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对85E磨制粉系统的调整和改造.pdf
2006年工业企业节电技术研讨会论文集
对8.5E磨制粉系统的调整和改造
张 彬,吕维勇
(大唐长山热电厂,吉林省松原市131109)
摘要:针对长山热电厂两台410t/h锅炉油改煤后,制粉系统存在的问题进行了分析,通过对8.5E一9型中速磨制粉系统的
试验和在运行中的调整参数,并对密封风机进行改造换型,提高了磨煤机出力,降低了制粉系统耗电量,使制粉系统能在
经济情况下运行,获得了良好的经济效益。
主题词:制粉系统;调整;改造;效益
长山热电厂6、7号机组为两台100MW油改煤机 有备用磨,如果一台磨煤机出现故障,锅炉就得被迫降
组,于1991、1992年相继投产。其制粉系统型式为中
出力运行,影响机组负荷曲线的完成。同时,磨煤机经
速磨热一次风正压直吹式制粉系统,两台机组投产后, 常在这种方式下运行,使单台磨煤机的运行小时数缩
制粉系统单耗一直在41.92kWh/t左右居高不下,而短,检修频率增加。
且经常是三台磨煤机运行,机组才能带100MW(设计
为两台磨),以致机组的安全经济性运行指标很差。 电厂在18.0—24.0kWh/t左右)。
在厂部及各二级单位的高度重视和大力支持下,通过 (3)磨煤机密封环处冒粉严重,制粉车间的文明
对这两台炉的制粉系统进行了调整试验和改造。改造 卫生很难保持。
后在两台磨煤机运行的情况下,机组就能带满负荷,使
3制粉系统电耗高的原因分析
制粉系统单耗也由原来的41.92kWh/t降至现在的
32.52 3.1 缺乏系统的运行调整。参数偏离设计值
kWh/t,每年单台炉节电267万kWh/t。下面,
以长山热电厂7号炉为例,介绍一下在中速磨制粉系 机组投产初期,制粉系统运行很不稳定,磨煤机经
统节能降耗工作中所做的试验和对设备的改造。 常不明原因跳闸(保护多),后又进行了制粉系统全套
自动控制装置的国产化改造,因此,在机组投产的最初
1制粉系统简介
几年里,对制粉系统没做过任何的调整和试验。待制
本厂7号炉是哈尔滨锅炉厂生产的HG一410/100—6粉系统运行基本稳定后,在保证入炉煤接近设计煤种
型自然循环煤粉炉,配有三台8.5E型磨煤机、三台刮板 的情况下,对7号炉制粉系统进行了运行调整试验,发
给煤机和三台热一次风机,设计满负荷时,两套制粉系统 现制粉系统在运行方面存在以下几个问题:
运行,一套备用或检修。 3.1.1 煤粉细度过细、磨煤机出力不足
制粉系统主要设备规范: 设计满负荷时两台磨运行,而实际经常三台磨运
磨煤机型号 8.5E一9 行。此时,三台磨的平均出力只有15t/h左右,磨煤机
磨煤机出力 30t/h 出力与通风量、碾磨装置的磨损情况、燃煤特性及煤粉
磨煤机压差 8.0kPa 细度都有关系。通过对煤粉细度及通风量的测试,发现
一次风量 40000Nm3/h 在单台磨煤机最大出力为21t/h时,通风量为
一次风机出口风压 13.19kPa 40000
密封风量 7500m’/h
密封风压 18.34kPa 调整挡板开度在40%。设计煤粉经济细度Rgo=
21.16%,设计磨出力为30t/h时,风量为40000Nm3/h,
2制粉系统实际运
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