中国大唐集团公司2016年03月技术监督月报综述.doc

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技术监控月度报告 2016年03期 中国大唐集团科学技术研究院制 签发人:金安 一、生产异常事件 1.受监控设备损坏事件 1.1 长山厂1号炉前屏过热器泄漏 3月20日,长山厂1号660MW超临界机组锅炉前屏过热器泄漏,经现场调查及实验室实验分析,确认第一爆口为前屏过热器第15屏靠近炉前最外圈第1根管,爆管原因为氧化皮脱落堆积造成。14、15、16、17屏部分屏管多处碰伤、吹损减薄泄漏。 2.机组非计划停运事件 2.1马头7号主励磁机滑环电缆接线鼻断裂导致机组失磁跳闸 3月14日8时58分,马头7号发电机DCS报出“失磁”、“热工保护”事故信号光字牌,7号机RCS-985保护A、B柜同时发出失磁保护Ⅱ段保护动作信号并出口动作,7号发电机解列。经现场检查发现主励磁机正极滑环电缆头接线鼻断裂,分析原因为受转动部件影响存在长期振动,接线鼻金属疲劳断裂。现已更换了该接线鼻,并进行了加固处理。 2.2 三门峡4号主变差动保护动作导致机组跳闸 3月16日18时37分,三门峡4号主变差动保护动作,机组发生非计划停运。经现场对设备进行检查和对电缆故障点开挖确认,发现靠近主变侧的电缆C相主绝缘存在放电击穿现象,导致主变差动保护动作,机组非停。根据现场检查及试验情况综合分析,放电击穿的原因是由于电缆运行中散热不良,长期发热使电缆主绝缘性能逐步降低,最终主绝缘击穿;同时不排除电缆本身绝缘存在一定缺陷,缺陷部位发热导致主绝缘劣化最终击穿的可能性。目前,已对故障电缆取样做进一步分析以确认电缆是否存在质量缺陷。 2.3 宝鸡1号机振动大保护动作停机 发现8X振动检测设备存在缺陷,导致保护误动。 2.4 灞桥1号机组因给煤机断煤引发机组跳闸 3月19日21时10分,灞桥1号炉C给煤机运行中断煤,磨煤机出口温度高跳闸,立即启动D磨煤机,发现给煤机不下煤,启动疏通器和就地振打均无效,手动投入给煤机空气炮后来煤,1号机主汽压力快速上升,汽包水位快速下降,21时40分1号炉水位低值,锅炉MFT21时51分1号机主汽温度10分钟下降50℃保护动作,1号汽轮发电机组跳闸。1号机组C磨煤机跳闸后,总煤量指令由26%增加至50%(锅炉燃料指令的最大值),其他磨煤机煤量自动加大,D磨煤机来煤后瞬间煤量大,协调总煤量指令仍在最大值,值班人员未发现,造成主汽压力快速上升主汽压力快速上升时,汽泵自动水位调整跟踪迟缓,运行人员未及时采取措施,造成汽包水位快速下降,汽包水位低Ⅲ值触发锅炉MFT,锅炉灭火1号炉灭火后,因1号机组接带工业抽汽,运行人员停止工业抽汽时操作缓慢,加上主汽压力高,运行操作减负荷速度缓慢,主汽温度下降较快,造成主汽温度10分钟下降50℃保护动作,汽轮机跳闸。 3月22日07时52分,阳城8号机组在550MW负荷运行时,1号电泵因润滑油温高跳闸,RB动作,快速减负荷至280MW,运行人员启动2号电泵、手动调整汽包水位。处理过程中,3号高加水位高III值保护动作,高加解列;随后汽包水位高III值,触发MFT保护动作,机组跳闸。油位计卡涩造成补油偏,油箱油位油温快速上升是造成电泵跳闸的原因;运行人员在高加解列后手动调整汽包水位不及时,致使汽包水位高保护动作灭火,是造成本次机组非停的主要原因。 3月26日130分,神二4号炉补水突然大,经检查发现该炉标高96米处有明显泄漏声17时机组停运,检查确认为标高95米处后墙左数第83排最下1根省煤器弯头背弧边缘处泄漏。 二、目前存在严重问题 1.鲁北公司2号炉空气预热器堵灰 本月鲁北公司2号炉空预器压差最高已升至3.5kPa,为避免引风机失速,2号机组最高负荷只能到290MW。3月25日2号机组已停备,目前检查发现空预器冷端烟道内有大量积灰,待清理积灰后进一步检查蓄热元件内部堵灰情况。 2. 吕四高中压导汽管进汽插管异种钢焊缝开裂 吕四4号机组高中压导汽管进汽插管异种钢焊缝开裂后,采用局部挖补、镍基焊接的应急处理方案修复后,3号高压进汽插管异种钢焊缝再次发生开裂泄漏,在P91管道侧接近整圈开裂(上次是15Cr2Mo1缸体侧开裂)。目前已确定对4号机组上缸导汽管加100mm过渡短节、下缸在P91侧堆焊15Cr2Mo1后与缸体焊接的处理方案。 理论上采用过渡短节的安全性好于堆焊修复,即4号机组上缸修复好于下缸修复方案,而4号机组上缸的过渡短节只有100mm,不符合规程要求。因此本次4号机组采用的修复方案有一定安全隐患,1、2、3号机组能采取更为合理的处理方案。 3.龙岗3号机组门杆漏汽制造焊缝质量问题 龙岗3号机组2个高压主汽门门杆焊缝和4个高压调门门杆焊缝裂纹,公司均按制造厂家方案使用原镍基焊材修复处理,由于厂家的处理方案不符合相关规程要求,

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