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Autoconer338型自动络筒机使用体会.pdf
第二届新型织造技术研讨会征文文集
Autoconer338型自动络筒机使用体会
顾杏春
(浙江海盐广大纺织有限责任公司
们认为使用、维护工作主要应从清洁、润滑、调整、维修保养这几个方面着手,从而更好地发挥设备的性能,
服务于生产。
1清洁工作是保证设备正常运转的关健
许多故障都是因清洁不良造成的。比如,空管输送,提升装置积灰轧煞,纱库换管马达积灰轧煞,槽筒
防缠绕装置积灰等会引起单锭故障或整台停机(DHT激活)。变频马达风叶积灰,动平衡被破坏,会产生
车尾振动。槽筒右端积尘会使槽筒与机架间增加额外摩擦,使马达发热,单锭母板温度升高,最终导至母
板中的电子元件提前老化,产生故障。上蜡装置蜡块推出杆积灰不复位,会产生单锭不上蜡。张力碟、捻接
器、回丝剪刀、电子清纱器检测头积灰等。会对纱线质量和机器的工作效率产生一定的影响。所以说,使用
AC338设备,清洁工作至关重要,每工作8小时必须对设备用压缩空气和清洁工具进行彻底清洁。干净
的环境,清洁的设备,有助于提高纱线质量,延长设备寿命。-
2润滑工作不容忽视
在清洁机台的同时,周期的润滑工作非常重要,我公司坚持“润滑前必须清洁,清洁后及时润滑”的原
则,除根据德国赐来福公司提供的润滑脂的选用,润滑周期和位置进行润滑保养外,还对槽筒轴承加油周
期进行调整,新装机器在1年内加油一次,以后每二年加一次。补充了对中间动作部分、换管部分的凸轮
和连杆轴承,张力碟尼龙轴等转动部件一年一次的润滑。对捻接器,回丝剪刀半个月加注一次清洗润滑
剂。小吸嘴尼龙吸管密封圈半年一次加油,对筒子大小夹头采用少加、勤加润滑油的原则,努力确保筒子
转动、开启的灵活。
3耐心仔细地调整。更好地发挥设备的性能
3.1针对在络筒工序中毛羽、棉结的增长,控制降低在络筒机上毛羽棉结的增长,是我们必须重视的一个
问题,我们采取以下措施,取得了一定的成效。
①、保证大吸嘴吸纱成功和接头质量的前提下减小整台机器的负压。②、加快槽筒逆转速度。③、减
⑥、筒子架正压力设定在S—M。⑦、降低气圈破裂器的高度,细纱管顶端与破裂器下端的间距控制在
高湿度。
3.2结头质量的控制调整
充分的退捻是结头质量的关健和基础。首先要调整好凸轮组剪刀角度在233。~235。之间,最好保证
上下剪刀在同一度数上切纱,然后观察退捻情况,如退捻过大,减小退捻气压,退捻不充分加大退捻气压。
再观察加捻情况,如捻接强力太低,增加第一个代码,接头区有细节,增加第二个代码,结头不光滑,增加第
三个代码。最后根据结头粗细,调整喂纱臂位置,使结头达到标准,整个调整过程需耐心,每更换一个品种
都需重新调整检查。
4坚持单锭保养与状态检修相结合,利用车头电脑触摸屏快速处理好故障
4.1单锭保养采用每天保养二锭,分别对单锭的筒子大小夹头、槽筒、大吸嘴臂、轴衬、上蜡装置、捻接器、
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第二届新型织遣技术研讨会征文文集
张力装置、小吸嘴臂,上下探纱传感器,中间动作部分凸轮、齿轮、纱库、换管马达、凸轮、连杆、齿轮等装置
进行彻底地清洁、润滑、调整,确保一年的周期保养。对筒子大小夹头、捕纱管、小吸嘴吸管、各部凸轮连
杆、变频马达等进行年周期的保养。每半月.对车头、车尾、风机及电器设备等进行清洁,并用清洗润滑剂对
捻接器剪刀、回丝剪刀进行清洗润滑。通过以上措施,确保各部轴承、齿轮、凸轮、连杆、剪刀等常处于良好
的润滑状态。
4.2绝大多数故障利用车头电脑触摸屏都可快速处理,根据我公司的实际情况,发现如下一些问题,并采
取相应的措施加以解决。
(1)张力器打不开,一种原因为张力马达一端轴承坏,采用自制小拉马更换轴承来修复。另一种原因
为张力碟尾端弹簧卡掉下,更换新的弹簧卡来解决。
(2)因纸管问题,可能有锭位红灯闪亮,采用调整筒子刹车限位杆来调整大小夹头刹车位置来消灭红
灯。
(3)锭位刹车气管因动作而折瘪。刹车动作完成后,刹车用气不能释放,采取气管调头装来解决。
(4)插纱锭换管后不能恢复到工作位置,发现换管滚轮杆与触发块问的间隙太小,动作不灵活,调整其
间隙后修复。
(5)针对大吸嘴吸纱时在筒子表面跳动,纱库滑道关门不一致的现象,采用调整拉簧和扭簧的办法来
解决。
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