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FPW废弃改善
部 门:品质部
作成者:何东芬
确认者:张清华
2016年7月度 国微品质状况
一.小组简介
姓名
职能
课题分工
李登刚
制品技术助理工程师
课题主导,效果确认
王艺峰
解析管理
原因分析,对策落实,标准化落实
闵映平
制品技术员
原因分析,对策落实,数据收集
作成者:李登刚
作成时间:2015年10月10日
课题负责人
李登刚
王艺峰
闵映平
1.活动主题:
CA64* FPW不良率降低
2.小组成员:3人
3.小组成员来自液晶2F现场
制 品:2人
制 造:1人
4.活动类型:现场型
5.活动时间:
2015年3月-9月
CA64* FPW不良多发,造成部材浪费,12-2月合计损失金额62910RMB,迫切需要改善。
废弃部材不良确认,CA64*不良排名NO.1,要降低约定损耗,需优先解决此机种不良
二.选题理由
三.活动计划
为了使活动有序的进行,我们制定了本次活动的计划
阶段
活动内容
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
主导
完成日期
效果确认
P
课题选定
李登刚
5/3
现状调查
李登刚
5/9
目标设定
李登刚
5/10
原因分析
全员
5/10
李登刚
要因确定
全员
5/15
李登刚
制定对策
全员
5/18
李登刚
D
实施对策
全员
5/18
李登刚
C
效果检查
全员
5/12
李登刚
A
巩固措施
全员
6/12
李登刚
总结
李登刚
6/30
李登刚
备注:虚线:计划 实线:实际
项目别分析
四.现状调查(1/3) --数据调查
TOP5优先改善项目
NO.5 补强板打痕
NO.1 乳脂胶异物
通过分析TOP5不良为:
NO.1 乳脂胶异物;
NO.2 端子伤、打痕;
NO.3 乳脂胶不良;
NO.4 FPW粘脏;
NO.5 补强板打痕,
以上为改善重点
NO.2 端子伤、打痕
NO.4 FPW粘脏
NO.3 乳脂胶裂纹
NO.1 乳脂胶异物分析
四.现状调查 (2/3) 实物调查
异物在共通电极
异物连接无效电极
小结:异物在无效、共通电极发生86%
NO.2 端子伤、打痕/NO.5补强板打痕分析
四.现状调查 (2/3) 实物调查
不良解析自他责判定
小结:来料占端子伤、打痕中50%比例,来料改善和工程发生原因同时改善必要.
NO.3 乳脂胶不良分析
四.现状调查 (2/3) 实物调查
小结:发生不良主要集中在左右两侧,改善重点.
Page 9
NO.4 端子粘脏不良分析
四.现状调查 (2/3) 实物调查
Page 9
总结:
1.端子沾胶占有率=11/36=30.56%
2.误判占有率=8/36=22%
3.镀层脱落占有率=8/36=22%(他责)
4.端子毛边占有率=1/36=3%(他责)
5.端子沾胶经成份分析,与夹子固定胶成分相同
端子粘脏成分分析
工程隐患调查
COG
FOG
乳脂胶
目检
目检
导电膏
电检
硅胶
硬化
铭板贴付
TST
老化
点灯
外观
四.现状调查(3/3)现场调查
备注:通过工程流程确认:图中黄色标注工位存在隐患性
隐患:①乳脂胶异物
②端子粘脏
隐患:①端子伤、打痕
隐患:①补强板打痕
隐患:①端子伤、打痕
隐患:①端子伤、打痕
11
调查总结
通过对工程不良分析确认:
1.乳脂胶异物,端子伤、打痕,乳脂胶不良,端子粘脏,补强板打痕,此5项不良占总不良82%,为改善重点;
2. 不良发生原因有材料带入,工治具起因和规格过严等三大方面;
3.工程中存在FPW废弃不良隐患点工位5个,需要检证确认;
五.目标设定
下降50%
目标设定:
按照最低良率1.08%不良率50%消减,目标0.54%
机
方法
人
部材
设计
来料流失
规格严
测量
新人作業者
人员未认定
FPW插入方法
端子基材磨损
端座异物顶伤
端座未定期保养
端子插斜
判定不一致
标准不清
人员变更频繁
环境异物带人
回収作業方法未明确
生産数定额高
机台不平
FPW不良
端座设计不合理
六.要因分析(3/3)
人员差异性
产品存在变异性
备注:红色框内为推测FPW废弃起因,合计9项
1
3
5
9
8
2
6
端座未打开拔取
4
7
密封圈磨损
序号
项目
要因
检证方法
实施者
1
乳脂胶异物
密封圈磨损
密封圈更换
李
2
判断规格严格
规格缓和
李
3
端子伤、打痕
来料流失
来料实施检查
李
夹子异物顶伤
老化夹子保养
文
4
插头插拔手法不当
夹子更换设计
李
5
6
乳脂胶不良
老化产品未平行放置
涂布厚度
刘
7
无修理方法
修理实施
王
8
检查方法
李
9
FPW端子粘脏
涂布时胶滴下粘脏
乳脂胶针头行程改善
刘
10
补强板打痕
铭板贴付造成
贴付方法改善
李
要因分
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