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常压栲胶脱除半水煤气硫及相关问题的处理.pdf
全国气体净化信息站2006年技术交流会论文集 ·87-
常压栲胶脱除半水煤气硫及相关问题的处理
彭爱军,谢伦宏
(湖南金信化工有限公司.湖南冷水江417506)
kt、尿素 改造后的常压栲胶脱硫的工艺流程见图2。来
湖南金信化工有限公司年产合成氨72
130
kt,扩建工程上马之前,半水煤气一直采用加压 自造气厂电除尘后的半水煤气,经鼓风机升压至
A.D.A法脱硫,脱硫塔采用的是喷激型全空塔。由 9000Pa后送栲胶溶液脱硫塔脱硫,脱硫后的半水
于使用时间长,塔内壁腐蚀严重,所以,无论是脱硫 煤气送压缩机一段出口。常压栲胶脱硫塔采用2台
500×31
效率还是生产安全保障均较差。特别是脱硫效率在 DN5 930填料塔。
000 』÷压缩机一蹬址口
90%以下,当进口半水煤气中H2s大于lmg/
m3时,出口H:s含量即高达100mg/m3以上,严重
制约了我公司生产,给中变及粗酵催化剂造成极大
危害。为解决这一问题,我公司决定利用改扩建机
收
会将半水煤气加压A.D..A脱硫改为常压栲胶脱,
并且决定常压栲胶脱硫在整个合成氨、尿素扩建工
程竣工前先期投运。
图2 半水煤气常压栲胶脱硫工艺流程示意
常压栲胶脱硫投运后,脱硫效率与加压A.D.A
脱硫相比有了较大提高,使合成氨原料气净化系统 1.2 生产操作工艺条件
000m3/h,
运行状况大为改观。但栲胶脱硫投运初期其硫膏很 加压A。D.A脱硫塔处理气量为50
000
难从溶液中分离出来,溶液中悬浮硫较高,整个系统 进口半水煤气H2S含量为2mg/m3左右;常压
000
硫堵严重,生产难以为继,经分析原因、采取相应措 栲胶脱硫处理气量为800 m3/h,进口半水煤气
施后,问题获得较好解决。 H2S含量为2000mg/m3。
1 加压A.D.A脱硫改常压栲胶脱硫概况 加压A.D.A脱硫和常压栲胶脱硫溶液成分对
1.1 工艺流程厦设备情况 照见表l。
原加压A.D.A脱硫的工艺流程见图l。来自 衰1 加压A.D.A脱硫和常压栲胶脱硫溶液组分对照褒
造气厂电除尘后的半水煤气,经压缩机一、二、三级
压缩后压力为1.8MPa,送A.D.A溶液脱硫塔脱
硫,脱硫后的半水煤气送中变进行CO变换。加压
A.D.A脱硫塔采用的是2台(P2000×18,H=
28
870喷淋式全空塔。
半水慌气上一Ir峦
1.3 半水煤气常压栲胶脱硫生产运行情况
与加压A.D.A脱硫相比,常压栲胶脱硫显示
图1 半水煤气加压A.D.A脱硫工艺流程示意 出如下优点:
·88· 全国气体净化信息站2006年技术交流会论文集
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