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- 2017-03-26 发布于广东
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蓄热室筒形砖堵塞后的解决办法及防堵对策.pdf
蓄热室筒形砖堵塞后的解决办法及防堵对策
宋鸿伟 江关奇
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司玻璃瓶厂
摘要:介绍蓄热室筒形砖严重堵塞后的解决办法,原因分析和对策制定,并将防堵对策用于
实际,效果明显,使筒形砖保持100%的通畅,极大地提高了能源利用。
关键词:筒形砖 堵塞 疏通
1、概述
我厂40m蓄热式马蹄焰池窑于2003年4月冷修改造,目的是节能降耗,力争使吨玻璃液
耗重油小于140公斤,与原窑炉相比,本期窑炉在几个方面作了变化:碹顶采用蜂窝砖,增
加窑炉长宽比,加深澄清池,蓄热室采用筒形砖,加强保温等。该炉于2003年6月下旬点火
投产,经过多方努力,达到了预期的目标,取得了良好的经济效益。但2005年上半年起,窑
炉运行中出现了窑压异常波动,并伴随着蝶阀开度越来越大的现象。由于我们理想地以为筒
形砖不会堵塞,即使出现堵塞也要在窑炉后期。所以将检查重点放在机械设备上,认为设备
故障的可能性较大。但通过大量的检查与测试,发现设备基本无问题,而窑炉症状未变。于
是打开蓄热室清灰孔,才发现地面投影暗淡,近一半左右的格子孔已被堵塞。
2、筒形砖堵塞后的解决办法
2.1、筒形砖与条型砖相比的优缺点
表1
单位格子体受 单位格子体中 单位受热面积
格子孔尺寸 砖厚
项目 热面积 格子砖体积 中格子砖体积
mm mm
m2/m3 m’/m’ m3/m3
筒形砖(密排) 160★160★15040 17.60 O.350 0.0199
李赫特式(本厂)150★150★11575 14.750 O.389 O.0276
从表1中可以看出筒形砖与条型砖相比有明显的优势:
①单位格子体受热面积比较,筒形砖大19%的受热面积。 、
②单位受热面积格子体体积比较,筒形砖少28%的体积。
说明筒形砖在增大换热面积的同时又能减少砖材用量。但筒形砖在设计中取消了横向的
疏通可能,使得一旦发生堵塞便很难处理。同时由于许多厂窑炉蓄热室改造都是在原来的基
础上进行的,炉条碹的位置不会改变,无法保证所有的格子孔都与炉条碹错开,一定程度上
会增加通气阻力和形成堵塞,此外在材质选用上的不当也有可能会使砖体剥落而加剧堵塞。
2.2、筒形砖产生堵塞的原因
本厂窑炉筒形砖最上层为97‘电熔镁砖,’高约1M,其下为92‘电熔镁砖,高约6M,蓄热室
顶空间温度1320。C,1370。C,从耐火材料的性质讲,镁砖的主要晶相为方镁石,这种晶相对
于碱性和中性侵蚀剂有很好的抗蚀性,但当配合料的粉尘中带有SiO:和CaO时,易生成镁橄
榄石、尘晶石、镁辉石等,这些次要晶相受到碱金属氧化物的侵蚀后,熔点急剧下降。其共
熔点会降低到I100。C以下,而且液相粘度很小,容易流失。从本厂窑炉筒形砖堵塞的原因看,
我们认为配合料粉尘飞人蓄热室后,在特定的气氛和温度环境下,发生熔融和化学反应,生
成低共熔点物质,部份流失,同时粘住新的粉尘,并熔融再反应,继续粘住更新的粉尘,从
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而导致一定温度区域内的格子孔越来越小,直至被堵塞,这与条型砖格子孔被堵塞的原因一
样。
2.3、解决办法
与条型砖格子体相比,筒型砖无法进行横向疏通,所以我们只能进行纵向疏通。我们准
备了二十多支镀锌管,每支长约1.2米,两头攻出螺纹,配以接头,以保证能够一支一支地
接长到需要的高度。然后安排操作人员两人一组,从炉条碹清灰孔进入后,对每个格子孔进
行疏通。我们发现,原来未完全堵塞的孔较容易疏通,已堵塞的孔有近一半未能畅通,只能
去掉部份堵塞物。经过连续两周的工作,方将每个孔都疏通了一遍,工作量相当大,但效果
不够理想。因为当时窑炉运行才两年多,而设计窑龄为五年,如果由于格子孔堵塞造成炉子
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