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点混不良分析对策.pdf
点混不良分析对策
刘卫东
深圳赛格日立公司制造部涂屏科(广东深圳 518026)
自SH4线生产以来,点混不良的发生率一宜较高。为控制该项不良的发生,涂屏组成立专项不
良攻关小组,对一检发生的点混不良进行统计分析、并针对性地制定了一系列的对策措施。经过大
家的不懈努力,收到了一定的效果。目前,该不良的发生基本已处丁.受控状态。
关键词:混色绿粉蓝粉水溅
l 点混不良发生原理
点混是彩管生产中出现的点状混色,是涂屏工序在一检的主要不良之一。一般有
B/G和点混刚B点混两种。R/B点混是蓝场中有点状红粉混入,B/G点混是绿场中有点
状蓝粉混入,大小一般为谚2~5mm,占l~3组荧光粉条宽,形状因为造成的原因不
同各有差异。对比度一般较明显,被判为不良管,损失较大。
SH4线荧光粉涂敷是按照绿粉、蓝粉、红粉顺序依次涂敷的。『F常情况下,当涂
敷完绿粉,得到绿粉条后,绿粉条表面粘附的蓝粉经过蓝粉显影工位后,可以被『F常
显影、溶解干净,在绿粉条上不应留下有蓝粉的痕迹。但是,如果在绿粉涂敷过程中,
完整、光滑的绿粉膜面被水溅、颗粒、气泡等原因破坏,绿粉局部膜面出现凹凸不平
坑洼,随后涂敷的蓝粉会镶嵌进入被破坏的绿粉条坑沣部分,这部分蓝粉经过蓝粉正
常的显影无法被溶解、冲洗干净,在绿粉条中留下了蓝粉,从而造成B/G点混,即绿
粉条中有局部(一般为点状)蓝粉混色;如果蓝粉涂敷时膜面被破坏,同样会残留下
红粉而造成R/B点混。
2 点混不良发生原因及现状分析
2.1发生原因
备件
点棍
设备原因造成水溅
图(1)点混发生原冈鱼刺图
lO
2.206年各月点混不良的发生数量
表 1
月份 1 2 3 4 5 6 7.卜一7.19 合计
数量(枚) 580 245 484 574 803 464 261 3411
一检不良率 O.34% O.17% O.26% O.28% 0.46% O.25% 0.19% O.29%
2.3我们对06年所发生的部分点混做了详细分析
(1)根握发生种类:
表2
不良类型 B/6 R/B 其他 合计
不良数目(枚) 88 59 7 l54
不良比例 63.6% 38.3% 4.5% 1OO%
综合来看,B/G点混的发生数量高于R/B的发生量,绿粉涂敷工位存在一个隐患。
(2)根据发生原因划分:
表 3
不良类型 水溅 溅散、颗粒 开裂漏检 虫蚀 其他 合计
不良数目(枚) 118 12 7 6 1l l54
不良比例 76.5% 7.8% 4.5% 3.9% 7.1% 1OO%
水溅是造成SH4线点混的主要原因。
2.4点混不良在涂屏的生产座席上的统计
当不良多发时,我们也对点混不良在涂屏的生产座席做了统计。统计结果是:往
往是个别座席点混突发,
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