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正憋压解除砂桥卡 一、前言 目 录 二、背景 三、最初的打捞计划 四、正憋压解卡思路的形成 五、正憋压解卡过程及解析 六、正憋压解卡方法的应用条件 七、成功的原因分析及意义 W12-1油田的A17b井完井投产后,由于生产压差过大,引起地层出砂。自喷生产时,油管内沉砂270米停喷;用潜油电泵接替生产,同样由于生产压差过大,引起地层出砂,在4-1/2”生产尾管和2-7/8”油管环空形成砂桥,卡死完井管柱。 最初制定了“切割弹分段切割,再逐段套铣打捞”的方案。现场施工时,经过仔细分析后,决定先试用正蹩压的方式解卡,经过近10小时的正蹩压,成功实现了管柱解卡,使解卡工序大大简化,施工周期大大提前了。 一、前 言 二、方法产生的背景 WZ12-1-17b井井身结构示意图 A17b井是生产调整井,在原井眼A17井内侧钻而成。 完钻井深:3835m; 人工井底:3444.4m; 4-1/2”生产尾管: 2692.38-3475.39 m; 最大井斜55°; 射孔段: 3355.73~3385.73m/厚30m ; 未防砂。 W12-1-A17b井TCP-ESP射孔电泵联作管柱图 1、完井管柱:TCP-ESP联合作业,负 压射孔。电泵:200m3/d。 2、自喷生产82天停喷,日产油320- 280 m3,不含水。 3、电泵生产, 最初日产油260m3, 但产量下降很快,二个月后,产油 量降到日产不足80 m3。 4、钢丝测压,通井在3092米遇阻, 捞砂筒捞出地层砂。测压没进行; 5、继续生产16天后,该井欠载停机。 二、方法产生的背景 第一次进行修井作业,上提120吨,管柱提不动; 分析提不动的原因是由于生产时,压差放得过大, 引起地层出砂,砂埋了井下生产管柱; 由于当时平台上不具备对该井进行大修的条件,暂时放弃了修井。 二、方法产生的背景 三、最初的打捞计划 大修:切割弹分段切割+分段套铣打捞。 准备了Φ58.42mm切割弹,50m套铣加长筒、震击器等相 关打捞工具;动员了相关服务商。 计划施工时间:25天 1、钢丝作业捞出油管内的沉砂; 2、从3305m往上,每50m切割一次,切割点分别是:3255m、3205m、3155m、3105m、3055m ; 3、先捞出3055 m以上的油管; 4、然后套铣冲掉3055-3105m油套环空的地层砂,带震击器分段捞出各切割点以上的油管。 5、如此重复,逐步打捞出全部井下被卡管柱。 计划施工程序: 四、正蹩压解卡思路的形成 上述方案虽然可行,但工艺繁锁,工期长,投入大,施工有一定的风险,尤其是加长套铣。 现场施工时前,希望找出一条简单可行的办法,于是,对 井下情况做了如下分析: 射孔段 2-7/8”油管内的沉砂量约为270m/0.81 m3 ;套管内的砂面未知; 油管内的沉砂是自喷生产时沉积下来的;自喷生产82天,累计产油26488 m3; 电泵生产76天,累计产油11952 m3,折算油套环空内的沉砂量应小于0.34 m3(84m); 口袋68.4m/可沉砂0.29m3;枪底到4.5”尾管顶的长684m/环空容积是2.66m3。 环空沉砂是在电泵生产过程中形成的,引起产量逐渐减少至停机。 四、正蹩压解卡思路的形成 射孔段 油管内虽有270m沉砂,但有一定的渗透性,如实施正蹩压解卡,压力可传到砂桥底面; 30m射孔段可作为泄压通道。 如果进行“脉冲”式加压,可使砂桥底面松动,砂柱瓦解;借助射孔段和井口泻压通道,使松动的砂子沉到口袋。 综合上面的分析,结合以前处理砂桥的经验,现场认为用正蹩压的方式解除砂卡是有可能的。征得生产部同意后,进行了正蹩压解卡方法试验。 四、正蹩压解卡思路的形成 五、正蹩压解卡过程及解析 经过近10小时的努力,正蹩压的方式成功解除了A17b井的砂桥卡完井管柱,使解卡工序大大简化,施工周期大大提前。 正蹩压处理; 替入高粘液携砂并正循环洗井; 起原井TCP-ESP联作管柱。上提58t解封电泵封隔器,继续上提直至75t时,井下管柱整体解卡成功。 起出的2-7/8”油管内没有砂。说明油管内270 m沉砂也通过正蹩压的方式清除了。 探砂面在3414米,口袋沉砂22.782 m;口袋68.35 m,这也说明是砂桥卡管柱。 步骤 时间 处理方式 压力、时间变化及备注 1 2:30-3:30 正憋压至3800psi,压力降为0约需9分钟。重复3次。 油管压力上升后,套压从280psi缓慢上升到450psi,为气压,无溢流。 2 3:30-6:30 快速正打压至3800psi,然后快速释放压力。重复操作很多次。 套管出口进闭排。在2.5分钟内,打到380
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