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6000kW抽凝汽轮机高压通流部分技术改造及其节能效果.pdf
6000kW抽凝汽轮机高压通流部分技术
改造及其节能效果
吴剑恒,庄松田
(福建省石狮热电有限责任公司,石狮 362700)
And Turbine
EffectsfortheSteamFlowSectionof6000kWSteam
Improvement
WU
Jian—heng
HeatPower
Shishi Co.,Ltd.,Shishi362700,China)
(Fuiian Cogeneration
摘 要:分析1台6000kW抽凝汽轮机存在的抽汽温度高、高压段运行效率低等问
题的主要原因是叶片型线陈旧、动叶片反动度偏大及机械损伤影响气动性能,国内首家
综合采用子午收缩型线叶片、后加载叶片型线和分流叶栅以及提高叶片展弦比、调整级
的反动度等先进技术对C6--35/8型抽凝式汽轮机高压通流部分进行技术改造。运行实
践和测试数据证明该6000kW汽轮机高压通流部分技术改造取得了成功,在6000kW负
荷满抽和5500kW负荷满抽的工况下,保持进汽参数和抽汽压力基本相同,进汽抽汽温
情况采用以减少进汽量节省成本支出的方法计算项目效益,每年可节约标煤耗量
5520.53t,增加公司经济效益达444.68万元,同时提高了机组的运行可靠性。
关键词:6000kW抽凝汽轮机,高压通流部分,子午收缩型线,后加载叶片型线,分流
叶栅,内效率,抽汽温度,次流损失
当前,我国大力提倡建设节约型社会,实现可持续发展,作为电力企业,节约能源应
首先从省煤节电着手。依靠科技创新和技术进步,对性能落后的汽轮机通流部分实施技
术改造,提高机组运行效率、降低能耗、降低成本,已成为热电企业的主流发展方向。石
狮热电公司是国内首家综合采用子午收缩型线提高叶片展弦比、后加载叶片型线和分流
叶片等先进技术对6000kW抽凝汽轮机高压通流部分进行技术改造。运行实践和测试
数据证明1号汽轮机高压通流部分技术改造取得了成功,高压段内效率提高了17.35%
~19.09%,每年可节约标煤耗量5520.53t。,获得了非常可观的节能效果,并且提高了机
组的运行可靠性。
1.改造前设备运行情况分析
1.1C6--35/8型抽凝汽轮机简介
..—— 200..——
石狮热电公司是当地国家环保示范工业区的配套基础设施,建设规模为2×35t/h+
发电机组,集中供热、热电联产,将压力为0.7MPa、温度为220℃的过热蒸汽供给工业区
内众多漂染、染整、水洗、电镀等企业。1号2号汽轮机为杭州汽轮机股份有限公司制造
纯凝工况保证汽耗5.04kg/kWh。
C6—35/8型汽轮机的结构以调整抽汽为界分为高、低压两部分。其中高压部分由1
个复速级叶轮和1个压力级叶轮组成,一级抽汽调整抽汽口和低压调节阀蒸汽室的位置
(a),抽汽量根据需要在其变化范围(0~49t/h)内连续可调。低压部分由1个复速级叶轮
和6个压力级叶轮组成,2个除氧器抽汽口在第2个复速级叶轮后,2个低压加热器抽汽
口在倒数第3个压力级叶轮前。高、低压部分通过调速器和抽汽压力智能调节器分别控
制高、低压调节汽阀的开度,实现热、电负荷自治调节。
累计运行58288h,截止2008年2月底累计运行68596h。
1.2改造前1号汽轮机运行情况及原因分析
改造前,1号汽轮机发电效率明显偏低,尤其高压段内效率偏低,主要表现在
-0.095MPa(g)以上。比较结果表明,在发电量、抽汽量以及蒸汽参数基本相同的情况
实际运行数据测算,1号汽轮机高压段内效率在45%~50%之间,2号汽轮机高压段内效
率则为62%以上。并且,1号汽轮机在纯凝工况下只能带5500kW电负荷,纯凝汽耗高
达5.64kg/kWh(2号汽轮机纯凝汽耗为4.85kg/kWh),远高于设计值。
根据现场实地调查和运行数据及检修记录的检查结果分析,1号汽轮机高压段内效
率偏低的主要原因很复杂[1~5]。
(1)该型号汽轮机采用上世纪60年代的技术,喷嘴、导叶以及压力级隔板等所用叶片
的型
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