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锻造车间室式燃油加热炉节能改造
《工 业 炉》 第21 卷 第 4 期 1999 年 11 月
锻造车间室式燃油加热炉节能改造
( )
李贵君 王殿宏 大连大起集团有限责任公司动能公司 邮编: 116022
摘要 本文总结了大连大起集团公司 3 t 自由锻锤用室式燃油加热炉改造的经验及效果。通过对炉体结构、
燃烧系统、排烟系统等改造以及回收烟气余热, 降低了能耗, 改善了操作环境, 减少了设备维修量, 取得了满意的经
济效益和社会效益。
关键词 室式燃油加热炉 节能 效益
3 改造措施及效果
1 前 言
锻造车间燃油加热炉是大连大起集团公司主要 针对以上存在的问题, 结合以往经验和生产实
耗能设备, 每吨锻件耗重油近 300 kg , 居全公司炉 际, 主要采取了以下措施:
窑能耗之首。为进一步挖掘加热炉节能潜力, 提高炉 3. 1 炉膛结构改造
子热效率, 降低炉子单耗, 必须对其进行综合改造。 根据锻锤生产能力和车间生产实际情况得知该
炉的最大生产能力应为 = 1500 , 参考有关资
G kg h
料选取炉底强度 = 300 2 · , 则炉底面积
2 3 t 锻锤用加热炉改造前状况 P kg m h A
= = 1500300= 5 2 。
G P m
该加热炉主要用于 3 t 自由锻锤毛坯加热, 燃 根据被加热工件尺寸和现场实际情况, 最后确
料为大连石油七厂渣油, 热值 9500 ×4 .18 。在
kJ kg 定炉底有效长度L 为 3 .016 m , 炉底有效宽度B 为
运行中发现其主要存在以下问题: 1 .624 , 则实际炉底面积为: = × =3 .016 ×
m A L B
( ) ( 2 )
1 炉子结构不合理。炉底面积过大, 炉膛偏高, 1.624=4 .9 m 。
炉子基本上处于低负荷工作状态, 能耗高; 改造前该炉的炉底面积为 6 .9 m 2 , 若按炉底强
( ) 2
2 炉体耐火、保温材料选用不合理, 使得炉体 度 = 300 · 计算, 则改造前该炉的生产能
P kg m h
的蓄散热损失较大; 力 = × = 300 ×6 .9=2070 (kg) , 明显高于锻
G P A h
( ) 锤所需的最大生产能力, 炉子在低负荷下运行, 单位
3 约占炉
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