可靠性和稳定性。   (3)系统没有采集水泵及电机的温度信号,无法提供温度保护。   (4)系统没有配置震动传感器,无法监测水泵和电机的震动等级,不便于水泵机械故障的诊断和排查。   4.建设目标   通过增补部分硬件和进一步完善软件系统,期望能够达成以下目标:   (1)通过更换和增加电磁阀、网络摄像仪、温度传感器、震动传感器等硬件,完善系统的“遥信”“遥测”、“遥视”、“遥控”功能,提高系统的综合判断能力和可靠性。   (2)通过增加系统对水泵温度和振动的监测以及对系统监控软件的完善,提升系统的故障保护功能和故障诊断能力,为设备的正常运行和日常维护提供强力的保护措施和数据支撑。   (3)切实提高泵房远程监控的自动化水平,确保远程控制和自动控制功能便捷可靠,真正实现“有人巡检、无人值守”、“减员增效、节能减排”的安全生产目标。   5.实施方案   鉴于水泵房内已建设有监控系统,本方案以完善系统功能、提高系统可靠性为主要目标。   (1)设计6台防爆一体摄像仪(NTAR-3001含云台控制),通过新增交换机接入工业以太环网,用于监视水泵的运行状态及泵房内的整体动态,实现“遥视”功能。   (2)设计3台温度巡检仪(YHW200)和12个Pt100温度探头,用于监测水泵及电机轴承/定子温度,实现温度保护功能。   (3)设计2台震动监测仪(YZ15)和22台震动传感器(GBC-34),用于监测水泵和电机的水平/垂直震动程度,直观判断水泵的震动情况,并提供预警保护功能。   (4)设计1台矿用网络交换机(KJJ103D),用于汇聚泵房内的数据信息,实现数据交换,然后再由统一接口(RS485)将数据接入环网,提高系统自身的完整度和可靠性。   (5)设计10台防

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