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8D培訓教材课件249888
8D培训教材课件 8D培训教材课件 8D培训教材课件 结案: 1)客户接受我司纠正及预防措施。 2)组装部及时更改加工参数,PQE及时对所有QC进行培 训宣导,所有QC严格按照SIP操作,对每个产品都进行检验,有效降低了不良率。 * D8 表彰结案 结 束! * * * * * * * D3 临时控制措施 怎么制定 临时控制措施? Step3 执行临时措施 Step4 证实临时措施 Step2 验证临时措施 为什么要给 出临时控制措施? 先救火,再制定后续预防措施 可以给小组留出在根本原因上解决问题的时间 Step1 选择临时措施 控制对象 * 已发生的怎么办? 正在发生的怎么办? 未发生的怎么办? 是否引起其它问题? 临时措施 D3 临时控制措施 发生中: 中兴客户组装厂龙岗福盛电子产线在生产P825F10机型时发现后壳装饰片有脱落/松动不良 未发生: 客户单体库存:3200PCS后壳组件,誉铭新公司库存:11799PCS 已发生: 客户组装厂当日上线500PCS.脱落不良率1%.松动不良率约3% 目标 满足客户不停线与交期 预计完成日期 2013-5-27 * D3 临时控制措施 中兴客诉问题的临时处理方式 * D3 临时控制措施 1.库存清理: A. 客户产线:我司安排人员现场跟进处理,用耳机插拨5次后检验是否有脱落松动不良,如脱落安排专人换掉后壳,如松动用热熔治具重新热熔,检验方案同上。以满足客户不停线与交期 B. 客户单体库存:3200PCS后壳组件,返工方案为:把此机型热熔治具进行加工,尽量使其能把热熔胶散开均匀,同时针对此返工物料把热熔治具的温度进行调整,由原来的230℃调到200℃,返工后需保压2-3S。经24号誉铭新方超同福盛温工,旷工与中兴驻厂黄小姐拆机不良品18台机更换返工后的后壳组件插拔10次以上都OK,初步断定此方案验证OK。 5月25号贵司外协厂又验证了188PCS,全部OK。 C. 誉铭新公司库存:11799PCS,已隔离处理,目前己按照此方案返工5000PCS,其余在返工中。返工物料全部用指甲从下方往上顶起进行全检。 * D4 定义和验证根本原因 8D实施步骤 2 * D4 定义和验证根本原因 如何找到根本原因? 1、原因的推测 2、验证推测 3、根本原因挖掘和验证 什么是根本原因? 割草 VS 拔草 解决了根本原因,那么不良或失效模式就可以不发生。 有些失效模式可能有好几个根本原因,那么解决了一个根本原因,至少可以减少失效模式发生的概率。 所以根本原因就是只要解决它就可以解决失效模式。 使用方法:Why,Why,Why,Why,Why,多问几个为什么,直到问到真正的原因。 * D4 定义和验证根本原因 * D4 定义和验证根本原因 初步原因分析 问题 可能原因 P825F10后壳耳机孔装饰片热熔后为什么会发生脱落/松动? 热压治具热熔设定温度太高 加工中操作不正确 热熔柱高度不够 现场QC抽检时没能检出不良品,导致不良品流出 其它原因 * 中兴客诉 D4 定义和验证根本原因 问题 可能原因 原因确认 P825F10后壳耳机孔装饰片热熔后为什么会发生脱落/松动? 热压治具热熔设定温度太高 对我司热熔温度进行调整,由原来230℃+/-10℃调整为200℃+/-10℃,产品不良减少 √ 热熔柱高度不够 经测试,热熔柱高度偏下限 √ 加工中操作不正确 严格参照SOP和SIP执行操作 × 现场QC抽检不严格 出现不良品流出 √ …… …… * 中兴客诉 D4 定义和验证根本原因 初步原因验证 注:“√”表原因确认保留,“×”表原因剔除 拟定执行暂时对策 问题 可能原因 原因确认 对策拟定 P825F10后壳耳机孔装饰片热熔后为什么会发生脱落/松动? 热压治具热熔设定温度太高 对我司热熔温度进行调整,由原来230℃+/-10℃调整为200℃+/-10℃,产品不良减少 √ 对我司热熔温度进行调整,增加保压时间 热熔柱高度不够 经测试,热熔柱高度偏下限 √ 不停机,对不良品进行返工/停机,修模 加工中操作不正确 严格参照SOP和SIP操作 × 现场QC抽检不严格 未能检出不良品,出现不良品流出 √ 加严抽检,对QCQC进行培训宣导, 制作不良看板 * 中兴客诉 D4 定义和验证根本原因 深层原因分析 问题 一次因 二次因 对策拟定 P825F10后壳耳机孔装饰片热熔后为什么会发生脱落/松动? 热压治具热熔设定温度太高 对原材料性能不熟悉 保压
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