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FB123高变催化剂的工业应用.pdf

2003年第3卷第4期 气体净化 ·107· FBl 23高变催化剂的工业应用 吕宏安,何观伟 (西北化工研究院,陕西西安710600) 为更有效地降低催化剂的本体硫含量, 然后点原料预热炉及转化炉,将转化催 提高催化剂的变换活性,我院在过去产品研 化剂及变换催化剂床层升温到120℃开始恒 究的基础上,研究开发了以硝酸盐为原料来 温脱水。经8h恒温干燥,变换催化剂共计出 生产高变催化剂的新技术,先后研制了FBl22 水0.61t。 和FBl23两种新型节能高变催化剂产品,其 2.1.3催化剂升温及还原放硫 中FBl23型高变催化剂已成功应用于济南炼 当催化剂出口温度≥180℃,转化炉进 油厂制氢和西北院合成氨装置上,取得了良 口温度≥420℃时,缓慢向转化炉中配入 好的使用效果。以下就该催化剂的工业使用 情况作一介绍。 3.17MPa中压蒸汽,同时将脱硫反应器串入 1 FBl23高变催化剂简介 系统,之后逐渐向N。气中配入H2进行催化剂 的还原。 FBl23高变催化剂以Fe(N毡)z等为原料, 用共沉淀工艺生产,主组分为Fez0。_cr203。催化剂在前面低温时由于Nz预热温度 催化剂主要物化性能如下: 不够,使升温速度过慢,致使配汽,配氢时 外观:棕褐色圆柱型;尺寸:咖9IIInlX 间比计划分别延后5~9h,由于催化剂配氢 (5~7)姗;氧化态侧压:≥200N/cml本体 还原后过程平稳,放硫量低,在其后的恒温 含硫~O.09%;堆密度:1.30~1.50kg/L;BET 时间又比计划缩短了约14h,故实际投料时 表面积:123.7m2/g;Fe203:79%~82%;Cr203: 间提前了约7h,共用56h,其中还原放硫时 8.5%~10.5%1CO变换率;≥60%。 间为19.5h,最大温升为40℃,最大放硫浓 2FBl23高变催化剂的工业应用 度为40×lO{,进料前放硫时间为9h,表l 2.1济南炼油厂焦化干气制氢装置 2.1.1工艺简介及催化剂装填 为2002年12月催化剂还原过程中所测的放 该厂以焦化干气为原料的制氢装置规模 硫数据。 为20000m3/h,变换炉内径为2.2m,催化剂 表1FBl23催化剂放硫数据 分两层装填,每层高度2.5m。共装填催化剂 30.2t。 23日戮: 主; ;:; 2.1-2催化剂干燥 0:00 2 279 按照厂方制定的开车计划安排,制氢装 2 20 置于2002年10月20日开始吹扫,试压;12 4 30 362 月15日加氢催化剂开始干燥和预硫化,脱硫 24 日

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