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螺杆空压机运行报告剖析.ppt

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2012年 05月 08日 制造TEAM(工务) 螺析 立案 审核 裁决 螺杆空压机运行报告 螺杆空压机运行报告 1 一 实际保养标准和现况 二 机组运行现况 三 机组维修现况 四 设备现场不合理点及改善现况 五 综合评述 1. 实际保养标准和现况 区分 机油格 (标准:1次/2000h) 冷却机油 (标准:1次/3000h) 油精分器 (标准:1次/3000h) 空气格 (标准:1次/2000h) 轴承 (标准:1次/15K~20Kh) 运行总时间(h) 1# 机组 主机 8次 5次 6次 8次 2010年10月 更换1次. 16,153 副机 8次 5次 5次 7次 2010年04月 更换1次 15,324 2# 机组 主机 8次 5次 5次 8次 - 16,334 副机 5次 3次 4次 6次 2010年03月 更换1次 2011年06月 更换1次 11,219 3# 机组 主机 10次 6次 6次 10次 2012年5月更换1次 19,315 副机 8次 5次 5次 7次 2010年02月 更换1次 2012年3月更换1次 14,920 2. 机组运行现况 名 称 购买时间 问 题 点 正常否 1#机组 主机 2007.06 2012年3月修理完成,通过运行来看正常 √ 副机 2007.06 2011年12月更换鲍狮牌机头.目前产气量偏小,其它状态正常 √ 2#机组 主机 2007.06 1排气温度高91-97 ℃.2两螺杆产生轴向运幼与端盖摩擦产生铁屑. 3声音异常 × 副机 2007.06 1排气温度高88-92 度.2两螺杆产生轴向运动与端盖摩擦产生铁屑. ╳ 3#机组 主机 2007.12 1两螺杆轴向运动与端盖摩擦产生铁屑.2轴承保护架断裂.3在5月15日维修完成,现在试运行中. 在判断中 副机 2007.12 1声音异常.2两螺杆产生轴向与端盖摩擦产生铁屑. 3在维修中 × 3. 机组维修现况 区 分 维修内容 维修时间 机头维 修 费 用 现 况 (元) 1# 机组 主机 1更换轴承等 10年10月 1次 18,000 2更换轴承、齿 轮及中间单盖修复 12年03月 1次 21,000 副机 1更换轴承等 10年04月 1次 17,800 2更换新机 11年12月 1次 60,000 2 # 机组 主机 - - - 副机 1更换轴承等 10年03月 1次 15,800 2更换轴承、齿轮等 11年6月 1次 32,000 3# 机组 主机 更换轴承齿轮等 12年05月 1次 23,000 副机 更换轴承等 10年02月 1次 25,000 更换轴承、齿轮等 12年03月 1次 21,000 合 计 - - 233,600 * 4.设备现场不合理点(一) 2.中间端盖问题点: -存在问题:中间端盖开裂、端面磨埙严重 -原因分析:螺杆发生轴向运动使螺杆顶击端盖 4.轴承问题点: -存在问题:轴承使用寿命短 -原因分析:两螺杆运动时同心度不好 3.双螺杆问题点: -存在问题:螺杆表面受伤点多、外径磨损大 -原因分析:转速高、齿轮轴承坏产生铁屑而造成 1.变速齿轮问题点: -存在问题:齿轮掉齿 -原因分析:转速高、材料强度选择不好 * 4.设备现场不合理点(二) 型 1.安全阀问题点: - 存在问题:两油罐安全阀安装太近,更换不方便 - 改善对策:现有条件不能改善 2.单机头维修问题点: -存在问题:一台机组两个机头不能进行单独维修 -改善对策:出气管道单独设置 3.回油管问题点: - 问题:油罐6mm的回油管径偏小、回油流量不够 - 改善对策:回油管径加大到8mm 4.机头排气弯头问题点: -存在问题:焊接不牢固 (已出现断裂3次) -改善对策:选择焊条型号焊接 * 5.已改善不合理点: 区分 改善前 改善后 备注 照片 详细 内容 - 内压表安装位置不正确 - 现读的压力是排气压力 - 从油罐和油分器中间引管到机体顶面, 再装压力表。 * — 从市场调查来看,00螺杆空压机在空压机制造行业中水平偏低,大型空压机无市场,特别是型号大于 100HP的螺杆机在设计上还不成熟,200匹的螺杆空压机在东莞、堔圳很少见,经调查00厂,我公司机头 已经是淘汰产品现在已不生产。 — 维修费用高。在空压机行业中,00机的维俢次数是 美国受力机、中德合资的德斯兰、台湾复盛机的3倍。 而且每次維俢时难度大,如:齿轮更换、中间单盖开裂 的修复加工。 —

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