捞渣机轴承损坏分析及处理.pdf

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全国火电600MW机组技术协作会第十三届年会论文集 捞渣机轴承损坏分析及处理 赵红军吴德敏车小英 (国投钦州发电有限公司 广西钦州535008) 【摘 要】对于600MW火电机组锅炉捞渣机导向轮轴承、张紧轮轴承损坏原因进行了分析及解体检修,针 对轴承设计选型问题及安装检修工艺不当和偏差,采取了相应的对策,提出了处理办法,解决了存在的问题,提高 了主要设备的运行可靠性,取得了较好的经济效益。 【关键词】锅炉捞渣机轴承损坏 1 设备概况 204.926t/h,校核煤种II259.842t/h。炉渣量5—8t/h,异常情况 计煤种208.48t/h,校核煤种I 下会达到35t/h以上。每台锅炉配置1台山西电力设备厂GBL-60水浸刮板式捞渣机。捞渣机槽体内 宽2米,上槽体深度为1.9米,水容积110立方,水平段的机体长度为23.7米,倾斜段的机体长度 最大38t/h。炉底设两组液压关断门,供捞渣机运行中事故抢修用。 2遇到的问题 2007年投产以来,刮板捞渣机先后出现3次不同程度的轴承损坏,造成机组减负荷运行进行紧 急抢修。2008年2月14日#2锅炉捞渣机发生液压油管破裂,张紧轮负荷不平衡,单侧负荷加大, 轴承损坏,保持架碎裂,转轴磨损。造成机组从满负荷600t棚/减至3001唧以下,关闭炉底液压关断 门同时因没有轴承配件耽误抢修时间,直至36小时后才恢复负荷。2008年9月14日,再次检查 发现#2炉捞渣机上槽体内导向轮不转,经解体检查发现轴承室内进入渣水等脏污物,轴承损坏。 2008年9月23日,#1炉捞渣机张紧轮偏斜,单侧负荷加大,轴承损坏,保持架碎裂。 捞渣机为锅炉重要辅机,一般运行都比较稳定可靠所以通常不设备用。但是捞渣机一旦运行中 发生故障往往处理起来要冒较大的人员和设备安全风险,同时会造成机组减负荷甚至停炉。这三次 轴承损坏都是在运行中进行处理的,对机组的影响都较大,特别是2月14日是在满负荷情况下锅炉 降出力进行处理而且时间较长,机组损失了较多负荷,对电网也造成一定影响。 3原因分析 3.1轴承设计选型问题 3次故障的共同特点:起因是尾部张紧轮轴承损坏,然后造成其它设备如轴、链条等部件的损 全国火电600MW机组技术协作会第十三届年会论文集 锅炉 坏。经现场检查和分析认为根本原因发生在轴承选型不合适所致。捞渣机轴承选用的是单列GB42126 普通深沟球轴承,每个张紧(导向)轮装配两盘轴承,转速2.5—5.5r/min。深沟球轴承径向负荷为 动态C=I12kN,静态CO=IOOkN。虽然理论上满足捞渣机运行时负荷,但捞渣机运行时受锅炉掉大渣、 链传动负荷不恒定等因素影响,同时捞渣机运行轴承时还会受到一定的轴向力。因此,存在着负荷 突变等情况。因此,张紧轮作为传动主要受力部件,轴承选用时裕量系数应当适当放大。球轴承不 能承受轴向负荷,同等情况宜选用圆柱滚子轴承。 3.2润滑不当 一个导向轮中安装2盘轴承,中间轴承挡圈设置由6加油孔,该设计意图为油脂通过小孔进入 轴承内,起到润滑作用。二硫化钼锂基脂本身黏度较大,实际情况是仅有很少量的润滑脂通过小孔 进入轴承。人工加注时很难加注,造成轴承满油假象,导致轴承在运行过程存在缺油情况。 3.3密封较差 轴承端盖用四颗M12螺钉紧固,无特别密封装置。上槽体导向轮淹没在渣水中,工作环境极差。 运行中渣水通过端盖缝隙进入轴承,破坏了润滑,导致轴承损坏。 4整改措施 根据分析结果我们对捞渣机张紧装置采取了如下改进: 4.1 采用SKFNJl026,允许径向负荷C=165kN,静态C0=224kN,提高负荷承载能力。 4.2将液压张紧装置系统所有油管接头由螺纹连接,改为焊接,减少泄露几率。同时,将张紧装置 滑块滑道打磨清理,对滑道进行改造,装设机械定位块。防止液压系统泄露时滑块脱落,造成张紧 轮偏斜。 4.3定期每半年对张紧轮和导向轮解体清洗加油,保证润滑充足。 4.4定期每半年放尽上槽体中渣水,观察全部导向轮尤其是上导向轮实际运行情况。 4.5轴承端盖解体回装时在结合部打密封胶,并在缝隙处涂抹密封胶,防止渣水等杂质进入轴承。 5结束语 国投钦州发电有限公司两台机组捞渣机张紧装置轴承分别于2008年6月和9月改进完毕,捞渣 机轴承改造处理后,捞渣机运行很稳定,张紧轮、导向轮轴承运行状况得

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