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PLC在汽门杆无心外圆磨床自动化改造中的应用
PLC在汽门杆无心外圆磨床自动化改造中的应用
梁沃军1, 王 娜2
(1.中山市技师学院电气应用系, 广东中山 528403; 2.中山职业技术学院机械工程系,广东中山 528404 )
摘要:针对汽门杆无心外圆磨床需要人工送料,没有工件计量和测量提示报警,也不能对螺杆和滑板进行自动加油等情况。在这里介绍我们已设计开发好的自动上料装置,并重点分析PLC控制系统程序设计的过程和要求。目前上料装置已成功地实现了自动化单机生产,并在实际应用中取得良好的经济效益。
关键词:汽门杆、无心外圆磨床、自动上料装置、电磁阀、PLC控制
中图分类号:TG580 文献标识码:B
1 前言
汽门是发动机的重要组成部件,汽门加工质量的好坏,直接影响发动机的性能,而汽门杆无心外圆磨床是汽门加工的专用设备之一,它负责研磨汽门的细杆部分,见图1。因为该磨床是半自动设备,需要人工送料,没有自动报警和自动计量等系统,操作人员的劳动强度大,并存在较大的无法避免的操作安全隐患,同时操作员的素质也决定了日产量和工件的研磨质量。因此,对磨床进行自动化改造势在必行。这样不但可以彻底解决以上问题,还可以提高生产效率,创造更好的经济效益。
2 改造前磨床的结构和工作过程
磨床的结构示意图见图2。其工作过程是:首先启动研磨砂轮,
延时后自动开启磨削液,研磨进刀系统解锁。按下进刀启动按钮,
经可调的延时后,进给压轮开始快速进刀,(在这个时间段里,操作
员必须完成用手拿着汽门装夹位把其放进磨床)碰到减速弹簧后,
变为磨削工件的研磨加工慢速行程,进给压轮进刀到位后,压下行
程开关,启动时间继电器计时(可调,此段时间为最后研磨),到点
后,则要快速退刀,回到原点,压下行程开关,排料杆顶出后用弹簧
力复位。等待数秒(可调),无论操作员是否放置工件,机器都自动
进入第二个工作周期,如此不断地循环工作,直到人工干预停止,整
个控制过程原设计为继电器控制。从上面的操作流程可以看出:加工
工件的数量与质量完全由操作员的素质决定,而且必须每人操作一台
机器,操作员注意力要高度集中,稍有疏忽就会造成工件不合格甚至
引起安全生产事故。
3 无心外圆磨床的自动化改造
3.1 改造方案
在操作员站立侧加装代替人手的能旋转180°的机械放料手,其结构示意图见图3。
(1)加装的自动上料装置,必须有三种控制模式:
①手动调试模式:用于手动测试各执行机构能否单独正常工作,能否正确地完成工件的传送过程,
保证工件准确地放置到相应位置。②半自动加工模式:为了满足工件小量生产或是样板工件的加工要求,保留了半自动加工模式,这是极少使用的模式。③全自动加工模式:此模式是关键所在,是正常生产与工件加工质量和数量的根本保证,是机器长期工作的模式。
(2)改装后磨床电气控制分为两大部分:第一大部分是砂轮转动控制系统,采用三菱MR-J2S-200A伺服放大器和HC-SFS203伺服电机,使用速度控制模式工作,用电位器调整砂轮转速。它是独立系统,与PLC控制无关。第二部分是自动上料装置的控制,其控制构成的方式是:以PLC为控制中心,以电磁阀的控制线圈为PLC的输出执行元件,再由电磁阀控制气缸和油缸为最终执行元件,以及控制CL电机的正、反转继电器和灯光报警器等形成了整个按PLC程序去执行相应动作的机构系统,以达到生产控制要求,并最终完成生产任务。
(3) 改造后的无心外圆磨床的工作过程如下:
操作员把工件放满导入槽 在自动模式下按启动按钮 料架检测有无工件
工件 无 报警 操作员放入工件后,自动转到进料工步
工件 有 进料 工件固定1 PA夹持工件向下转 工件转移到CL
PA放出工件后向上返回 返回到原点※
转臂并进行固定2 CL夹持工件进 ※后等待下一周期或复位
CL夹持工件在中间位 CL夹持※
CL在前端放下工件 CL退回原点等待下一周期
※工件再进
LB进刀 LB退刀 排料 排料确认并返回原点等待下一周期
3.2 PLC控制系统的输入/输出分配
本系统选用FX1N-40MR可编程控制器,I/O接线图如图4[2-3]。其中SB1是自动和半自动加工时的启动按钮,也是测量位暂停,工件经测量合格后,再次启动工作
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