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煤气炉传动机构技术改造综述.pdf
第十四届全国造气技术年会论文集 47
●_一
煤气炉传动机构技术改造综述
李永恒
(全国造气技术咨询部上海200062)
O 前言
在我国化肥行业中,用固定床煤气发生炉(以下简称煤气炉)生产合成氨原料气已有
70余年历史了。随着科学技术的进步与发展,原来的煤气炉在运行中暴露出许多缺点,阻
碍了生产的发展。因此迫使许多企业对其进行技术改造,本文重点对煤气炉传动机构进行技
术改造的过程进行了全面剖析。笔者在近期内对新开发的立轴中心定位炉外传动的新型炉底
进行现场考察,并将实际情况介绍于大家以供参考。
1 中氮肥改造情况
1.1 UGI型煤气炉的技术改造
1935年从美国引进UGI型煤气炉,其炉膛直径为02743.2
mm(原英制单位为9英尺)。
该炉型传动机构为:由10个变速等级的电机(见表1)一行星变速器一联轴器(内设安
全销)一传动齿轮组(4个大齿轮组成)一蜗杆(在炉内)一100齿大蜗轮一灰盘。
表1变速电机带动灰盘转速表
f 电机变速等级I I l 2 I 3 l 4 l 5 l 6 l 7 I 8 I 9 l 10 l
0.48 o.53 0.61 O.96 1.09 1.21 133 1.45
l灰盘转速(r/h)1 I 1 1 0.71}0.82l l I f I I
该炉型原设计时是以冶金焦炭为原料,1958年开始改用块煤为原料后,出现传动机构运
行负荷增加,炉下细灰带出物增多,炉底温度增高,加之有害气体腐蚀,环境劣化等异常情
况,所以在传动系统引起诸多问题发生。严重影响煤气炉正常生产,迫使对其进行技术改造。
(1)传动齿轮组的技术改造
传动齿轮组的齿轮庞大,更换时拆装难度大,另外带动蜗杆轴的密封处,经常严重泄漏,
加上其位置低矮很难更换填料。改进方法是将齿轮组取消,改为链轮传动,改进后情况有所
好转。
(2)炉底除细灰装置的技术改造
由于改烧块煤后,炉下细灰带出物增多,灰盘底部积灰严重,原设计排灰装置是在炉底
轨道内外处安装了5个灰瓶,细灰积存在灰瓶内,定期清理。由于灰瓶短小积灰很快就存满
了,后来将灰瓶加长2m,增加存灰容量,但是,由于带出物太多也很快积满。同时改进清
灰时间,由每周一次改为每天一次,后来改为每班一次。加上每次清灰难度大,时间又长,
影响生产较大。严重时细灰会将灰盘顶起来,无法运行下去,被迫熄火拆卸底盘处理。后来
改为在大蜗轮处用2根水管冲灰,将灰冲进炉底水封,并将水封底部改大增加存灰量:用快
开门,每班清理排放。但又引起降低了炉底的温度,加速炉底腐蚀,同时对制气不利。
’ ‘。’
(3)炉底大蜗轮的技术改造 t
炉底大蜗轮原设计为两半个,用螺栓连接成整体。因连接处故障多,后来改为整体结构,
其材质由铸铁改为铸钢,改进后情况很好。
(4)炉底传动机构整体改造
长期实践表明UGI型煤气炉底部传动机构虽然经过多次改进,仍然存在一些不足处,
第十四届全国造气技术牟会论文集 48
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与J一28型煤气炉底部传动机构相比是有差距的。在80年代一些企业将UGI型煤气炉底部传
动机构全部改成J-28型煤气炉的传动机构。
1.2 J.28型煤气炉的技术改造
该炉型是60年代我国自行设计的炉型,它的传动机构设计
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