改进润磨机和烘干机,降低粘结剂配比.doc

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改进润磨机和烘干机,降低粘结剂配比

改进润磨机和烘干机,降低粘结剂配比 魏国良 刘传敏 贾雄 (内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂球团车间 包头市 014010) 摘要:通过对润磨机、烘干机存在问题的解决,保证设备的作业率,充分提高润磨机、烘干机使用效果降低粘结剂配比,提高TFe含量。 关键词:原料、烘干机、润磨机、粘结剂、全铁 1前言球团车间担负着高炉熟料供给工作。随着高炉的产能增加,球团矿在高炉炉料的比例对于提高高炉产量,降低生产成本,提高经济效益起着巨大作用,球团矿TFe的提高对高炉减少渣量,降低焦比有很大的作用,并在生产实际中的地位越来越高,因此高炉对球团矿产、质量提出更高的要求,尤其是对TFe指标,球团生产所用原料的结构上差异较大,而烘干机、润磨机的有效使用是改善原料结构上缺陷的主要手段。烘干机将原料水分脱至工艺需求;润磨机通过挤﹑碰﹑压﹑磨作用,使原料进一步均匀﹑细化,降低粘结剂配比,提高生球强度,对于优化焙烧制度,提高产、质量有很大的促进作用。我厂现阶段烘干机、润磨机运行后,由于设备本身缺陷和设计中的不合理,造成润磨机、烘干机作业率低,使用效果差等原因,使粘结剂消耗较大,针对这种情况,我车间经过认真分析总结对烘干机、润磨机进行了改进和维修,进一步降低粘结剂配比,提高球团矿TFe指标,满足高炉需求。 2 原因分析: 由于南北竖炉烘干机粘料严重,进料不足且形不成料幕,而且烘干效果不好,导致南北竖炉烘干机作业率不高,原料混合不均匀,粘结剂用料偏多。由于 3 确定目标: 原料条件的改善,以及设备的完善,烘干机润磨机作业率提高,使粘结剂配比逐步降下来,根据实际情况,保证产、质量的基础上,具体制定了以下目标:烘干机与润磨机未运转,皂土粘结剂混合物单耗26.00公斤/吨,烘干机与润磨机运转,皂土粘结剂混合物单耗24.0公斤/吨,从而降低粘结剂消耗,提高球团矿TFe含量。 改善原料质量:今年,再磨再选料的整体粒度改善和全再磨再选料配比,注重过程控制,科学量化管理,严细执行,分解实施,责任到人,并对计量秤进行校正, 时间 上料量(t) 炉温(℃) 烘干前(%) 烘干后(%) 降水分(%) 改造前 50 900 9.7 8.2 1.5 改造后 90 1080 9.7 7.9 1.8 5.3通过制定相应制度提高润磨机作业率: 5.3.1 南北竖炉润磨机必须保证一台运转,一台备用。备用润磨机油温必须升到30—35℃,螺旋线必须清干净,螺丝紧固好,能随时启机,有故障及时找相关人员处理。两台机原则保证交替运转周期不超一天。 5.3.2.润磨纳入正常生产工艺,不允许私自甩开任何一个工序环节,若由于工艺需要确须改变工艺,经车间向生产部同意备案后,方可实施,岗位人员必须随时掌握来料量和槽位情况。严禁空转润磨机或投料量过少导致篦板损坏,过料量不低于50吨/小时。 5.3.3. 润磨机点检、运转记录要认真填写。岗位每小时对岗位进行巡检。工长对烘干机、润磨机的运转要在下午4:00调度会上详细汇报,岗位对传动小齿、托轮、挡轮等接触部位不及时加油。 5.3.4来料潮,烘干机脱水后水分大于9%。润磨机可视情况运转或停机。烘干机若停机,润磨机禁止运转。 目前,随着原料条件的改善,铁精矿粒度变细,再选再磨料-200目达到85%以上,烘干机与润磨机配合使用,烘干机运转,解决再选再磨料水分大的束缚,保证全再选再磨料配比。润磨机运转,改善原料的特性,使物料更加的均匀,保证南北竖炉全再选再磨料配比。使得粘结剂配比降低。挤﹑碰﹑压﹑磨作用,使原料进一步均匀﹑细化,降低粘结剂配比提高生球强度 2011年全国炼铁低碳技术研讨会论文集 1

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