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第七章柴油机及其辅助系统
在机车运行中柴油机及其辅助系统发生故障,一般属内隐性故障,判断比较困难。本章着重围绕隐蔽性故障展开叙述:故障发生前的判断,及故障后如何处理,防止机车大部件破损,维持机车运行,避免堵塞区间正线、扰乱行车秩序事故的发生。
第一节柴油机
柴油机进、排气阀、气缸、喷油泵、喷油器的损坏,将直接危及到机车是否能继续运行。本节着重介绍了对上述零部件损坏的早期预防或损坏后的处理。
一、进、排气阀装置损坏的判断与应急处理
1·原 因
柴油机在运转中,进、排气阀装置损坏有多种情况。如进、排气阀失控,脱落进入气缸,造成活塞、气缸、气缸盖的损坏。严重时,气阀损坏的碎块进入废气总管,进而导致增压器的损坏。进、排气阀摇臂脱槽,造成其阀全程关闭,使柴油机输出功率下降,或无输出功率。
对进、排气阀失控损坏的种种因素,在第二章中均有叙述,这里主要介绍在机车运行中,进(排)气阀摇臂脱槽后,造成进(排)气阀关闭,引起柴油机燃烧不良冒黑烟及增压器喘振故障。
2·判断处理
在机车运行中,如遇柴油机冒黑烟,增压器喘振(严重时,将增压器压气机侧进气道的帆布筒撕裂,并且机械间弥漫着黑色烟雾),其判断处理方法如下。
(1)判断
柴油机在加载运转中,根据气缸内发出的异音,逐个进行甩缸(关闭喷油泵供油齿条),当甩至某气缸增压器喘振减弱,就为该气缸进(或排)气阀摇臂脱槽,或阀控制装置损坏气阀被关闭。
当通过上述检查方法,确定为某气缸摇臂脱槽时,将该气缸甩掉(即将供油齿条推至“0”位固定牢),维持至前方站在站停时,再作进一步的处理。即打开故障气缸的围墙盖,将非故障摇臂侧的气阀间隙调至最大,使该气阀人为处于关闭状态,打开该缸示功阀,继续关闭该气缸供油,可维持机车牵引列车运行至目的地。
3·注意事项
(1)对该故障气缸气阀间隙调整处理,应在柴油机停机的情况下进行,禁止在机车运行中,柴油机运转时,作此项处理。同时,在该气缸关闭供油后,应打开该气缸示功阀以减轻气缸内的背(负)压。
(2)此种判断处理方法适用于DF4系列机车用柴油机,同样,也适用于DF8B、DFll型机车用280型柴油机。
4·分 析
柴油机运转中,尤其是在加负载的情况下,进(或排)气阀摇臂脱槽后,会造成其始终在关闭状态。这样,气缸内得不到正常换气,尤其是排气阀摇臂脱槽,被关闭时,燃烧的废气不能正常有序的被排出。而在进气阀开启时,进入进气道稳压箱内,造成稳压箱空气污浊,新鲜空气不足,造成燃烧不良。气缸内未经充分燃烧的油气进入废气总管内二次燃烧,引起严重的不良后果,尤其是增压器的喘振。
类似的故障在机车运用中虽然不是经常发生,但也时有发生。遇此类故障情况,按本行业专业培训教科书指导,一般是抽掉该气缸非故障侧的摇臂挺杆。而现实机车在运用中,司乘人员很难做到,因抽掉此挺杆,必须要卸下气缸围墙。否则,是取不掉挺杆的。但在轮乘制中,依靠司乘人员所备用的工具是无法卸下其围墙上的紧固螺母的。所以,也就无法取下挺杆。采用作者所述方法,将故障气缸非故障气阀间隙调至最大,使其挺杆与摇臂端点接触不上,也就相当手于将该挺杆抽掉,使该气阀关闭。此种方法简捷,又行之有效,在列车站停时,仅需5 min左右时间就能处理好。
5·事 例
作者在20世纪90年代初的一次乘务中,运用DF4型0281机车,牵引一列载重3000t的油罐车,运行在兰新线鄯善至哈密区段,当运行到小草湖站至红台站间,发生前后增压器喘振,而且喘振声越来越大,机车功率也随之下降,柴油机转速也随之降低,主手柄位越高,增压器喘振越严重。司机控制器主手柄只能提至相当“8”位转速。而且由于喘振严重,将前后增压器压气机进气道的帆布筒均撕裂开,并且柴油机废气支(总)管接口处,均在冒黑烟,黑色烟雾弥漫了整个机械间。这时不得不降低主手柄位,在维持运行的情况下,进入机械间对柴油机气缸逐个进行甩缸检查。当将第十三缸甩掉后,两台增压器喘振相对减弱,随之消失。当维持运行进站后,将柴油机第十三缸围墙盖打开检查,发现其排气阀摇臂脱槽,使排气阀处于关闭状态。在围墙无法拆卸的情况下,将进气阀间隙调至最大,使其摇臂压不上横臂。并随之打开示功阀,将该气缸供油齿条推至“0”位固定牢。启动柴油机后,即恢复正常运转。
同样是哈密机务段,2005年×月×日,DF4B型O597机车牵引一列货物列车运行在兰新线的哈密至鄯善区段。当运行到红台至小草湖站间,也发生了上述所述同样的气缸气阀被关闭的故障,增压器喘振严重,致使机车无法运行。及时在小草湖站请求停车。经检查发现柴油机第七缸排气阀横臂导(挺)杆断,司乘人员与本段技术部门联系,
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