AV50风机控制系统改造技术分析.docVIP

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AV50风机电气控制系统改造 董卓标 毕勇 周国贞 炼铁厂 [内容提要]介绍韶钢炼铁厂6#高炉AV50风机电气控制系统存在的问题及改造过程,通过对AV50风机系统的改造,消除了设备隐患,杜绝了设备重大事故的再次发生,同时为AV63风机系统及AV80风机系统的改造提供借鉴。 关键词 AV50风机系统 低油压 轴位移 PLC控制系统 1 概述 炼铁厂6#高炉AV50风机系统于2002年11月建成投产使用至今,在使用过程中,曾经存在较为严重的设备隐患及发生过重大设备事故。2005年12月3日,AV50风机系统因PLC控制系统故障而导致风机轴瓦烧毁。通过对AV50风机电气控制系统的改造,除了保留原PLC控制系统的“低油压”和“轴位移”保护外,另外增设“低油压”和“轴位移”两路保护回路,新增的两路保护回路是不经过PLC控制来实现,其保护的实现是经现场采样到信号后,直接送至高压柜跳闸回路引起跳闸,这样的双重保护大大提高了风机系统的安全运行系数。 2 AV50风机系统简介 AV50风机系统主要包括启动电机、主电机、水电阻、励磁柜、PLC柜、仪控柜、油泵和风机等8大部份组成,AV50机组控制系统采用SIEMENS公司的PLC,系统为S7-400,人机界面采用SIEMENS 公司的winCC 组态软件,整个控制系统能完成数字采集、储存、过程调节、逻辑控制及保护功能。整个风机系统的保护包括过负荷保护、差动保护、励磁保护、低油压保护、轴位移保护、持续逆流保护等,其中的低油压保护、轴位移保护,持续逆流保护统称为“机组保护”,机组保护通过现场采样至仪控柜后,经仪控柜处理后发信号给PLC柜,由PLC控制来实现保护,见图1的机组保护,当风机系统出现低油压、轴位移、持续逆流等故障时,PLC采样到信号后,会发出指令驱动“9K”继电器,由该继电器统一发出“机组保护”指令给主电机柜的跳闸线圈(1TQ),从而实现保护。另附表为AV50风机系统具体参数: 表1 AV50风机电机参数 电机 型号 额定功率 (kW) 额定电压 (V) 定子电流 (A) 转子电流 (A) 额定转速 (r/min) 励磁电压 启动电机 YRKS630—4 1800 10000 124.5 546 1489 主电机 T10000—4/1800 10000 10000 658 550 1500 40.5V 表2 AV50风机参数 风机编号 风机型号 风机轴径 (cm) 风量(m3/min) 风压(MPa) 风叶级数 厂家 备注 11#风机 AV50--13 50 1722.5 0.371 13级 陕西鼓风机厂 3 AV50风机系统存在的问题 AV50风机系统为高炉生产重要设备,在运行过程中的机组保护完全依赖PLC控制来完成,没有设置相应的常规继电保护功能,因此AV50风机在运行时因PLC系统出现故障时,会导致所有的风机机组保护失去作用而损坏风机,造成严重的损失。 2005年12月3日,AV50风机因为PLC控制柜内通讯模块IM153电源自动开关(127SA)跳闸,通讯模块断电后,PLC的所有信号和指令中断。因此,动力油泵、润滑油泵因运行控制指令消失而停机,与此同时润滑油压降低后,PLC应发的风机主机停机指令和“低油压”告警信号同样因通讯模块断电而无法发出,风机机组在断油状态下仍在运行,最终导致事故发生,风机轴瓦在无油状态下运行,导致所有的风机轴瓦全部烧毁。经分析,通讯模块IM153电源自动开关(127SA)跳闸,是造成此次事故的直接原因;原AV50风机控制系统设计有缺陷,是本次事故的间接原因,其未能考虑到如果PLC模块故障或无电,会引起什么样的后果,不能确保只要风机运行油泵就不能停,也没能满足只要机组保护参数达到限值,不管PLC正常与否都应发出停车指令的要求。 本次事故导致AV50风机的轴瓦烧毁不能再用,造成AV50风机需要维修,维修费用共计96万元,直接的经济损失是导致6#高炉休风8小时,还有在AV50风机维修期间,6#高炉不得不用AV63(AV63电机功率为18000kW)来供风,导致6#高炉电能的严重浪费。由此可见,AV50风机系统设计存在较为严重的缺陷,严重影响AV50风机系统的安全运行,直接影响到6# 高炉的生产,因此对AV50风机系统的改造势在必行。 4 改造的实施 为确保AV50风机安全有效运行,决定在不改变风机工艺的条件下增加以下保护功能: 4.1润滑油低油压保护 在AV50风机高位油箱出口总管上增加电节点压力表TZ2(见图1的说明1).当润滑油压低于设定值(0.08MPa)时TZ2低油压的接点闭合,直接驱动主电机柜跳闸回路的跳闸线圈(

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