捷制2×500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造.pdf

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捷制2×500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造.pdf

全国火电大机组(600MW级)竞赛第8届年会论文集 汽轮机 捷制2X 收球率低的分析及改造 徐义巍 (山西神头第二发电厂) 摘要:对捷制500MW汽轮机组艋汽器胶球青洗系统存在问题进行分析,认为胶球系统设计不合理与循环水中杂物 堵塞艇汽器铜管是造成胶球系统收球率低的主要原因,找出了北方地区采用水夸机组的胶球系统存在的共性问题, 同时提出了相应的解央方法. 关键词:胶球系统凝汽器循环水收球率改遣 1前言 神头第二发电厂捷制2X500MW机组为一级中间再热、单轴、四缸四排汽,双背压,凝汽式汽 轮机,其凝汽器配套的胶球清洗装置是由西德塔普罗格股份有限公司制造,包括两台活动式收球网、 两台出口压力为0.21MPa的胶球泵、一个内、外侧系统共用的装球室及其他设备等。其作用是在机 组运行过程中,供助水流将海绵胶球(软球)挤过凝汽器铜管,并不断循环,擦洗掉铜管内的垢物, 提高热交换效率,降低凝汽器端差,保证汽轮机组的经济运行。 2目前状况 内、外侧收球率很不稳定(见下表1),出现了“有时收球率高,有时收球率低”的现象,特别是在 冬季四个月,收球率更低,不能对凝汽器铜管起到应有的清洁效果,导致凝汽器端差增大(10-13(2), KPa,#2凝汽 真空偏低(两台机组中#l机最为严重,冬季最高真空为.83KPa,夏季最低真空为.76 器比#l凝汽器真空低1.5-2K.Pa),成为影响机组经济运行的不利因素之一。 表1 2003年10月至2004年2月#1、舵机主机胶球清洗系统收球率 机组编号 收球率 2003.102003.112003.122004.1 2004.2 内侧平均收球率 93.5% 89% 85% 78% 90% #l机组 外侧平均收球率 92% 90% 80.2% 81% 80% 内侧平均收球率 94.6% 87% 86% 80% 89% 把机组 外侧平均收球率 94% 90% 84% 84% 86% 191 全国火电大机组(600MW级)竞赛第8届年会论文集 汽轮机 3原因分析 3.1循环水携带杂物堵塞凝汽器铜管 神头第二发电厂循环水供水系统为闭式供水系统,采用自然通风冷却,冷却水塔淋水填料为复 合波ANCS.20型PVC塑料填料,此种填料虽然冷却效果好,但承载能力差,加之水泥支撑构件设 计不合理,在北方地区冬天气温偏低(最低--32.4℃)的四个月中,淋水填料底面大量挂冰,当冰 挂到一定程度时,淋水填料就会大面积破碎脱落,再加上冷却水塔的施工质量差,水泥构件表面剥 落频繁,使大量的水泥、石子及淋水填料进入循环水中。尽管水塔前池处设置了滤网,但由于滤网 网眼尺寸(20ram×20mm)较大,仍有一定数量的杂物随循环水进入凝汽器铜管内,造成堵塞,致 使胶球进入后也大量在铜管内积聚,不能循环回收。 查对#l汽轮机组凝汽器检修记录,由于杂物堵塞不能疏通的铜管#1凝汽器己达5%、#2凝汽器 达7%。这说明循环水中有杂物是造成胶球系统收球率低的主要原因。 3.2收球活动网板设计不合理: 捷制2×500}唧机组凝汽器胶球清洗系统的收球活动网板采用正人字形结构,网板与壳体内壁夹 角为300,由水流动力学原理可知,这种设计在运行过程中不仅形成比较大的水阻,而且极易产生涡 流,使胶球不能顺利进入收球口,当数量增多时,容易造成胶球堵塞。 3.3收球活动网板的执行机构设计不合理 收球活动网板的转轴由电动装置通过曲柄连杆机构来驱动,连杆与曲柄采用直径为由25ram的 销轴连接,销轴与销孔为线接触,回转范围为350。这

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