机械故障诊断技术6_旋转机械故障诊断分解.ppt

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6.5 热变形分析案例 汽轮机、高温气体透平机、航空发动机等机器,需要引入高温、高压气体将整个缸体或壳体加热,介是缸体的不均匀的,上缸的温度大于下缸的,反映在转子上是上半侧的热传导量大,下半侧的热传导量小,如果转子在热态下静止不动,则很快会发生弯曲变形。 对于空压机而言,由于空气被压缩发热,而缸体上、下的结构并不对称,储热容量相差大,同样也能造成缸体、转子的不均匀热变形。因此,对于这种转子在起动之前必须充分盘车,避免起动后引起过大的振动。 图6—3 振动历史历程 曲线1——停机前1#轴承振动≤2μm,热态启动后,为6μm 曲线2——停机前2#轴承振动≤10μm,热态启动后,为16~18μm 曲线3——停机前轴Ⅱ振幅≤80μm,热态启动后,为120~140μm (2) 停机前后数据   1998年4月5日因处理锅炉隐患而停机,停机时主要参数及振动数如下:   1) 停机前各轴承和轴振动数据如表6-2(略)所示,停机前各轴承和轴振动均 在良好范围,其中,1#、2#轴及轴承振动均处于优秀标准以内,反映高压转子停机前状态良好。   2) 停机时的临界振动数据。查一周振动趋势记录,2#、3#轴停机临界振动值均未超过230μm,处于良好范围。      3) 停机主要参数 (4月5日):     停机过程的电流、各点振动、温度等均属正常。   4) 热起动(4月6日)主要参数与振动数据:    主要动力蒸汽参数:压力2.2MPa,温度412℃,再热汽温度392℃,真空77kPa,大轴挠度值30μm,主机润滑油温40℃。     4:25 冲车:低速(500 r/min)、10min,摩擦检查。    4:25 升速至1600r/min,此时1#轴承振动达120μm,2#轴承振动达65μm,2#、3#轴振动达到监测表的满量程(即轴振动值已大于400μm),运行人员采取紧急关闸措施停机。   5:05 转子静止投盘车,大轴挠度值增大为120μm,盘车电流32A。  6:40 再次起动,快速冲车至3000 r/min定速,然后并入电网。    从热态启动数据知:在起动过程中,机组1#、2#轴承及2#、3#轴振动异常增大,紧急关闸停机后,电动盘车时机组大轴挠度值增加较大,盘车电流略有增加。   5) 热态起动运行后的振动数据    自再次起动并网后,机组高压转子轴和轴承振动均未能恢复历史振动水平,尽管1#、2#轴承振动均小于20μm,仍处于优秀振动标准表5-7的范围内,但与历史数据比较均有所增大。尤其是2#轴的振动增大显著。从频率成分来看,主要是一倍频成分增加,其余频率的振动成分无变化,见表6-3(略)。   6) 运行近一月后,停机时临界振动数据    4月30日,该机因电网调峰转为备用而停机。在机组停机惰走降速过程中,2#轴和l#、2#轴承临界振动值比历史数据有成倍的增加,其振动成分是1倍频,机组停机时的临界振动数据见表6-4。 (3) 数据分析    综合图6一3、表6—2至表6—4数据及起动前后运行参数分析,可得出下列分析结论:   1) 探头所在处的转子跳动值从30μm增加至120μm,比起动前增大了4倍,反映出高压转子挠曲程度加剧,提示可能已产生转子弯曲。   2) 从振动频率以及振值随转速变化的情况来看。其症状和转子失衡极为相似。但停机前运行一直很正常,只是在机组停车后再次起动中振动异常,且在并网后一直维持较大振值,缺乏造成转子失衡的理由或转子零部件飞脱的因素,故可排除转子失衡的可能。   3) 综合二次起动及并网运行一个月后停机惰走振动情况,表明机组在第一次起动时即存在较大的热弯曲,而停车后间隔l.5h再次起动,盘车时间不足,极易造成转子永久性弯曲。 ① 在第一次热态起动时,高压转子的轴及轴承振动急剧增加(转速高达1600r/min时,轴振幅即已超满量程值,即至少已大于400μm,表明在第一次起动时,转子存在较大的热弯曲,而停车1.5h后再次起动,盘车时间严重不足,极易造成转子永久性弯曲。 ② 机组起动并网连续运行近一月,其振动一直处于稳定状态。1#、2#轴承和2#轴振幅在热态起动后比历史数据有明显的增大。并且振幅增大的主要原因是一倍频振幅增大。工频振幅的增大反映出转子弯曲程度的增大,振幅的稳定反映出弯曲量的大小基本恒定。 ③查起动后运行近一月的频谱图,除1倍频振动和2#轴处的少量2倍频振动成分外,无其它振动频率成分。少量2倍频振动成分的产生,则分析认为是高压转子弯曲后与中压转子的对中性变差所造成的。 ④中、低压转子各轴承及各轴的振动与历史数据相比基本无变化,反映出故障的发生部位主要是在高压转子。 诊断结论    尽管该机组高压转子振动仍在良好范围以内,但从各种参数的综合分析来看,均表明高压转子上已发生

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