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  • 2017-03-26 发布于广东
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纺高支纱对胶辊应用的几点体会.pdf

“无锡明珠杯”2006“全国提高纱线质量暨纺纱器材创新产品应用技术研讨会” 纺高支纱对胶辊应用的几点体会 杨献生,王强,秦文明 (河南豫北纺织有限责任公司) 摘要本文对不处理胶辊在纺超细号纱(高支纱)过程中所起的作用进行了论述,以及各工序胶辊制作采用的措 施对成纱质量的影响进行了比较和分析,提出了自己的几点看法。 关键词成纱质量、不处理胶辊、表面处理、胶辊制作 1前言 当前,顺应中国加入WTO的形势,纺织市场竞争也愈加激烈,开发品种、提高产品质量是每个企业 发展的永恒的主题。我公司为了适应市场的要求,适时地开发研制了T/C65/35 60/407.3 7.3号(80支)、C/T 60/40 号(80支)、JC/T 功,从我们的经验得知超细高支纱对牵伸机件的胶辊要求更高,因此,选好用好胶辊对提高开发品种的质 量有着举足轻重的作用。现在,就把我们在纺高支纱过程中采取的措施整理出来,和大家共同探讨。 不处理胶辊是纺纱胶辊技术上的重大突破,现在各棉纺织厂大面积推广应用不处理胶辊,其主要的目 的就是成纱质量水平要有质的提高,以适应产品参与高质量要求的市场竞争。我公司在提高细纱条干方面 对胶辊的使用上作了大量工作,在制作上严格要求,在选型上严格把关,这是纺好高支纱的首要条件。 2精梳工序:65。不处理分离胶辊的使用 在精梳工序,我们在纺这三个品种时,使用了国产65。不处理分离胶辊,刚开始的时候,胶辊没有经 过表面处理,但是经过两三天后,挡车工反映缠花现象严重,后来对胶辊表面进行1:8无色涂料微处理, 60/40 重新上车后,胶辊缠花现象得到解决,且条干CV%值达到预期的目标值。在纺JCfr5.8号(100支) 时,对两根并合胶辊采用了前大后小的方式,突破了两根并合胶辊一样大的传统习惯,解决了并合胶辊的 压力和隔距问题。 3并条工序:新型套筒和复合涂料的使用 在FA302机台上,为了解决并条胶辊转动不稳定的问题,采用了新型的箱式密封轴承套筒。以前的并 条胶辊的套筒是滚针式,并条胶辊的轴头与套筒里的滚针接触传动,在转动过程中不稳定,产生相互摩擦, 散热量较大,且轴头损坏的也多。这种新型套筒里面轴承与并条胶辊的轴头紧紧嵌在一起,套筒里的轴承 与并条胶辊的轴头是一体,在转动时胶辊的轴头不与套筒作相互转动,而是轴头上的轴承与套筒转动,减 少了轴头与套筒的摩擦,且散热量明显减少,表面温度..得到降低,降低了轴头的摩损,增加并条胶辊转 动的稳定性。在胶辊上使用了72。软胶辊,胶辊表面使用了复合涂料,减少了胶辊表面静电的产生,解决 了表面缠花问题,有力地提高了成纱质量。 4粗纱工序:使用不处理软弹性胶辊。 60/40 在粗纱工序,在胶辊上全部使用了回磨的72。软弹性胶辊,在纺JC/T 5.8号(100支)纱时,为了 ·330· “无锡明珠杯”2006“全国提高纱线质量暨纺纱器材创新产品应用技术研讨会” ● 提高质量,前排使用了天津靖隆75。不处理胶辊,表面涂料采用了第一遍为1:6,第二遍为l:5,提高了胶 辊表面的弹性和握持性能,改善了成纱质量。 5细纱工序:推广使用了WRC.963不处理胶辊。 在细纱工序,采用了WRC.963不处理胶辊,刚开始纺T/C65/35 7.3号(80支)纱时,先用了如东W888 胶辊,但是上车后,成纱的条干CV%值完成的不很好。于是就上了一部分WRC.963胶辊,上车后,成纱质 量得到改观。在制作963胶辊的过程中,对胶辊制作工艺流程收严了标准,并改变胶辊制作工艺流程,以前 胶辊的制作工艺流程是:挑胶辊轴承一套制一压圆(两次)一粗磨一倒角一细磨一上涂料一盖帽加油一上车。 这次制作工艺流程为:刷胶辊轴承一挑胶辊轴承一

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