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宝钢冷轧废水处理工艺
1 背景
随着地球上淡水资源的日趋匮乏,水资源的合理利用已成当下亟待解决的一大难题,是国家经济可持续发展战略的重要一环,随着国家相关政策的陆续出台,对企业的生产成本及可持续发展的影响也越来越大。所以寻找一种合适的水处理除盐技术,并广泛应用于各行业的污水回用领域显得尤为重要。目前传统的除盐方法主要有反渗透、电渗析、离子交换等[1]。但这些方法对前道预处理要求普遍较高,尤其是钢铁等行业所产生的废水成分复杂,沿用这些传统的方法势必对设备的前期预处理提出很高的要求,且增加投资和运行成本。电吸附水处理技术作为一项新兴水处理技术,以其在工业废水回用领域独特的技术优势,近年来得到了广泛的关注。
上海某钢铁厂冷轧废水站改造项目对冷轧碱性含油废水水进行处理,前处理采用MBR工艺,并采用电吸附除盐系统对其出水进一步除盐,使电导率小于1500μS/cm,即达到该钢厂二类串接水标准才能满足生产回用的目的。经过一年多的连续运行,结果表明电吸附除盐设备运行稳定、维护方便、且运行中基本不消耗化学药剂,其产品水可以替代新鲜水源,能够实现废水的重新利用。
2 电吸附除盐技术基本原理及工艺流程
2.1基本原理
电吸附(electrosorption)除盐的基本思想是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有相反电荷的电极处移动,对电极的充放电进行控制,改变电极处的离子浓度,并使之不同于本体浓度,从而实现对水溶液的脱盐。使用一种多孔材料制成的惰性电极,不仅导电性能良好,而且具有很大的比表面积,置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层[2]。双电层的厚度只有1~10nm,却能储存大量的电解质离子。一旦除去电场,被吸附在电极上的阴阳离子又会脱附出来,并扩散到本体溶液中,使溶液浓度升高,然后再用水把脱附出来的离子冲洗出去,通过这一过程实现电极材料的再生[3]。其工作原理如图1所示。
图1? 电吸附原理图
2.2工艺流程
工艺流程分为二个步骤:工作流程,反洗(再生)流程,如图2所示:
图2? 工艺流程
工作阶段:原水池中的水通过提升泵被打入保安过滤器,固体悬浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入电吸附(EST)模块。水中溶解性的盐类被吸附,水质被净化。
再生阶段:就是模块的反冲洗过程(此过程也称为再生),冲洗经过短接静置的模块,使电极再生,反洗流程可根据进水条件以及产水率要求选择一级反洗、二级反洗、三级反洗或四级反洗。
3某钢铁厂电吸附系统运行情况
3.1项目概况
某钢铁集团冷轧废水站改造项目对冷轧碱性含油废水进行处理,前处理采用催化氧化+生化MBR工艺,MBR工艺出水需进行除盐,使电导率小于1500μS/cm后,达到二类串接水标准满足生产回用。 该工程于2009年5月顺利完成,进入运行阶段。该工程的成功实施是我国在冷轧废水回用处理领域的一大突破。
设计水源:冷轧碱性含油废水
处理规模:150m3/h
产水要求:电导率≤1500us/cm,得水率75%,脱盐率62.5%
产水用途:生产回用(二类串接水)
3.2系统总工艺流程
系统总工艺流程如图3:
图-3系统工艺流程
3.3设计参数
(1)电吸附除盐设备进水水质
电吸附除盐设备处理的废水为MBR工艺出水,其进水水质指标:
电导率≤4000μS/cm;CODCr≤70mg/l;悬浮物≤5mg/l;浊度≤5NTU;油≤3mg/L;氯离子≤800mg/l;pH:6~9;温度5~40℃。
(2)电吸附除盐模块
数量:24组,48个
清洗周期:正常工作条件下不大于2次/年
运行方式:常温常压,连续运行
电极寿命:≥5年
电极材料:高比表面积(比表面积>1000m2/g)复合材料
耐受性:抗强酸(98%硫酸,30%盐酸)、强碱(30%NaOH)
极对电压:1.0~1.5V
3.4考核数据分析与讨论
系统考核自5月24日上午9时开始,25日下午15时结束,考核期间,每小时记录一次系统的运行数据,并于24、 25日分四次对产水取样,检测油及氯离子含量。 为验证模块对CODCr的去除效果,对原水产水分两次取样检测CODCr的含量,以及浓排水中CODCr 的含量。
(1)在平均进水电导率在1335μS/cm的情况下,平均出水电导率为277μS/cm,电导去除率(即除盐率)为79.3%,系统产水2873 m3的情况下,反洗水量为788.3 m3,产水率为78.5%。由于进水电导较低,因此模块所加的电压只有220V,此时模块吨水耗电量0.55 KWh。
图-4进水电导与外供水电导曲线
(2)由于前一处理单元系统来水量较小,不能保证系统在150 m3/h下连续运行,性能考核期间选取21-24小时阶段,将系统的处理量调整至满负荷即150 m3/h,在平均进水电导1325μS/cm的情况下,平均出水电导为286μS/
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