烧结环保优胜杯演示文稿1讲义.ppt

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265㎡中间仓除尘管道优化 265㎡中间仓除尘管道优化,从4月份开始进行优化改造,制作更换除尘管道100米,并对中间仓移动小车除尘罩进行了重新制作,于4月中旬优化改造完毕,杜绝了265㎡中间仓区域扬尘及地面积灰、积料现象。 13#料场扬尘治理 13#料场扬尘进行治理,安装了27套洒水装置,7月份完成治理并投入使用,效果良好,解决了13#料场堆料过程中产生的扬尘对烧结厂及公司北片区域的环境污染,使空气质量得到了极大地改善。 265机头电除尘改造 元月至7月份对265㎡机头电除尘进行了大修 扬尘点治理( 400机头放灰处增设卷闸门减少扬尘) 扬尘点治理(原料汽配矿槽除尘罩改造) 扬尘点治理( 265㎡作业区成2#机头、成6#机尾抽尘罩增设皮子密封) 6月5日烧结厂紧紧围绕“同呼吸,共奋斗”活动主题,组织各作业区员工进行有关环保节能知识宣传,引导员工关注污染防治,积极参与到环保工作中来,并积极开展“我为环保献一策”合理化建议征集活动。 * 紧盯目标 夯实责任 综合治理 巩固亮点 全面推进精细化管理 打造美丽和谐烧结 ----2013年烧结厂环保管理优胜杯上报材料 2013年是落实“十二五”节能减排目标任务的关键一年,年初以来,随着环保工作越来越严峻,让公司一边为环保设备欠缺担忧,一边为巨额的资金投入发愁。为进一步改善烧结厂环境面貌,持续提高环境保护水平,烧结厂结合分厂实际情况,本着持续改进,不断完善的原则,围绕年度环保目标、指标及现场管理要求,加强环保设备设施管理,以解决环保设备设施隐患为抓手,以“综合治理、突出重点、攻破难点、巩固亮点”为主线,坚持安全生产与环境治理一起抓,对每个扬尘点细致排查,反复研究讨论治理计划及方案,利用烧结生产系统检修时间完成公司级及分厂级环保治理项目7项,共计投入环保治理资金2150万元(除脱硫外)。并全面推进环保工作精细化管理,落实各级管理责任,积极发挥各级管理职能,积极推行清洁生产,强化现场监督检查、加强现场扬尘治理及日常“五化”检查,不断改善厂区环境面貌、坚持治理一片巩固一片的的原则,从根本上解决环境污染问题,使烧结厂区域环境得到了明显改善。 2013 环 保 工 作 所 取 得 成 绩 环保设备同步运行率平均99.8% 废油全部回收 废水排放量为零 粉尘回收142832.4吨 完成环保治理项目共7项 除尘器、除尘源点班组验收6次,达标4次 治理扬尘点141处 粉刷面积19219㎡ 绿化面积8362.16㎡ 2013年主要环保工作及采取措施 1、坚持按规划加强环保建设 2、推进重点环保治理项目建设,开展对标攻关 3、坚持推进环保改进不断提升环保管理水平 4、坚持实施绿化、美化、净化、亮化工程,扎实开展“清洁日”活动 坚持按规划加强环保建设 (1)265㎡中间仓除尘管道优化,从4月份开始进行优化改造,制作更换除尘管道100米,并对中间仓移动小车除尘罩进行了重新制作,于4月中旬优化改造完毕,杜绝了265㎡中间仓区域扬尘及地面积灰、积料现象。 (2)400㎡高返4#带机尾除尘管道改造,400㎡高返4#带机尾原有两个点式除尘,在炼铁过返矿料量大时因除尘能力不够,现场扬尘大,经过烧结厂与炼铁厂协商后在4月初将除尘管道进行了优化改造,4月4日管道改造完,4月10日下午17:00阀门安装完成,此项目的实施有效的调节及增大粉尘的处理能力,减少了对周边区域的污染。 (3)为了解决白二新系统放灰处扬尘,烧结厂投入10余万元将原来的固定阀门改造为伸缩溜槽,于3月14日安装调试完成,解决了新系统放灰时产生的二次扬尘,达到了预期效果。 (4)脱硫系统事故浆液池建设项目,于4月20日建设完成6月份经过验收,随后投入使用,杜绝了浆液外排对环境造成的污染,也未脱硫系统检修提供了方便。 (5)400㎡脱硫除雾器改造,于5月31日20:00完毕开机,此举不仅提高了脱硫效率,也减少下“红雨”现象。 整改前 整改后 推进重点环保治理项目建设,开展对标攻关 (1)2013年投资80万元,对13#料场扬尘进行治理,安装了27套洒水装置,7月份完成治理并投入使用,效果良好,解决了13#料场堆料过程中产生的扬尘对烧结厂及公司北片区域的环境污染,使空气质量得到了极大地改善。 (2)围绕对标攻关活动,元月至7月份对265㎡机头电除尘进行了大修,并增加4个电场,265㎡电除尘器经过大修后,烧结厂针对265㎡机头电除尘出口粉尘浓度、二氧化硫含量超标排放问题,多次召开专题会。通过烧结厂工艺科与技术中心沟通协调对烧结原料配比进行调整、停用块矿铺底料,265㎡作业区通过增加料层厚度、采用低碳、低水、等措施减少因原料配比、生产过程波动及漏风等问题对除尘器除尘效果产生的负面影响,同时加强除尘器在日常生产运行

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