邢钢3#高炉结瘤处理实践.pdf

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邢钢3#高炉结瘤处理实践 刘健翔 马保良 李刚 刘玉江 (邢台钢铁有限责任公司邢台054027) 搐要邢钢炼Mr3”高炉进^2005年以来出现长期炉况不顺,特别是进A下半年,表现为各项指标鞍差,炉况 不稳定。高琉高硅较多,炉顶煤气流不稳定,顶温高,从炉内监控摄像看,料面出现泛起现象较多,煤气利用较差。 进人12月底进行炸瘤、加焦煤气热洗的措施进处理,最后将炉瘤处理干净,高炉生产迅速运产。 关键词炉况 炸瘤 煤气热洗 1前言 邢钢38高炉于2000年8月1日建成投产,是邢钢炼铁厂第一座无料钟炉顶,由于没有无料钟炉顶的使 用经验,本代炉役由于经受了因悬料后炉顶打水煤气爆震,造成炉墙和热风围管不同程度的粘渣.炉墙的不 规则加之后续操作不当引发了高炉结瘤。2005年下半年高炉结瘤症状表现较明显。 2 38高炉的基本情况 表1 2005年38高炉主要经济技术指标情况 表2 2005年主要炉况指标 ——357—— 从上表可以看出下半年的炉况表现为更加严重,煤气的利用变差,7月19日开始倒用大风机后,出现下 料速度慢,顶温难控的情况,使大风机的效果不能发挥出来。 频繁的元计剜休风加剧炉况的恶化程度,为彻底处理高炉操作被动局面,炼铁厂决定休降料面后进行炸 瘤。 3处理过程 3.1炸瘤处理 为处理炉况,于12月28日夜班开始控料线准备炸瘤。采取措施为:炉内前期焦炭负荷为2.2,同时加 净焦20吨,在开始控料线前退至1.75,采用料车打水方法来控制炉顶温度。于6:10控料线到位,休风后观 察料线在8.Om左右。 为能从根部处理炉瘤,采取抽出支梁水箱,炉墙开孔,东南炉墙牯结较厚。炸瘤于28日6:10开始,于 12月29日9:00送风.共用时1610分钟,共放45炮,用药200kg。炉身上部的粘结基本清除,送风加净焦70 吨,为防止炉温高碱度高,加竖炉球28吨,加萤石10.5吨。中班接班坐料后又加净焦10吨,竖炉球4吨,萤 石1.5。 采用堵4#、5#、6#、78风口,送风后集中加焦80吨,球32吨,萤石12吨,在送风后炉况并不是很顺,白 班和中班前期共坐料三次,中班基本转顺,本阶段主要是炸下瘤体在熔化,透气性较差,操作困难。到11:35 4#、58风口吹开,到12:35 6#、7”风口吹开,可见此次堵风口不是很成功,出现了过早的吹开。30日中班的 炉温和物理热大幅下滑严重,并且较难恢复,应该说对高炉炸瘤后的恢复不力,很大程度上引发了炉墙的二 次粘结。 炉温经常出现大幅下滑.高炉操作被动适应,不得不大幅度退负荷.负荷由刚送风的2.8退至2.38。这 样大幅的炉温波动,为二次牯结的形成提供了很好的条件,高炉操作表现为不接受大风量,不接受大矿批,当 时判断为由于慢风时间长造成了炉缸堆积所至,至元月2日白班高炉操作难以维持,于是定方案按炉缸堆积 进行处理,用大量的净焦置换炉缸内焦炭,本次集中加净焦80吨。 31日夜 1月2日 图l炉温渡动趋势 至4日夜班用净焦处理的结果表现出来,出现了高硅高s现象。炉温波动较大。此时综合负荷已退至 2.0。3日夜班开始出现高硅高s,负荷较轻,很大程度上认为是冷却系统漏水所至,多次组织冷却工仔细检 查各冷却设备,但都没有发现问题。下图为整个炸瘤恢复过程中生铁含硫变化情况如图2: 3.2煤气热洗处理 元月5日至6日三高炉炉况难以维继,元月6日白班开始准备降料线,本次降料线借鉴承钢利用降料线 时高温煤气烧炉瘤的经验。为保证安全空料线,制定了周密详细的操作方案。 3.2.1降料线过程 a.降料线过程主要操作及现象:(表3) ——358—— O·2 女0.15 嚣0.1 羹o.05 0 铁水中含S变化情况 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 9I 103 109 115 121 127 133 139 炉次 图2整个处理过程生铁[s]变化情况 表3降料线过程高炉操作情况 3.2.3降料线过程中的主要操作参数变化情况:(表4) 表4降料线过程中的操作参数 ——359—— 3.2.3风121首先吹空是6#、7#、88风口位置,休风后观察,在三个 风口位置有占炉缸1/3面积的粘结物脱落。8号风口前为凝铁。 3.2.4休风后在卸直管时,直管中有水流出。 3.2.5本次降料线为防止烧坏炉顶设备,将气密箱上的插板阀关 闭。整个过程炉顶设备受损伤很小。 。 3.3煤气热洗结果 i月7日休风观察料面发现。炉身大约在料线6.0m的位置有 新的结瘤产生。在料面面上6#--9 8风口的位置有脱落的大块渣 皮.面积约占到全部炉缸横截面积的30%。示意图如图1:(数值代 表风口位置) 炉瘤的化验成分见表5: 3.4复风装料情况 高炉炉况恢复按开炉方案进行,铁口处理接炉缸冻结进行处 理。 表5炉瘤成分分析

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