鄂钢2#高炉炉凉事故分析与处理.pdf

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鄂钢2#高炉炉凉事故分析与处理 李朝阳 (武汉钢铁集团鄂钢公司炼铁厂430083) 摘要槽下电器电器故障,高炉慢风待料,是导致高炉无计划休风的直接原因;值班工长处置不当,致使顶温过 高,是造成无计划休风的重要因素;下密阀存在的固有缺陷及炉喉无打水装置,是造成无计划休风的克观情况;炉 况处理过程中,对困难估计不足,急于求成,延长了炉况处理时间。 关键词炉凉凉悬料坐料崩料 l前言 料钟炉顶。炉凉事故发生前,顺行情况比较好。矿批达到2车制的极限16.2吨,焦批3.4吨,焦丁0.2吨, 焦炭负荷为4.5。 2事故经过 2005年12月10是夜班00:08,槽下电器故障导致计算机主机断电不能上料,炉内被迫减风控制顶温. 800℃,最终导致下密阀开不了,随后休风更换下密,共休风620分钟。 171 12月10 11:50复风,复风前堵4#、78和118三个风口,首回加焦10车。后跟循环焦(3H+1J)x4。 刚复风时,炉内状况尚可+风量4万m3/h左右。复风后不久,48和79口被吹开,炉内状况开始变坏,探尺不 崩不走,后崩料次数增多,风量逐渐萎缩到2—3万n,厂h。考虑到炉况恢复困难。于9回减矿2t/批。并加底 34回再加焦6车,并加循环焦(2H+IJ)x 料已形成。 8、120、13 12月11日00:00坐料。坐料后,118、148和18风口灌渣,2*一108风口尚可。回风后。风量 一直维持在2万n13/h左右,探尺仍旧不崩不走。料后加集中焦4车和循环焦(2H+IJ)x5。由于铁口(18 和148风口之间)方向不能进风,铁12的工作状况越来越糟。刚复风时,铁口出渣铁还可以,流动性尚可,后 来铁口出渣铁非常困难。从后来分析看,当时炉缸并没有冻结,而是铁口氧烧方向不对。下午3点钟,铁口 氧烧3小时未见渣铁,只有吹风。遂研究决定休风处理灌渣风口,休风后,剩余2*一10#全部灌渣。这次休 风从下午3点一直到12月12日凌晨01:53,共休风10个小时又53分钟,至此,炉凉事故已成事实。 3炉凉事故原因 3.1槽下电器断电,不能上料,致使顶温太高,下密阀开不了,造成高炉长期无计划休风。 3.2休风后,从炉顶人孔看,料面较深,对深料线没有收起足够的重视。 3.3高炉在10月份下旬曾发生过一次断水事故,28热风炉的热风阀阀芯破损严重,进水较多。 3.4堵3个风口,2个被吹开,导致炉况恢复困难,长期不能喷煤,炉内状况恶化,崩料不止。 ——334—— 3.5对炉内工作状况预计不足,复风料是根据炉子正常状况下制定的,没有考虑到休风前慢风时闯较长,停 煤长达一个半小时,炉温基数不是很好。 3.6复风后,对凉崩料没有引起足够警觉,在吹开2个风7t后,尽管采取了措施,加人净焦,减轻焦炭负荷, 但事后看力度不够,导致炉况不断恶化,最终酿成炉凉事故。 4事故处理 口进风,高渣口用耐火砖砌筑了临时铁口。 4.2改变了装料制度。由事故前的358装料制度变更为448装料制度,从而适度放松边沿,发展两股煤气 通道。 4.3加入锰矿和萤石洗炉,改善渣铁流动性,并适度调低渣碱度,清洗炉墙粘结,尽快恢复边沿煤气流通道。 4.4调整0/(3。增加软熔带区域焦窗厚度,改善料柱透气性。此次事故处理中,0/(3最低2.13,即焦批4.7 吨,矿批10吨,比全焦冶炼的O/c(2.6左右)还低。 4.5增加出铁次数,控制在1个小时10分钟开一次铁口,排净渣铁。 4.6处理过程 口,最后剩下7#、88和90风口未开。虽然进风面积增大,但风量上升并不多,后来炉况反复,减风坐料2次, 休风坐料3次。 坐料3次,其中一次体风坐料,到晚上9点后,风量自动为零。 次大的管道,在用焦炭堵塞管道后,风量再次为零,并形成恶性悬料,夜班(00:00—08:00)休风处理风口,只 留下13#、14#、18和28送风。因为是恶性悬料,风量为零。采纳武钢专家建议,热风压力维持在150— 逐步回升。由于炉内大部分都是焦炭。炉温比较好,【si]为0.80%左右,因此捅风口并没按常规方法,而是采 取跳越式,捅风口比较快,恢复炉况速度比较快。 常,至此,炉凉事故处理结束。 5教训及认识 5.1当高炉不能上料,应果断休风处理,不能长时间慢风。 5.2当出现无计划休风时,~定要慎重对待,把

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