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磷渣在新型干法水泥熟料生产中的应用.doc

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磷渣在新型干法水泥熟料生产中的应用.doc

磷渣在新型干法水泥熟料生产中的应用   摘要:我公司年产100 万吨水泥,回转窑为Φ4.0×60m,分解炉为Φ5.6m CDC 炉,位于高原地区(海拔1510m)。2011年1 月,我公司对磷渣配料生产水泥熟料进行了试生产并取得成功,3 月开始正式投产。本文就我公司的一些实际生产经验作一介绍,仅供参考。   关键词:磷渣;水泥熟料;生产应用   1 试生产   1.1 磷渣的特性及原料的化学成分:磷渣呈细颗粒状,是经过高温水淬急冷的水淬渣, 粒度在2~5mm之间,其成分与粒化高炉矿渣相似,主要化学成分为SiO2和CaO,并含有少量的Al2O3、Fe2O3、MgO以及P2O5、F-,磷渣经高温水淬后,玻璃体含量能达到90%以上。我公司附近有一家黄磷生产企业,经取样分析检验,该厂的磷渣化学成分良好,且P2O5含量不太高,因此我们就地取材,综合利用该厂的磷渣。   1.2 配料方案的确定   采用磷渣配料,在生产过程中可适当提高生料、熟料的KH 值,进而可以提高熟料中C3S 的含量,同时由于KH 值提高,必须提高熟料的煅烧温度,这样还可以改变熟料晶体的晶型结构和致密度,提高熟料质量。但若KH值过高,会导致熟料的fCaO偏高,安定性不合格,所以生产控制中要根据实际情况对水泥生料、熟料的三个率值作适当调整。从理论配方上来看,我公司磷渣配比掺入量可以配到7.0%,但是考虑到我们是第一次生产,没有这方面的实际经验,为了保证出窑熟料质量,初步把磷渣掺入量定为6.0%,熟料三率值定为:KH=0.92±0.02,n=2.7±0.1,P=1.6±0.1。   1.3 工艺控制   1)在生料配料中掺入适量的磷渣后,由于磷渣成分中含有少量的P2O5、F-等微量元素, 再加上入窑煤粉中的硫在熟料煅烧过程中形成复合矿化剂,在熟料煅烧过程中有降低烧成温度、提前出现液相促使硅酸盐矿物形成的作用,所以我们在试生产前对部分工艺参数作了调整, 即分解炉温度由(900±5)℃调整为(890±5)℃; 烟室温度由(1050±30)℃调整为(1020±30)℃。   2) 根据国内外对磷渣配料生产水泥熟料的资料介绍, 熟料中P2O5的含量应小于0.50%, 当熟料中P2O5含量大于0.50%时, 熟料的3d、28d抗压强度大幅下降,甚至有可能没有3d抗压强度。因此,我公司为保险起见,避免出现强度波动,实际生产控制中熟料中的P2O50.35%,这样有利于确保出窑熟料的强度增长。   3)磷渣中P2O55含量的多少,影响着它在生料配比中的掺入量,P2O5低时,可以增大其掺入量。为了防止熟料中P2O5含量超过控制范围,应对每批次进厂的磷渣进行P2O5的检测,加以控制。我公司控制的磷渣掺入量为6%,因各地磷渣成分不同,应根据化学成分的差异而进行适当的调整。   1.4 试生产期间出现的一些问题及解决措施   1)试生产前期烟室结皮严重   我们在使用前就对部分工艺参数作了调整,但可能是因为调整的幅度不到位,造成窑尾温度过高,液相提前出现而结皮,严重时每2h就要清理一次,好在所结物料不牢固,容易清理,但由于清理过于频繁,外漏风增大,影响窑内热工制度的稳定,而且也大大加重了预热器岗位人员的工作压力。因此我们将烟室温度下调到(1000±30)℃,烟室结皮情况有所好转。   2)C5下料管结皮试生产第3 天的时候,岗位人员在巡检过程中发现C5下料管的闪动阀动作不灵活,经检查下料管内壁有结皮现象,原因还是工艺参数调整不合理,分解炉温度控制过高,于是我们将分解炉温度调整为(875±5)℃,C5下料管结皮问题得到解决。   2 全面实施生产   2.1 磷渣配料的工艺调整和应用   正式投产时所用磷渣是攀枝花地区提供的,该地区的磷渣质量极不稳定,其P2O5含量波动大,从2.2%到5.0%不等。为了保证配料站成分的稳定,我们采取了分别堆放、搭配使用、预先均化等措施,P2O5含量波动大这一问题得以解决。生产方案基本没变, 熟料三率值仍然是KH=0.92±0.02,n=2.7±0.1,P=1.6±0.1。   由于磷渣中P2O5含量发生改变,不能再采用试生产期间所用掺入比例,为保证出窑熟料质量,采取了降低生料中磷渣掺入量的方法,刚开始生产时掺入4%,检测熟料成分及P2O5含量,再根据1d、3d强度增长值进行适量调整, 下面是我公司磷渣掺入量从4.0%到6.0%时的熟料物理性能对比,见表1。   由表1可见,磷渣掺入量在5.0%时的熟料质量较好,强度增长值也最高,当磷渣掺量达到6.0%时,熟料强度增长值呈下降趋势,最终将生料中磷渣掺量定为5.0%。全面投产后的熟料跟试生产期间的相比,熟料强度和外观质量有所下降,结粒细小,略带黄色。   2.2 采用磷渣

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