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BC1BQ1004-彬长一号机组甩负荷试验报告讲解
BC1BQ1004
彬长矿区煤矸石资源综合利用2×200MW发电工程
一号机组甩负荷试验报告
批 准:郭 萌
审 核:熊 巍
编 写:李建颇
西北电力建设调试施工研究所
二O一O年四月
报告名称:彬长矿区煤矸石资源综合利用2×200MW发电工程一号机组甩负荷试验报告
报告编号:BC1BQ1004 出版日期:2010年04月
保管年限:长期 密 级: 一般
试验负责:熊 巍、李建颇
试验地点:彬县瑶池电厂
参加人员:熊 巍、李建颇、何亚刚、王 伟、黄 明等
参加单位:西北电力设计院、西北电力建设调试施工研究所、西北电力建设第一工程公司、彬县瑶池电厂、西北电建监理公司等
试验日期:2009年1.概述
彬煤矿区煤矸石资源综合利用2×200MW发电工程机组汽机系东方汽轮机厂生产的NZK200-13.24/535/535型,该机为超高压、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、直接空冷凝汽式汽轮机,其高、中压转子采用整锻结构,高压缸为双层缸,中压缸采用单层缸隔板套结构,低压缸为对称分流式、双层缸结构。
2.试验方案
甩负荷试验的目的主要是考核调节系统的动态品质。因此,为了确保甩负荷试验安全、顺利地进行,特制定如下几点原则及方案:
2.1 该机甩负荷试验采用常规试验法,即突然断开发电机主开关,机组与电网解列,甩去全部电负荷,考核机组调节系统的动态特性。
2.2 为确保甩负荷试验过程中厂用电源可靠,甩负荷前厂用电切至启动备用变供电。
2.3 甩负荷前将辅汽蒸汽联箱汽源切为老厂来汽供给。
2.4 甩负荷前确认辅助蒸汽联箱供轴封汽源处于投用状态。
2.5 甩负荷前将除氧器汽源切为辅助蒸汽联箱供给。
2.6 试验前倒计时时,解除机跳炉和炉跳机、电跳机保护。
2.7 甩负荷试验拟按50%及100%额定负荷依次进行。
3.试验所用仪器
8860录波仪,采集发电机解列信号、转速、负荷、OPC动作信号等需要快速采样的数据。
DCS记录其他数据。
4.试验过程
按甩负荷试验措施的要求,对甩负荷的试验条件、运行方式和安全措施逐一具体落实。甩负荷前全面记录参数一次,8860录波仪处于随时启动状态。
4.1常规法甩50%额定负荷
2010年2月24日,#1机进行了甩50%额定负荷试验,试验过程如下:
试验前进行交、直流润滑油泵的启动试验,各油泵启动、停止正常。
锅炉投入8台给煤机。
甩负荷前汽机运行主要参数情况:
负荷:100.0MW
主汽压力:10.9MPa
主汽温度:530.4℃
01:06 #1机甩50%额定负荷试验20秒倒计时开始,将各给煤机的煤量降低至3t/h左右,注意调整床温,倒计时至“4”时手动开启向空排汽阀,同时手动开启低旁直至30%,倒计时至“0”时由电气人员断开发电机并网开关。
机组最高飞升转速3042rpm;16秒后机组转速稳定在3000rpm。
机组转速及参数稳定后发电机于01:12重新并网,飞升转速低,稳定时间短,证明50%甩负荷试验完全成功,下一步可以进行100%甩负荷试验。
4.2常规法甩100%负荷
2010年2月24日16:51,#1机进行了甩100%额定负荷试验,试验过程如下:
试验前进行交、直流的启动试验,各油泵启动、停止正常。
甩负荷前汽机运行主要参数情况:
负荷:200MW
主汽压力:13.1MPa
主汽温度:535℃
16:51 #1机甩100%负荷试验60秒开始倒计时,将各给煤机的煤量降低至3t/h左右,同时注意调节风量,倒计时至“4”时锅炉手动开启向空排汽阀,同时汽机手动开启低旁直至50%,倒计时至“0”时由电气人员断开发电机并网开关。
动作过程如附录2所示自“脱网”信号发出计时起,0.26s后高、中压调门开始关闭,0.46s后调门完全关闭,1.66s后转速升至3088rpm达到最大值。在甩负荷后的动态调整过程中,OPC动作令高、中压调门首先同时关闭,在经历飞升转速后降至3000rpm时调门首次开启,其后为了将转速维持在3000rpm进行开度调整。甩负荷后,OPC动作一次,转速调节平稳,未出现大幅波动,机组最高飞升转速3088rpm;22秒后机组转速稳定在3000rpm。
机组转速及参数稳定后发电机于16:55重新并网。此次甩负荷试验,机组飞升转速低,转速稳定得快,证明100%甩负荷试验完全成功。
5.甩负荷试验结果
5.1 甩50%负荷
调节系统的动态超调量为:
φ=(nmax-n0)/ n0×100%=(3043-3000)/3000×100%=1.43%
机组转速稳定时间为16秒
5.2 甩100%负荷
调节系统的动态超调量为:
φ=(nmax-n0
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