- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
博新杯中国青年腐蚀与防护研讨会
暨第九届全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会
乙烯厂水冷器腐蚀原因分析及防腐蚀对策
季杰
(天津石化公司乙烯厂,300271)
摘 要 对乙烯厂二循水系统水冷器腐蚀泄漏情况进行调查,分析腐蚀产生的原因,并提
出应对措施。通过一段时间的运行,表明水冷器腐蚀泄漏问题得到有效控制。
关键词水冷器 腐蚀 对策
1腐蚀现状
乙烯厂共有冷换设备280台,其中水冷器123台,占冷换设备的43.93%,而水冷器中90%
以上采用碳钢材质,以SA516/GR60牌号为主。2004年春夏之交,部分二循水冷却器相继出现了
腐蚀泄漏现象。四台由于腐蚀严重,造成管束管壁穿孔,工艺介质泄漏,致使整个循环水系统水
质恶化,影响了系统内其他装置冷换设备的传热效果。所以,解决碳钢水冷器的腐蚀问题成为乙
烯厂当前防腐蚀工作的重点。
2原因分析
乙烯厂工艺介质腐蚀性并不是很强,那么为什么在短时间内有多台水冷器相继出现了腐蚀泄
漏的情况呢?下面以水冷器E306为例对腐蚀泄漏原因进行简要分析。
该水冷器主体材质为SA516—6R60,属Ⅲ类压力容器,曾出现过一次泄漏,大修中进行过修
补,使用条件如下表:
介质 压力(MPa) 温度(℃)
管程 壳程 管程 壳程 管程 壳程
二循水 环氧气体 0.45 0.22 38 43.2
2004年4月再次出现泄漏,其管板外观腐蚀形貌如图l,管束内壁腐蚀严重,是穿孔泄漏的
起始部位。管箱内壁有大量黄褐色锈蚀、锈瘤、锈块等,且垢样疏松,管板上有淤积的沙粒锈末,
隔板密封面有凹坑,管板与管束焊接的角焊缝有部分已腐蚀齐平。管箱内壁垢样分析结果表明
Fe。O。占82.01%,管壁金属腐蚀严重。
该换热器位于装置三层平台高点部位,又处于第二循环水末端,水压低,流速小,水中微小
285
博新杯中国青年腐蚀与防护研讨会
暨第九届全国青年腐蚀与防护科技论文讲评会
颗粒容易沉积结垢。并且,我厂循环冷却水系统浓缩倍数保持较高水平,这一方面有利于节约用
水、减少投入,但另一方面浓缩倍数提高时,系统中的含盐量、总硬度、总电导、有害离子势必
增加。在E306入口取水样分析,浊度和COD偏高,表明水质不净,发生劣化。可以判定E306
所处位置特点和二循水介质的劣化是腐蚀产生诱因。
图l 幽2
4腐蚀学原理
结垢一般首先发生在介质流速较低的部位,也就是水中微小颗粒易聚集沉积于此。E306水
冷器恰好处于这么一个微小颗粒极易沉积的部位。当小颗粒粘附于管束内壁形成有一定稳定性的
污垢后,管壁与污垢之间的狭隙使垢内溶氧只能靠扩散进入,补充十分困难。腐蚀初期,阳极溶
解 2Fe一2Fe”+4e
阴极还原02+2H20+4e一40H一
该反应在包括污垢内部的整个金属表面上均匀出现。但是随着腐蚀的进行,溶氧很快就消耗
殆尽,从而中止了垢内氧还原的阴极反应,微电池反应中止。垢内氧浓度下降而垢外富氧即形成
氧浓差电池。此时,垢内金属发生强烈的阳极溶解,生成大量的金属阳离子,使溶液中正电荷过
剩,促使垢外的CL-借电泳作用大量迁移入垢内,以保持电荷平衡。因垢内金属离子浓缩和CL-
富集而生成金属氯化物。伴随Fe2+的水解。产生没有保护性的Fe(OH)z膜及H+,溶液酸化(PH可达
2~3)。这种酸性和高浓度CL一加速了金属的阳极溶解。反过来又有更多的CL-涌入,如此往复循
环,形成一个自催化过程,使垢下腐蚀不断深入,最终导致金属穿孔泄漏。
二循水系统内其他泄漏水冷器所处位置和腐蚀形貌与上述E306水冷器的特征相似,分析认
定同为沉积垢下腐蚀机理。
5防腐蚀对策
文档评论(0)