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宝钢高炉炉料结构的试验研究.pdf
宝钢高炉炉料结构的试验研究
许满兴冯根生 许赞文
(北京科技大学100083)(北京市科冶新技术研究所)
摘要本文介绍了宝钢高炉在新的条件下炉料结构变化的需要,通过炉料结构的试验研究,优化配用块矿的种
类和比例,取得了宝钢在48高炉投产合理的炉料结构方案。
关键词 宝钢高炉 炉料结构 试验研究
1 前言
16000t左右含铁原料,根据上海市环保的要求,不新建烧结机,现有3台烧结机的扩容改造,烧结矿的产量
仅能增加10%~15%,炉料数量不能满足新建4#高炉投产后的需求,唯一的办法是适当提高烧结矿的碱
度,增加酸性炉料块矿和球团矿的配用比例,考虑到生产成本的控制,主要增加块矿的用量。这就有一个在
新的条件下,宝钢高炉炉料结构配用块矿品种和比例的问题,这是本次试验研究的出发点,根据宝钢供矿的
实际可能,优化组成了七组炉料结构方案进行试验研究,在试验研究过程中,根据已做出的结果作了两次方
案调整,七组炉料结构方案的试验研究结果及分析如下。
2 宝钢高炉炉料结构试验研究试样的化学成份及试验研究方案
2.1 宝钢高炉炉料结构试验的试样化学成份
2.2宝钢高炉炉料结构试验研究方案
343
3 宝钢高炉炉料结构试验研究的结果及分析
3.1宝钢高炉炉料结构试验研究的结果
表3宝钢高炉炉料结构试验研究结果
1—1[1] 1139 1312 173 1462 1475 139 11.34
1—2[2] 1127 1255 128 1459 1466 126 5.2l
l一3[3] 1023 1200 177 1248 1461 159 227.53
2—1[4] 1132 1276 144 1460 1467 105 3.77
2—2[5] 1129 1280 15l 1359 1466 n,m,m 194 151.00
★2—2[5]★★ 1129 1280 153 1458 1466 o 194 11.29
3—1[6] 1086 1255 169 1348 1466 124 85.57
-k3—1[6]★ 1086 1255 169 1457 1466 124 6.53
3—2[7] 1114 1269 165 1459 1467 m,o 194 11.29
注:(1)表中符号:T10%、T40%./XTA分别为试样收缩10%.40%的温度值及软化温度区间;
x
TS、Td分别为压差开始陡升(50
9.8pa)和开始滴落温度值(℃)
/xT=Td—Ts为熔滴区间(℃);/Pm为最大压差值(Pa);
r1Ⅵ
s值为熔滴性能总特性值.S=I(/xpm一/xps)·dT(KPaC)
Jn
(2)表中虚线上格内数据为原始记录数据,虚线下格内为校正数据。
MBR块矿改为8.3%的里奥多西块矿,1.9%的海南块矿调整为1.7%。
344
3.2对宝钢高炉炉料结构试验结果的分析
由试验研究结果表3可见,以熔滴性能总特性值S由小到大也即由优到劣的排序如下:
[4]一[2]一[6]*--[5]*[7]一[1]一[6]一[5]一[3]
由试验结果优劣的排序可作如下分析:
(1)烧结矿B的熔滴性能略优
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