典型煤气事故案例分析.pptx

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典型煤气事故案例分析

典型煤气事故案例分析煤气预防措施●封——严密性,钢管材质、焊缝质量;耐压设计(材料、结构)●隔——设可靠隔断装置、逆 止装置、紧急切断装置;●堵——设汽封、氮封,保持 压力;防爆电气●泄——设防爆阀、爆破膜、 防爆水封、安全阀、泄爆M2/M3不小于1/10,门窗外开;●放——设事故放散、调压放 散装置、通风排气装置●控——含氧量、CO、压力、 温度、流量、柜位、液位检测监控案例一一、事故概况: 2010年1月4日,某钢铁公司炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。 煤气柜总回收管道插板阀碟阀1#风机三通阀水封逆止阀U型水封3#风机放散塔1号转炉普阳钢铁事故图示二、事故要点: 1)运行中的1#转炉煤气回收系统与在建的2#转炉煤气回收系统共用一个煤气柜; 2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于安装调试状态; 3)1月3日上午,1#转炉停产,为使2#转炉煤气回收系统与现系统实现工程连通,约10时30分,三叶公司在将3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板起隔断作用的盲板切割出约500mmx500mm的方孔时,发生2人中毒死亡事故,施工人员随即停工。 4)事故现场处置后,当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔进行焊补); 5) 当班风机房操作工给3#风机管道U型水封进行注水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门; 6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。 7)1月4日约10时50分,应炉内砌砖人员要求,到炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒,小平台上一起工作的2名人员去拉但未拉动,并感到头晕,同时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。 三、事故原因分析 1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转炉未回收)煤气通过盲板上新切割500mmx500mm的方孔击穿U型水封,经仍处于安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀充满2#转炉(正在砌炉作业)煤气回收管道,约10时50分,煤气从3#风机入口人孔、2#转炉一文溢流水封和斜烟道口等多个部位逸出; 2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,导致此次事故的发生(从1月3日13时注水完毕至1月4日1 0时20分左右,经过约2 1小时的持续漏水,U型水封内水位下降,水位差小于27.5cm(煤气柜柜内压力为2.75 KPa),失去阻断煤气的作用) 3)U型水封未按图纸施工,未装补水管道,存在事故隐患;普阳钢铁公司120T转炉煤气回收系统插板阀、蝶阀三通阀逆止水封U型水封2#转炉普阳钢铁公司120T转炉煤气回收系统氧含量超标煤气经烟囱放散插板阀、蝶阀2#转炉原盲板位置人孔位置1月3日事故介绍盲板割孔照片事故经过: 2010年1月4日8时,甲班上白班,接班时有两包钢水待连铸,因一台板坯连铸机故障单机拉钢,接班后1#转炉未立即生产,于9时15分开始进行接班后第一炉钢(也是本浇次最后一炉钢)吹氧作业,9时30分吹氧结束,9时55分出钢完毕。因本炉冶炼前停炉时间较长且煤气回收仪表故障,故煤气未进行回收。事故经过: 因3#风机管道U型水封的排水阀门未关闭到位,持续漏水,造成水封水位偏低,约10时50分,煤气击穿U型水封,经水封逆止阀、三通阀、3#风机、电动蝶阀、电动插板阀倒灌至正在进行砌炉作业的2#转炉区域,造成21人煤气中毒死亡,9人受伤入院治疗。 事故原因:直接原因 普阳钢铁公司违反《工业企业煤气安全规程》未采取可靠的煤气切断措施,而且3#风机管道U型水封阀门未关闭到位,持续漏水,致使转炉煤气柜内煤气击穿水封,沿管道倒灌至2#转炉18m平台区域。1月3日事故介绍致使炉内砌炉21人死亡!盲板处于打开状态蝶阀、插板阀均处于打开状态三通阀放散关闭逆止水封无水U型水封因漏水水位低间接原因 1、企业重生产、轻安全。 2010年1月3日管道对接作业时死亡两人,既未分析事故原因,又未采取有效防范措施,盲目恢复生产。2、安全生产和施工管理混乱。3#风机管道安装单位(南京三叶)无资质;煤气管道对接这种危险作业没有施工方案;煤气作业的安排全部口头命令指挥;煤气设施动火作业没有动火票,没有吹扫置换方案,吹扫置换后没有取样化验,仅用便携式CO报警仪监测等。 3、普阳钢铁公司技术和操作人员安全技能低,安全意识差。对设备状况不熟悉;对煤气操作规程不掌握;应急救援方法不当;煤气作业的程序错误。 4、施工单位未严格按U型水封设计图纸施工。放水阀门损坏漏水未按图纸要求设置旁通阀!间接原因水位下降阀门损坏漏水上水阀门关闭!未按

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