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桂林1号粉在中型军品铝合金砂型铸造中的运用.pdf
桂林1号粉在
中型军品铝合全砂型铸造中的运用
庆安集团有限公司锻铸厂(西安) 樊红军
摘要:本文通过分析铝合金铸件气孔产生的原因,结合本厂生产实例,阐述了如何采用
在型(芯)砂中添加桂林l号粉的方法,防止铝合金铸件侵入气孔的产生,在较少投入的情
况下,获得高质量的铸件。
关键词:桂林l号 侵入性气孔 铝合金铸件
一、前言
中国一航庆安集团有限公司,隶属于中国航空工业第一集团公司,是我国“一五疗时期
156项重点建设项目之一,是国家重点支持的512‘家国有优势大型企业,主要承担航空航天
机载设备系列产品的研制和生产。我厂作为公司唯一的锻铸毛坯生产厂家,主要生产航空用
不锈钢、结构钢、铝合金锻件,不锈钢、铝合金精密铸件,以及中小型球墨铸铁件。
我厂生产的铝合金砂型铸件主要包括大型骨架类铸件、中小型壳体类铸件等(见图一),
高,铸件均需100%X射线、荧光探伤检测,并在加工后要进行压力试验。由于砂型铸造工艺
的局限性及铝合金凝固特点,多年来,废品率一直较高,其中因气孔缺陷报废占76,4%(见
图二),经济损失很大,而且严重影响生产任务的顺利完成,虽采取多项工艺改进措施,但效
果不佳。
图二铝铸件主要缺陷排列图
图一 典型铝合金铸件
二、原因分析
根据气体来源和形成机理不同,气孔可分为侵入性气孔、析出性气孔、反应性气孔三种,
通过对我厂报废铸件上气孔位置及形状的检查,.发现气孔多产生于铸件的上表面附近,气孔
尺寸较大,数量较少,形状不甚园整,多数成椭圆性或梨性,尖端多指向内部型芯部位,通
过这些特征,可判定这些气孔属典型侵入性气孔。
我厂砂型铸造工艺为:造型材料为普通粘土砂+桐油芯砂,采用重力浇注,在铸型浇注盾,
型腔表层水分蒸发,加之骨架、壳体类铸件为空腔结构,这样,在浇注时,型芯完全被金属
液包裹,其中的桐油和纸浆燃烧和挥发,形成大量的气体,当压力超过临界压力时,在铸型
和铝液界面处产生气泡核心,当气体进一步聚集后,形成气泡侵入铝液,由于铝液温度的下
降,气泡滞留于铸件表面形成气孔,相对来说,型芯发气量多于型腔,且型芯排气不畅,气
体多从内腔侵入金属,故气孔尖端多指向内腔型芯部位,同时,铝铜系合金属糊状凝固合金,
液态金属粘度大,侵入的气体不易上浮逸出,更加重了这类气孔的产生。
防止侵入性气孔措施主要有:减少铸型发气量,降低发气速度,增强铸型排气能力,为
此,我们首先采取了增强铸型排气能力的措施,即降低铸型硬度,多扎出气孔,提高铸型透
气性,在型芯内部增设排气槽,加强排气,通过这些措施的实施,气孔缺陷得到一定改善,
但降低铸型硬度后,又产生了铸件表面质量与尺寸精度下降的问题,同时,由于铝铜系合金
的特点,即使再加强排气,也不会使侵入的气体上浮,在这种情况下,必须将解决措施放在
减少铸型发气量,降低发气速度上。
三、改进方案
6
在我j现有条件卜,小改变原来的配砂设备、工艺及操作方法,不增加设备投资 铸型
发气量已无法减少,这时,如何降低发气速度,成为摆在我们面前的一道难题。这时.经铸
造同行推荐,我厂开始试用桂林l号粉——水溶性天然植物性型【芯)砂强化剂,通过近半
年的试制,较好解决了气孔缺陷,取得可观的经济效益。
桂林l号粉是纯植物高分子有机物,在湿态下属链状线形分子结构,而在蒸发干固后转
化网状体结构。因此,桂林l号强化粉在湿态下具有良好的可塑性、流动性和热湿拉强度,
当水分蒸发后则有很高的干强度,如采用较高的铸型强度,配合以表面干型,不仅使铸件表
面光洁,尺寸精度也能明显提高。
但是,既然桂林1号粉是纯植物高分子有机物,在高温下势必燃烧和挥发,为何反而有
利于消除侵入性气孔?这个问题的关键在于发气方式,加入桂林1号粉的型砂,在浇注凝固
过程中,金属浇入铸型后,型壁表层的水分受热蒸发,型壁温度上升到碳化点时,l号粉才
开始缓慢碳化,湿态下的l号粉从铝液浇入铸型到开始缓慢碳化的过程~般是2~3分钟时间,
此时型腔中的铝液表层已凝固或趋于凝固,故l号粉碳化过程中所产生的还原性气体无法向
’
铝液侵入,实质是降低了发气速度,
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